试论电厂汽轮机汽封改造的可行性

2014-02-10 17:16夏晓林
科技创新与应用 2014年4期
关键词:汽封改造汽轮机

夏晓林

摘 要:为提高汽轮机组运行安全经济性,电厂准备改造汽轮机汽封系统。本文分析了机组现时的经济性能和运行情况,根据当前最新的汽封技术编制了适用于机组的汽封改造方案,并对改造后所能取得的经济效益进行分析。结果表明汽封系统改造可以提高机组的安全性和经济性,是具有改造价值的。

关键词:汽轮机;汽封;改造;性能

1 引言

广东红海湾发电有限公司一期#1、#2机组为国产600MW超临界压力燃煤发电机组,三大主设备由东方电气集团公司属下的东方锅炉厂、东方汽轮机厂、东方电机股份有限公司制造,容量及参数相互匹配。其中汽轮机型号为N600-24.2/566/566,型式为超临界压力、一次中间再热、单轴、双背压、三缸四排汽、凝汽冲动式汽轮机。汽轮机轴封为传统梳齿迷宫式汽封。现准备对汽轮机轴封系统进行改造,在保证安全运行的基础上以提高机组运行效率。

传统梳齿汽封在运行过程中存在的问题:(1) 汽轮机起停过程中过临界转速时,转子振动大,如果汽封安装间隙较小,汽封齿容易磨损。(2) 容易出现弹簧片弹性不良,造成汽封间隙过大,漏汽损失增加。(3) 由于轴封漏汽量较大,蒸汽对轴的加热区段长度有所增加,并且温度也有所升高,使胀差变大,轴上凸台和汽封块的高、低齿发生相对位移而倒伏,造成漏汽量增加,密封效果得不到保证。(4) 汽封齿与轴发生碰磨时,瞬间产生大量热量,造成轴局部过热,甚至可能导致大轴弯曲。(5) 梳齿汽封环形腔室的不均匀性,是产生汽流激振的重要原因,而汽轮机高压转子产生的汽流激振一旦发生就很难解决,危及机组的安全运行。

2 机组性能现状分析

为了解影响机组经济性的主要因素,收集相关数据以确定汽封改造方案广东红海湾发电有限公司前期对1号机组进行了能耗诊断试验。

3 热耗率

以试验3VWO工况与设计THA工况进行对比分析,3VWO工况试验结果见表 1。计算结果中额定参数下的热耗率,是对试验结果仅进行参数修正后的数据,反映了包括汽轮机及其热力系统在内的整个汽轮机组的性能;而经完整的系统修正、参数修正后(一、二类修正后)的热耗率则表征了汽轮机本体的经济性。

3VWO工况下,经一、二类修正后汽轮机热耗率为8159.98kJ/kWh,比设计值7564.00kJ/kWh高595.98kJ/kWh;额定参数下热耗率为8197.30 kJ/kWh,比设计值高633.3 kJ/kWh。

机组热耗率与电功率关系曲线见图 1。图中设计值按照制造厂提供的热平衡图绘制。试验低负荷工况均为滑压运行,未进行主蒸汽压力修正。由图可以看出,一二类修正后热耗率较设计值平均高约550kJ/kWh,热耗率随负荷降低而升高,高负荷区域升高的幅度比设计值略高,低负荷区域升高的幅度比设计值略低。

对参数修正量的数据见表2,主要的参数修正源于凝汽器压力,其中凝汽器压力主要受循环水温和凝汽器本身传热特性影响。

4 缸效率

汽轮机缸效率直接反映了通流部分的状态,是反映级组性能的重要指标。高、中压缸效率的测量也较简单而直接,低压缸效率根据热平衡计算得到,受热力系统泄漏的影响较大。机组各缸效率见表 3。

根据试验数据分析可见:

1) 高压缸效率

a) 由于高压缸效率受阀位影响大,故对比高压缸效率必须在相同阀位的条件下进行,VWO工况完全排除了调门节流影响,是重点对比的工况;

b) VWO工况高压缸效率为83.23%,比VWO设计值88.35%低5.12个百分点; 3VWO工况高压缸效率为82.24%,比设计值86.73%低4.49个百分点;上述两个阀点工况表征了高压缸效率下降的幅度。

c) 图 2给出高压缸效率随电功率的变化关系曲线,随着电功率的降低,高压缸效率也逐步降低,这主要受高压缸调节阀阀位的影响;各工况高压缸效率试验值均比设计值低4个百分点以上。

2) 中压缸效率

a)试验计算名义中压缸效率,3VWO和VWO工况下分别比设计值偏低0.55和0.87个百分点;3VWO工况中压缸实际效率为90.51%,比设计值低2.41个百分点;

b) 图 3 中压缸效率曲线给出中压缸效率随电功率变化关系曲线,可以看出中压缸效率基本不随电功率的变化而变化。根据汽轮机通常的缸效率规律,若无设备严重损坏,中压缸效率达到设计值得可能性较大;

c) 可结合大修中的解体检查,进一步确认中压缸效率的实际情况,若无汽封间隙严重超标,则对中压缸汽封改造的效益宜保守估计。

3) 低压缸效率

a) 低压缸效率不能直接测量,而是根据热平衡计算,试验中的所有误差最终累计为低压缸效率的计算误差,因此试验测量的低压缸效率只能作为决策的参考;

b) 试验计算低压缸效率,3VWO和VWO工况下分别比设计值偏低14.02和12.69个百分点;修正到设计排汽容积流量后,3VWO和VWO工况下修正后低压缸效率分别比设计值偏低14.02和12.69个百分点13.72和12.53个百分点;

