降低高冰镍含铁量提高产品质量

2014-03-03 10:05吴建军
新疆有色金属 2014年6期
关键词:造渣低硫炉温

吴建军

(新疆众鑫矿业股份有限责任公司哈密839000)

降低高冰镍含铁量提高产品质量

吴建军

(新疆众鑫矿业股份有限责任公司哈密839000)

本文重点介绍了众鑫镍冶炼厂降低高冰镍含铁量,提高产品质量的生产实践。

转炉水淬高冰镍直收率

1 前言

众鑫公司主要产品是水淬金属化高冰镍,生产初期,产品中的含铁量较高,月平均在1%,且除铁成本高,生产操作困难。众鑫公司以客户的需求为出发点,力求将产品中含铁量降到月平均在0.8%。

2 现状调查

⑴众鑫公司冶炼车间在生产初期,产品中铁含量月平均在1%左右,部分班次产品中铁含量达到2%。

⑵产品中铁含量过高,同时也造成炉衬化学侵蚀加剧,炉寿缩短,生产成本增加。

⑶产品发运至阜康冶炼厂,反馈除铁成本高,生产操作困难。

3 原因分析

3.1 鼓风炉炉况不稳定,造成热料供应量变化大

⑴低硫量少,低硫品位则高,转炉产渣量少,石英石加入量随之减少。石英石加入过量,黏炉产品含铁高。

⑵低硫量多,低硫品位低,渣量多,石英石加入量也要增加。石英石加入少,铁氧化成四氧化三铁,黏炉产品含铁高。

3.2 炉长岗位人员因素

⑴炉长人员不稳定,炉长岗位是技术和经验双重技能岗位。⑵炉长岗位频繁换人,造成新炉长经验不足。⑶新炉长对炉况控制较差,影响了产品合格率。⑷炉长操作技术不到位,造生渣或排渣不净。

3.3 熔剂方面因素

⑴熔剂石英石粒度过大,有些石英石粒度超过200 mm。

⑵熔剂加入量不足,铁未完全反应造渣。

⑶石英石加入时机晚了,铁氧化成四氧化三铁,石英石未完全参与造渣反应。

3.4 炉温、风量因素

⑴炉温高、风量高,造成炉子反应快,铁快速氧化成四氧化三铁,渣黏,产品含铁高。

⑵炉温低、风量低,造成造渣反应缓慢,渣和产品不易分离,也造成产品含铁高。

4 整改方法

4.1 稳定炉长队伍提高操作技能

⑴公司吸纳专业技术员工,配置素质较高的员工,稳定炉长队伍。

⑵车间加强炉长培训工作,组织炉长进行专业技术学习,提高操作水平和理论基础。

⑶车间组织炉长进行相互观摩,学习操作方法,提高实践操作技能。

4.2 低硫品位变化大,放料跟不上转炉需要

⑴加强料库配料工作,控制原料配比。

⑵加强熔炼配料,控制好焦率、风量、渣型,稳定鼓风炉床能率。

⑶控制好鼓风炉熔炼气氛,相对稳定低硫供应量和低硫品位。

4.3 熔剂粒度和加入对产品的影响

⑴收购合格熔剂,严把质量验收关。

⑵加强炉长技能培训工作,通过导师带徒快速提高炉长操作技术。

⑶通过观察炉口火焰和炉后钢钎粘渣情况,判断熔剂加入量。按工艺要求控制石英石用量,使造渣反应完全。

4.4 炉温、风量带来的影响

⑴稳定转炉吹炼温度,提高转炉冷率,加强转炉送风量。

⑵修正风眼机角度,提高风眼机使用率,满足转炉风量要求。

⑶观察转炉炉口,风量低火焰飘,就要加强送风。火焰长、直,喷溅严重,就要相应减少送风量。

5 效果检查

经过技改,稳定和提高了水淬高冰镍的产量和质量。

⑴产品中铁含量由技改前月平均1%,技改后实际月平均达到0.6%。突破了技改目标值月平均0.8%。

⑵公司产品含铁量稳定在月平均0.6%,产品合格率大幅提高。

⑶此次技改工作降低了渣含金属和产品中铁的含量,提高了水淬金高产品质量,同时极大的提高了车间的生产效率。因产品中铁项控制,中转含金属物料减少,转炉金属直收率得到显著提高。

收稿:2014-04-17

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