装钢机升降液压系统的改进

2014-02-26 00:48,黄
中国设备工程 2014年2期
关键词:平衡阀钢坯蓄能器

徐 平 ,黄 越

(1.鞍钢教育培训中心;2.鞍钢热轧带钢厂,辽宁 鞍山 114032)

热坯轧制带钢生产线上的加热炉具有热坯缓冲功能,主要由长行程装钢机的液压传动系统实现。

在连铸连轧生产线正常生产情况下,炉子进料端会空出一段缓冲长度,长行程装钢机液压活塞杆直接将热坯送至炉内装钢位置。当轧制节奏小于连铸生产节奏或短时停轧时,炉子进料端空出的位置可容纳连铸继续送来的板坯,这样可以避免热坯下线。当轧机正常生产时,炉内已布满钢坯,炉子暂时不具备缓冲功能。当连铸由于更换引锭杆等情况不能供料坯而轧机尚在正常生产时,炉子继续供料,使炉子又重新具备缓冲功能。

一、装钢机液压系统工作原理

长行程装钢机液压系统动力元件为3台恒压变量泵,执行元件为6台并联的液压缸,控制元件为1台32mm通径的电液比例换向阀,液压系统工作压力为120MPa(见图 1、2)。

图1 装钢机升降系统液压改进前原理简图

装钢机主体部件是6根装料杆,可推正钢坯、上升、前进、下降、后退。前进、后退动作是由两侧电动机经减速机驱动装料杆进退,升降动作是靠液压缸伸缩带动调整拉杆及托轮来抬放装料杆。进退、升降均有同步轴保证其同步动作。其升降原理如下。

图2 装钢机工作原理图

电磁铁b得电,压力油经平衡阀进入液压缸的有杆腔,无杆腔油液回油箱,液压缸杆回缩带动装钢杆快速上升。当装钢杆快要接触到钢坯时,电磁铁b电流减小,比例阀开口度减小,液压缸驱动装钢杆速度变慢,实现“轻拿”功能。当装钢杆托起钢坯后,电磁铁b电流增大,液压缸快速动作,直到装钢杆高度带到上极限位置,电磁铁失电装钢杆修正(高于辊面100mm)。然后装钢机杆前进,当到达装钢位置后,电磁铁a得电,压力油进入液压缸的无杆腔,同时平衡阀阀芯位移,使有杆腔的回油经过平衡阀的节流口回油箱,节流有背压作用。当装钢杆下降到钢坯快要接触到步进梁时,电磁铁a电流减小,比例阀开口度减小,平衡阀节流口也相应减小,液压缸驱动装钢杆速度变慢,实现“轻放”功能。当装钢杆放下钢坯后,电磁铁a电流增大,平衡阀节流口增大,液压缸驱动装钢杆快速下降直到达到下极限为止,然后装钢杆后退完成一个动作循环。

二、故障现象

装钢机使用4年后,频繁出现装钢杆自动下降、无法抬起等故障。经检查发现油缸有杆腔管路焊口泄漏。检修工作量大。

三、故障分析

装钢机装钢杆单重25.2t,钢坯最大重量为21t,6个装钢杆加上钢坯的总重量最大达到172t,当装钢机达到最大行程时,在重力加速度的作用下,下降瞬间可产生巨大作用力,由于平衡阀动作响应速度较慢,造成管路瞬间压力可达250MPa,经过长此以往反复冲击振动,管路的各处焊口均产生疲劳破坏而造成漏油。

四、故障解决

首先,由于管路焊口破坏主因是液压冲击,所以减少液压冲击是唯一的解决方法。经多方考虑,最后确定采用增加蓄能器的方法来减少冲击和振动。

经过计算,选用了2个贺德克公司生产的32L蓄能器为一组的蓄能器组,安装于靠近执行元件处。并将蓄能器安装在6个液压缸的中间。为解决增加蓄能器后有杆腔管路压力上升问题,更换了中位机能为O型的比例换向阀。

蓄能器预充压力:

P=(0.6-0.9)×Pm

=0.7×120

=84MPa

式中:Pm——工作压力,MPa。

改进后原理简图如图3所示。

五、改进效果

图3 装钢机升降系统液压改进后原理简图

在长行程装钢机的液压系统上安装蓄能器并对PLC程序进行修改后,与改进前压力变化做了比较,改进前,装钢机下降瞬间液压系统压力峰值为250MPa,最低为40MPa。改进后,液压系统在装钢机升降时压力在±1.5MPa之间。

由于比例阀阀口开关速度降低,液压冲击也明显降低,整个液压系统运行平稳无异常噪声。经过4年多的使用,装钢机液压系统管路无一次泄漏事故发生,平均每月可减少消耗液压油1.5t,液压油大约在1.2万元/t左右,每年可节省21.6万元左右。改进后还大大减少了维修成本,降低了劳动强度,降低了事故发生率,提高了全年钢产量。

猜你喜欢
平衡阀钢坯蓄能器
0AM双离合变速器机电单元蓄能器座断裂故障的解决方法
基于微动磨损理论的非对称双流道增压器平衡阀轴磨损失效分析与改进
中厚板除鳞系统蓄能器失压后的处理措施
露天矿用钻机平衡阀组设计
钢坯库行车作业的辅助驾驶的技术研发与应用
汽车起重机平衡阀常见故障及解决方案
基于液压混合动力车辆的蓄能器特性分析
新型节能平衡阀
蓄能器的类型及综合使用论述
2012年9月钢坯分国别(地区)进口情况