c) 考虑热力系统泄漏会造成低压缸效率计算偏低,结合其它机组改造经验分析,低压缸效率的试验值大致反映低压缸的实际情况。

4)同类型机组普遍存在缸效率偏低的情况,且通过通流汽封间隙的调整可有效地提高缸效率,进而提高机组的经济性。

a)汽轮机通流部分的基本原理指出,越是压力高的级组汽封漏汽量对级效率的影响越大,因此高压缸的汽封治理尤为重要;

b)经验表明,高压缸效率的降低受调节级效率降低的影响较大,综合影响因素多,通过汽封改造可提高缸效率,但达到设计效率难度较大;

c)低压缸设计作功份额大,提高低压缸效率对经济性的影响更明显;

d)各汽缸均为冲动式设计,隔板差压较大,隔板汽封的汽封间隙的影响影响较大。

5 轴封系统

THA工况下设计高、中压缸间漏汽量为28.452t/h,漏汽率为2.02%。试验结果漏汽率为3.76%,比设计值大1.74个百分点,计算3VWO工况下漏汽量为58.249t/h。中压缸实际效率3.76%,比设计值低0.79个百分点。

高、中压缸之间轴封漏汽量试验的结果见表 4和图 5。高、中压合缸处的轴封漏汽量占再热蒸汽流量的3.76%,比设计值(2.02%)偏大1.74个百分点。计算中压缸实际效率比名义效率偏低1.86个百分点。

由于试验中BDV阀存在泄漏,实际由高压缸漏出的流量应大于此试验值。同时考虑到机组设计有中压缸冷却蒸汽,上述高压缸漏出的流量应包含轴封的漏汽量与中压缸冷却蒸汽流量。考虑以上两个因素,试验结果不能认为是通过轴封的实际漏汽量。

诊断试验过程中,轴封母管压力维持在30kPa(表压)左右,同时发现在570MW负荷以下不能实现自密封。试验中其它轴封漏量未能测量,但可同过轴加温升简单定性判定。3VWO工况时,轴封溢流阀开度为5.85%,轴加温升为0.51℃,比设计值0.6℃略低,表明轴端汽封漏汽量数量级基本与设计值。

6 改造部位的确定

(1)高压缸部分:汽轮机通流部分的基本原理指出,越是压力高的级组汽封漏汽量对级效率的影响越大,高压缸的汽封治理尤为重要。鉴于1号机组高压缸效率比较低,建议对高压缸调节级及第2-7压力级隔板汽封及叶顶汽封进行全面升级改造;或者根据揭缸后汽封检查结果,进行部分汽封升级改造和汽封间隙调整。

(2)中压缸部分:性能试验结果表明:中压缸运行效率与设计值偏差较小。考虑到1号机组中压缸效率与设计值偏差较小,建议对中压缸隔板进行全面升级改造,对于动叶叶顶汽封,可根据揭缸后汽封检查情况,进行汽封间隙调整或者部分汽封升级改造。

(3)低压缸部分:低压缸设计作功份额大,提高低压缸效率对经济性的影响更明显。性能试验结果表明:低压缸效率显著低于设计值,较设计值低13.89%。因此,建议采用新型先进汽封对低压缸隔板及动叶叶顶汽封进行升级改造。此处特别推荐在AB低压缸正反5-7级(末三级)使用蜂窝汽封,以利用蜂窝汽封的除湿特点,减少湿蒸汽对动叶的冲蚀。

(4)轴封部分:建议采用新型先进汽封(如自调整汽封)对高中压缸平衡盘汽封进行升级改造。对于其他轴端汽封,从自密封系统的运行以及轴封加热器的运行状况推断:机组轴端泄漏量处于良好的状态,因此可根据揭缸后检查情况,对其他轴端汽封进行部分汽封升级改造或者汽封间隙调整。

7 预期效果

根据对汽轮机性能的分析,保守估计汽封改造后取得的效果见表 5。预计改造后可降低热耗率77.7kJ/kWh左右,约相当于降低煤耗率2.91g/kWh左右。

从长期效果看,新型式的汽封可在较长时期内保持机组具有较高的经济性水平。在一个大修期内,汽轮机性能下降的速度将大大减缓。

对于600MW机组,按发电煤耗率降低2.91g/kWh,年运行5500小时,负荷率80.0%计算,年可节约标煤约7664吨;按标煤价格800元/吨计算,年节约燃煤成本约613.2万元。

表 6给出了汽封改造方案的经济性收益预估。由表中可以看出,即便改造费用达到700万元,也可在1.1年(13个月)左右收回投资。

8 结束语

综上所述,机组汽轮机汽封改造方案在技术上是可行的,并且通过汽封改造可以有效改善机组的经济性运行状况,具有较好的经济收益。因此,可以通过汽封改造实现节能降耗、提高机组运行经济性的目标。

参考文献

[1]广东红海湾发电有限公司600MW超临界机组集控运行规程.

[2]广东红海湾发电有限公司 1号机组节能诊断试验结果报告.

猜你喜欢
汽封改造汽轮机
汽封对汽轮机通流气动性能影响的数值研究
300MW机组顶轴油系统改造
论电梯单开门改双开门的改造方式
浅析给水泵汽轮机跳闸回路改造
汽轮机排汽缸喷水量计算
侧齿汽封在汽轮机低压缸轴封中的应用
汽轮机供热系统的技改创新
135MW汽轮机组滑压运行经济性分析
蒸汽轮机新型汽封简介
125MW机组高中压缸汽封改造