基于AVR微处理器的钢坯保温车电气系统

2014-01-15 09:34任中立李开添胡会康
湖北工业大学学报 2014年4期
关键词:声光翻板钢坯

谢 明,任中立,李开添,胡会康

(中冶宝钢技术服务有限公司,上海200941)

为节能降耗,钢铁公司实行的是钢坯热装热送。而炼钢车间与棒材车间一般相距较远,需采用公路热送模式。公路热送的载体则是一种重载半挂车作为牵引,头挂上专用保温罩机构的钢坯保温车。钢坯可直接从台架上装车,运到目的地后再从保温车直接上料装炉,减少了钢坯的入库环节,大幅降低了钢坯热量的损耗,节能效果显著。本文探讨研制钢坯保温车保温罩机构(下称“保温罩”)的电气控制系统,针对保温罩电气系统中可编程微处理器(MCU)的软硬件、控制原理、PCB控制板制作及性能检测进行分析。

1 MCU软硬件

1.1 AVR ATMega48简介

ATMEL在其产品中融入了先进的EEPROM和FlashROM,使产品在结构、性能和功能方面都具有明显优势。而钢坯保温车由于工艺特殊性及使用空间局限性,结构紧凑且动作顺序须严格按预定程序执行。因此选用ATMEL公司基于AVR内核的工业级处理器ATMega48(工作温度-40℃~85℃)作为保温罩的MCU,通过匹配必要的扩展及驱动电路,设计一套可靠、稳定、可编程的保温罩电气控制系统。

作为保温罩的控制核心的ATmega48微处理器,MCU是基于增强的AVR RISC结构低功耗8位CMOS微控制器。其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,使得其数据吞吐率高达1 MIPS/Hz,从而缓解系统在功耗与处理速度之间的矛盾。

ATMega48主要有如下特点:4K系统可编程FLASH,256字节EEPROM,512字节RAM,23个通用I/O口,32个通用工作寄存器,3个具有比较模式的T/C,片内/外中断,可编程看门狗定时器以及6个省电模式等。

本文采用TQFP封装形式,其引脚分配见图1。

图1 ATmega48外观及引脚图

1.2 开发软件

AVR内核MCU具有一整套编程与系统开发工具,包括汇编、C语言编译器,程序调试、软件仿真器等,本文采用以高级语言C为设计手段的Code-Vision(简称CAVAR)作为本系统的开发软件。该软件是HP专门为AVR内核设计的一款低成本的C语言编译器,产生的代码非常严密,效率很高,主要具有如下特点:1)支持bit\char\short\int\long\float以及指针等多种数据类型,充分利用存储器;2)内建针对AVR优化的多种选项;3)扩展的一些标准的外部器件支持和接口函数,如标准字符LCD、SPI接口、延时等;4)可以直接在C中写快速易用的中断处理函数。

2 保温罩电气控制原理设计

2.1 保温罩电气控制需求分析

热钢坯吊装靠行车操作,这就要求保温车留给吊具较大空间。分析后发现,保温罩全部打开虽能满足钢坯吊装需求,但仍存在三方面问题:其一,吊装时起不到保温作用,无法减少热量散失;其二,空间局限性,展开面积超过了车间允许值;其三,在全开时开角过大,长期过大的拉力会影响油缸寿命。

鉴于上述原因,笔者为保温罩设计了左右侧门(图2):保温罩上翻板开启后,侧门再打开;关闭时,侧门先关闭,上翻板再关闭。这就无需大角度开启保温罩。为确保动作先后顺序及自动控制的实现并达到简化系统目的,不采用行程开关作位置检测,而使用精确的延时控制方式来实现动作的自动化。计算得出各动作油缸伸缩时间如表1所示。

图2 钢坯保温车

表1 各动作油缸伸缩时间 s

如果控制好侧板和上翻板的开闭过程,再加上语音提醒、故障报警等必要辅助设备,该保温罩就能满足现场使用要求。

2.2 保温罩控制动作分析及其主控面板

保温罩打开时共有6个动作:声光提醒开启、左侧门开,右侧门开、左上翻动板开、右上翻板开、关闭声光提醒。控制关闭也有6个动作:开启声光提醒、关闭左侧门、关闭右侧门、关闭左翻板、关闭右翻板、关闭声光提醒。因有些动作可同时执行,在设计时根据实际情况使左右两侧门同时开闭,左右两翻板同时开闭。

