综放工作面初采期间瓦斯治理技术研究

2013-12-23 05:44张家委
科技传播 2013年16期
关键词:上隅角钻场综放

张家委

淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿,安徽宿州 234111

淮北矿区综放工作面瓦斯治理主要采用上隅角埋管、顺层钻孔及高位钻场联合抽放技术。通过实践,该技术在工作面正常回采期间能够较好地满足工作面瓦斯治理需要,但在工作面初采期间,仅靠该技术时常无法满足瓦斯治理需要。

1 矿井概况

朱仙庄煤矿位于安徽省宿州境内,属淮北矿区宿东煤田,可采煤层为7 煤层、8 煤层和10 煤层,主采煤层为8 煤层,矿井年设计生产能力120 万t,1988 年、2008 年两次改扩建后年生产能力245 万t。矿井属于高突矿井,8煤层为突出煤层;煤尘具有爆炸危险性,爆炸指数38.62%; 煤层具有自燃倾向性,最短发火期为2 个月,属容易自燃发火矿井。矿井通风方式为多风井抽出式,开拓方式为立井石门开拓。风机工作风量20500m3/min。

2 II865N 综放面概况

II865N 综放工作面位于II86 采区三阶段。上邻Ⅱ863 采空区,下邻Ⅱ867 采空区。走向长270m,倾斜长110m,煤层倾角5 ~20°,平均15°,煤层厚0m ~13m,平均8.2m。采用走向长壁后退式采煤,全部垮落法管理顶板。采高2.4m,采放比1∶2.41,选用ZF6000/17.5/28 支架支撑,工作面采用“U”型通风方式,由机巷进风,风巷回风。根据朱仙庄矿8 煤突出危险性鉴定资料,II86 采区8 煤层综合透气性系数为0.033m2/MPa2.d 小于0.1m2/MPa2.d,属难抽放煤层。[1]在临近层石门测得瓦斯压力为0.5MPa,经推算II865N 工作面最大瓦斯压力为0.45MPa。工作面绝对瓦斯涌出量为10.19m3/min,其来源主要为回采煤层的瓦斯涌出。工作面配风量1000m3/min 左右。

3 II865N 综放工作面初采瓦斯来源分析

1)工作面上下区段均已采完,该工作面为孤岛开采。工作面回采时,除本煤层瓦斯涌出,还存在临近采空区瓦斯涌出;

2)初采期间,随工作面推动,顶煤逐步跨落,释放大量瓦斯。工作面压力异常大,初采期间顶板管理困难,时常漏顶,造成瓦斯涌出异常;

3)工作面初采前期上隅角未形成封闭空间,移动泵抽放效果不佳,上隅角瓦斯主要靠风排;

4)初采老顶未跨落,高位钻场不能发挥作用,采空区瓦斯大量涌出,工作面上隅角、回风流瓦斯浓度时常超过规定,给生产带来巨大安全隐患。

4 瓦斯治理技术

4.1 上隅角倒棚封堵

工作面回采前,对上隅角U 型棚及装面期间使用的绞车窝进行倒棚,并使用编织袋装碎煤将绞车窝填实,避免工作面回采期间,上隅角难以跨落,形成瓦斯库,且当压力增大,铁质支护材料蹦棚产生火花造成的严重后果。同时,根据工作面采空区跨落情况,及时对上、下隅角使用编织袋装碎煤垒砌封堵。初采期间,切眼上口施工超前棚时,超前棚顶部不得单独使用木料接实,必须将木料空间堵实,避免形成瓦斯通道。

4.2 上隅角埋管抽放

工作面回采前在上隅角预埋2 趟8 吋抽排管,一趟管口留在上隅角贴近老塘处,另一趟管口留在切眼上口绞车窝处,2趟抽排管分别于移动泵抽放系统和地面抽放系统相连,其中,地面抽放系统连管安装控制阀。工作面初采期间,上隅角埋管始终保持两趟联管一趟预埋。[2]

当上隅角具备抽放条件时,开启移动泵,对工作面上隅角进行抽放,当移动泵抽放系统不能满足上隅角抽放时,调整上隅角地面抽放系控制阀,采用2 套系统同时对上隅角进行抽放,确保有效处理上隅角瓦斯。

