栾先玉
辽宁装备制造职业技术学院(沈阳 110161)
某种剪板机电气脚踏式离合器改造
栾先玉
辽宁装备制造职业技术学院(沈阳 110161)
某型号剪板机通过改造,将原有杠杆脚踏离合器升级为电气脚踏,即满足了现有的工艺要求,又提高了使用安全性、可靠性。本次改造尽可能的保留了原有结构,大大降低了改造成本。
剪板机 电磁铁 离合器 改造
某公司2007年采购了一台Q11-4X2000杠杆式踏板剪板机,因加工产品多为2 mm厚的铭牌以及保养及时,故剪板机剪刃及机床总体状态良好。为降低生产成本又能提高离合器脚踏板的安全性,现将杠杆式脚踏离合器改造成电气脚踏式离合器。
为最大限度的使用原有结构,降低改造难度及成本,本次改造起初想法是直接在飞轮正下方安装电磁铁,但是飞轮与床体之间的缝隙太小,且飞轮与地面的距离过近,无法在飞轮正下方安装。根据床体右前端原有一个固定脚踏杠杆的固定支架,利用支架的四个螺栓孔安装电磁铁,重新设计一个用来固定电磁铁的底座,如图1。
图1 电磁铁底座
图1中,四个长孔用于固定底座,下端的四个圆孔用于固定电磁铁。根据具体的使用情况,采用型号为MQD1,额定吸力8kg,行程30 mm的电子式牵引电磁铁,故底座的固定螺栓孔应根据电磁铁底座的尺寸进行设计,且电磁铁拉杆的中心与离合器拉杆在同一个平面内。长孔用于调整电磁铁的高度。
在传动系统中,保留原有的离合器拉杆,再加入一个滑块,这就解决了电磁铁拉杆直线运动与离合器拉杆旋转运动的转化问题,如图2。
图2 离合器拉杆旋转位置图
图2中,虚线图形为离合器脱离空转时拉杆的位置;实线为离合器闭合剪切时拉杆的位置。工作原理为:拉杆处于虚线位置时,离合器打开,机床空转;在电磁铁的拉动作用下,拉杆拉动滑块向下运动至实线位置,离合器键失去缓冲撞块的支撑,被离合器内的弹簧拉动绕飞轮运动,离合器闭合,机床剪切。
本次改造加入了滑块与连接杆,通过计算得出:为确保安全,离合器拉杆需旋转5°,此时滑块需向下运动27.3 mm,运动距离在电磁铁的行程内,符合设计要求。
在离合器拉杆复位问题上,只需根据实际需要,在连接杆上适当位置与床身上安装一弹簧,由弹簧的拉力使拉杆复位。但是弹簧的拉力不宜过大,以减小对电磁铁拉力的影响。同时在床体上焊接一个上限位,以确保离合器拉杆复位时能准确的停留在图2虚线位置。
电气部分只需按照图3稍做改动即可满足工作需要。图3中,在不改变原有电路的前提下,引入熔断器FU4、FU5,脚踏开关SQ,电磁铁CT,电磁继电器KA。脚踏开关选用市场上常见的YDT1-11脚踏开关,既满足了工作需求,又提高了使用可靠性。工作原理为:在剪板机电机旋转状态下,踩踏开关SQ,SQ闭合KA供电,电磁继电器供电闭合,继电器上的常开开关闭合,电磁铁供电工作,剪板机执行剪切。