利用系统测试制定出空压系统节能方案

2014-02-26 00:48王化南严祯荣袁奕雯刘小畅
中国设备工程 2014年2期
关键词:螺杆式离心式压缩空气

王化南,严祯荣 ,袁奕雯,刘小畅

(上海市特种设备监督检验技术研究院,上海 200333)

一、评估背景和目的

压缩空气目前已被广泛应用于工业领域,空压机系统的初期投资及维护费用占到总费用的23%,而电能消耗占到77%,这就意味着提高压缩空气系统的运行效率对于企业节约成本、改善环境有着非常重要意义。

二、空压系统概况

应上海某塑料制造公司的委托,对该公司的空压站进行节能测试,并提出系统的节能改造方案。该公司主车间的空压站内现配有3台C60MX3型离心式压缩机,单机容量为1 103kW,该类型空压机在出气压力达到设定压力时,通过卸荷阀向大气排放,而此时电机的负荷是恒定的,因而造成电能的极大浪费。

三、系统检测及分析

多点记录设备被安装在工作现场以收集采集系统流量和电流数据等。空压站系统运行的实时流量和空压机电流等数据如表1所示。

从以上数据看,4#空压站压缩空气使用量波动较大,峰值接近16777.6m3/h,而低谷用量小于6669.6m3/h,低谷用气量仅为峰值的40%。且用气量有明显的规律,每天8:00左右气量迅速增加,很快达到峰值后,即保持稳定值,12:00之后显著下降,维持在7000~9 000m3/h左右,到13:00又开始增加,晚上17:00到19:00又降到7 000m3/h以下,每天如此循环反复。目前工作时间主要开1台压缩机,压缩机在卸载时仍会消耗满载时100%的功率。

表1

四、系统节能改造方案

在了解系统的运行特性后,通过分析认为4#空压站在用气谷底时排空运行,其能耗与满载运行一致是造成极大能源浪费的原因。

1.调整压缩机的配置

据相关厂家的资料,该类型离心式压缩机不适合采用变频调速的方法进行调节输出流量。因此,建议采取调整压缩机配置的方案,将该企业闲置备用的1台2CV35M(功率588kW)离心式空压机和1台螺杆式空压机MH250-11(功率250kW,流量为34.8m3/min)置换至车间空压站,在用气量低谷时启用。

2.加装变频高效控制系统

根据系统流量负荷变化特点,可以对MH250-11螺杆式空气压缩机进行变频改造,使空压机可以跟据系统的负荷状况,实时的调整产气量,以达到节能目的。

3.安装中央控制系统

使用压缩机集中控制系统,对3台离心式压缩机和1台螺杆式压缩机进行统一控制,中央控制系统可以根据系统供气压力,综合控制4台压缩机。

4.改造方案实践分析

在采取以上的综合措施后,通过测试数据来验证节能效果。其中以每天12:00~13:00和17:00~19:00两个时段用气量仅为峰值用气量的40%计算,通过在该时段启用588kW压缩机,关闭1 103kW压缩机,仅此一项每天就可以节约1 500kW·h以上的电能,据统计改造4#空压站因压缩机卸载消耗的电能为45万kW·h,费用每年在30万元左右,对压缩机进行调整和进行集中控制(含变频)改造的费用约30万,一年内即可收回投资。

五、结语

改造方案不仅在公司得到了验证,并且在上海华生构件有限公司、豪林纸业公司等实践也达到了18%的节电效果。总之在企业节能改造时,一方面要针对不同的系统做详细的测试评估研究,在此基础上应用适合的优化措施以达到节能目标,另一方面要加强对系统和管路的现场管理,减少跑、冒、滴、漏现象,从而提高整个压缩空气系统的运行效率。

[1]秦宏波,黄军徽,胡寿根.基于系统测试的工业压缩空气系统节能技术应用研究[J].上海节能.2006(04):28-31.

[2]何明勋,陈国娟.压缩空气系统耗能与节能分析[J].流体机械.2012(02):46-48.

[3]蔡茂林.压缩空气系统的能耗现状及节能潜力[J].中国设备工程.2009(07):42-44.

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