若老塘埋管不能完全解决上隅角瓦斯,要及时在上隅角附近布置花管加强抽放,管径为2 吋,长度为2m 左右,花管部分为0.5m,上煤壁至老塘车机尾处每隔0.8m 预埋一根,埋设深度为1m,同时与上隅角预埋抽放管相连进行抽放,并安设闸阀进行控制。必要时再在上隅角附近施工斜交钻孔,下花管套管,并连接系统抽放。

4.3 工作面钻孔排放

为使工作面煤体瓦斯提前释放,减少工作面初采期间煤体瓦斯含量,提前在工作面切眼施工排放钻孔,钻孔深度不少于15m,孔径为75mm。切眼排放钻孔5m 布置一个钻位,每个钻位的排放钻孔分3 个角度施工,尽可能控制煤层全厚。该钻孔必须提前施工,保证留有足够的排放时间。切眼排放钻孔施工如图1 所示:

图1 切眼排放钻孔施工示意图

4.4 风巷钻孔抽放

考虑到工作面初采期间高位钻场不能正常发挥作用,特在风巷补充施工抽放钻孔。钻孔全部在煤体内施工,施工结束后,满孔下PE 套管,使用聚氨酯封孔,并将钻孔连接到地面系统抽放,随着上隅角埋管进入采空区。钻孔控制范围为切眼向外30m ~40m,向下20m ~30m。抽放钻孔施工如图2 所示:

图2 风巷抽放钻孔施工示意图

4.5 高位钻场抽放

高位钻场布置在煤层顶板相对稳定的岩石中。钻孔全部在煤层顶板施工,终孔间距10m;孔径113mm;终孔位置控制在工作面风巷向下最大50m 及煤层顶板上20m ~30m 的范围内;第1 个钻场钻孔孔深覆盖切眼,其他钻场钻孔留20m 重叠保护距离。随工作面向前推进,煤层顶板逐渐垮落,顶板围岩裂隙增大,高位钻场逐步发挥预抽采空区瓦斯作用[3]。

经过采取以上瓦斯治理措施,该综放面初采期间瓦斯得到了有效的控制。初采期间,II865N 工作面回风流瓦斯浓度平均值为0.39%,远低于0.8%标准,确保了工作面安全回采。[4]该工作面与临近的II867 工作面条件类似,但综合采取以上瓦斯治理措施后,II865N 工作面初采期间瓦斯浓度明显小于II867 工作面。两工作面初采期间瓦斯情况对比表1 所示:

工作面配风量(m3/min)上隅角瓦斯浓度平均值(%)回风流瓦斯浓度平均值(%)备注

表1 工作面瓦斯情况对比表

5 效果分析

1)上隅角倒棚封堵。一方面,减少采空区漏风,另一方面,有利于上隅角形成封闭空间,使移动泵抽放系统尽早发挥作用;

2)上隅角埋管及高位钻场抽放。工作面初采初期作用不大,但随着上隅角逐步形成封闭空间及采空区顶板逐渐垮落,上隅角埋管及高位钻场抽放渐渐发挥主导作用;

3)切眼排放钻孔及风巷预抽钻孔。提前对切眼附近煤层瓦斯进行释放、预抽,有效降低煤体瓦斯含量,为工作面初采初期瓦斯稳定提供保障;

4)采取以上措施,II865N 综放工作面初采期间瓦斯基本稳定,工作面回风流、上隅角瓦斯均为达到超限值,为工作面安全生产提供了保证。

[1]中国矿业大学.朱仙庄矿8煤层突出危险区域划分报告[R],2010:24-24.

[2]张金峰,秦跃平,等. 朱仙庄矿轻型综放工作面瓦斯治理技术研究[J].煤炭科学技术,2002,30(4):50-52.

[3]张明富,张兴安. 高瓦斯矿井单一特厚煤层综放面瓦斯治理[J].能源技术与管理,2007(4):26-27.

[4]《安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法》(皖政办[2011]62号).

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