保温罩主控面板作为控制监视窗口,操作按钮、指示灯等须一应俱全。本系统设计的控制面板含有:3个指示灯(H1—运行、H2—手动、H3—自动),2个选择开关(自动/手动、打开/关闭),6个按钮(启动、急停按钮及4个强制按钮)。面板设计见图3。

图3 保温罩控制面板

2.3 保温罩电气原理设计

图4 ATmega48引脚分布

本文以ATMega48作为保温罩的可编程微控制器,并利用Altium designer设计该MCU的控制原理图,根据需求,其32只引脚分配如图4所示。其中,引脚PB0-PB2用于保温罩电源接通、启动、停止;引脚PB3-PB5用于ISP在线下载技术,方便程序调试及修改;引脚PD0-PD7驱动显示7段数码管显示当前继电器输出情况;引脚PC0-PC5采用低电平输出可吸收40mA电流,确保可靠驱动继电器;时钟采用外接低功率晶振,提高系统时钟精度。

图5为保温罩部分IO接口电路。采用贴片光耦(EL817S)对接收到的信号进行隔离后送入贴片三极管(PMBT2222),再驱动继电器线圈并采用肖特基二极管(SS14)作为继电器线圈的续流二极管。

保温罩IO接口电路共需要驱动7只小型继电器(由上至下为K1-K7),每只继电器两组触点。K1\K2分别用于控制左右侧板开闭,继电器K3\K4分别用于控制上翻板开闭;K5用于声光报警;K6\K7用于启动及紧急停机操作。

图5 保温罩部分IO接口驱动电路

3 保温罩PCB板制作及性能测试

3.1 保温罩PCB板制作

在Altium Designer上设计好保温罩电路原理并经过相关测试后,使用Altium Designer PCB功能设计出PCB布线图。根据安装空间及电磁兼容性等要求,设计出保温罩PCB板(图6)。

图6 保温罩PCB电路板

送往PCB制造厂家制作出保温罩电路控制板,最后安装并烧制编写好的程序,待下一步测试。

3.2 保温罩控制板性能测试

启动保温罩钥匙开关,系统通电,按下启动按钮,系统开始正常工作,绿色指示灯H1亮起。如果选择自动方式,拨动开关拨到“自动”,H2亮(一般选此功能),再选择“打开”或“关闭”。

如果选“打开”,将按步骤实现如下功能:声光提示响起并延时5s后,左右上翻板开始上翻并经过T1延时后(T1=上翻板伸出时间×裕量K,K取1.2~1.5,此处取1.3),再打开侧板经过T2延时后(T2=侧板伸出时间×裕量K ,K 取1.2~1.5,此处取1.3),声光提醒音关闭,至此打开过程完成可进行钢坯吊装。

如果选“关闭”,将按步骤实现如下功能:声光提示将响起延时5s后,侧板开始收回,经过T3延时后(T3=侧板缩回时间×裕量K,K 取1.2~1.5,此处取1.3),左右上翻板开始缩回并经过T4延时后(T4=上翻板缩回时间×裕量K,K取1.2~1.5,此处取1.3),声光提醒关闭,至此装运过程完成,可开始运输。

如果选手动,H3亮,那么所有动作需手动完成。系统在接受相应指令后进行动作,无论哪个动作,只要动作开始,声光提醒就会开启,按钮松开,声光提醒则同时关闭。手动操作与强制按钮复用,此时不需选择“打开”还是“关闭”,直接操作相应按钮,在“自动”时该按钮功能被禁止。

系统会自我诊断并检测故障,如果运行灯(H1)变为红色时,按下强制按钮也能实现紧急情况的处理,如此时系统正常则该信号不起作用,声光提醒也不会报警。

4 总结

目前已有10台套钢坯保温车用于钢坯热装热送。通过近几个月的跟踪观察,该车各项性能达到设计要求,使用效果理想。用户在使用保温车热装热送后,棒材车间钢坯入炉前温度由之前的400℃左右提高到750℃以上,加热1t钢坯,煤气消耗下降了25m3,按年热装热送能力200万t计算,每年可节约煤气约5 000万m3,减少钢材氧化烧损约3 000t,每年增效超千万元,节能增效明显。

[1] ATMEL.AVR Atmega48数据手册[S].美国:ATMEL公司.

[2] 谢龙汉.AltiumDesigner原理图与PCB设计及仿真[M].北京:电子工业出版社,2012.

[3] 谭浩翔.C语言编程设计[M].北京:清华大学出版社,2000.

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