浅谈高灰细泥对煤泥水处理系统的影响

2013-11-06 01:24刘瑞芹赵冠一
江西煤炭科技 2013年1期
关键词:氯化铝泥水精煤

刘瑞芹,赵冠一

(河南煤化鹤煤九矿选煤厂,河南 鹤壁458010)

鹤煤公司九矿选煤厂是一座设计能力为0.6Mt/a的矿井型选煤厂,选煤工艺为跳汰、浮选、浓缩联合。近期由于工作面煤质和采煤工艺的变化,入选原煤中-0.5mm含量和灰分提高,原煤泥化现象严重,已影响到浮选系统的正常运行。曾一度出现浮选效果差,浮选尾矿浓度高达150g/L以上,灰分30%以下,浓缩池煤泥水沉降速度慢,溢流水浓度高达100g/L以上,已影响到选煤厂的正常生产。本文以高灰、细泥对九矿选煤厂煤泥水处理系统的影响做一探讨。

1 原因分析

煤粉小筛分试验结果参见表1、表2。

从表1、2可以看出,-0.5mm含量的灰分较3月份提高了4%,含量提高了4.83%,而-0.045mm含量提高了38.12%,灰分提高了5.96%。以上对比数据不难解释浮选系统异常的原因。由于煤泥水中凝聚了最细、难处理的细泥(-0.045mm),这些颗粒粒度细、灰分高、粘性大,难于沉降,因而极难用常规的沉降、回收和脱水设备处理。

经分析,细泥对煤泥水处理的影响主要表现在以下几个方面:

1)“抢先”吸附浮选剂,使一般煤粒不能获得应有的浮选剂。

2)无选择性地占据了气泡表面,使一般煤粒与气泡粘附的难度增加。

3)在煤粒表面形成细泥覆盖,抑制粗粒煤的浮选。

4)细泥进入泡沫产品会恶化浮精脱水效果,进入尾矿则增加煤泥水处理难度。

表1 煤粉小筛分试验结果(2012年3月)

表2 煤粉小筛分试验结果(2012年5月)

2 试验对比

2.1 浮选试验对比

针对以上分析,分别对起泡剂和捕收剂做了调整,取煤泥水样品,分别利用原捕收剂和起泡剂和调整配方后的药剂做试验对比,试验结果见表3、表4。

表3 原药剂试验数据

表4 调整配方后药剂试验数据

从以上结果可以看出,精煤抽出率提高了26.33%,尾矿灰分提高了30.93%。同时也说明原捕收剂和起泡剂已不适用于现在煤泥的特性。调整后的起泡剂选择性强、起泡性能良好、起泡速度快,有利于提高精矿的回收率;生成的泡沫脆而不粘,消泡容易;捕收剂增加了煤泥颗粒疏水性的表面活性剂,该捕收剂用量少,捕收能力强、选择性好、浮选效果明显。

2.2 浮选尾矿沉降试验对比

浮选尾矿做沉降对比试验结果见表5。

表5 尾矿沉降对比试验数据

对比试验结果可以看出,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用效果较佳,按上述实验用药量用于实际生产,沉降效果非常好,浓缩机清水层高度达1.5m以上,溢流水浓度在20g/L以下。

3 经济效益分析

该厂入浮煤泥流量约Q=300m3/h,入浮煤浆浓度q=80g/L,则干煤泥量为 Q干=Q×q/1000=300×80/1000=24t/h。

根据浮选效果对比试验知精煤抽出率提高了26.33%,则每小时可多浮精煤约24×26.33%=6.32t。精煤单价按1000元,煤泥单价按300元计算,则增加效益为6.32×(1000-300)=4424元。

每吨干煤泥消耗的浮选药剂费用增加24×1.2×(18000-6000)/1000=345.6元。原药剂价格6000元/吨,新更换药剂18000元/吨。

浮选尾矿流量约200m3/h,则增加聚合氯化铝费用约200×35=7000g/h.,每吨聚合氯化铝约2000元,则增加费用约14元。

则每小时增加收入为4424-345.6-14=4064.4元。每天平均生产14小时,每月按30天计算,则每月可增加效益约170.7万元

4 结语

对于粘土含量高,较难处理的极细粒煤泥,可通过采取以下措施,达到良好的运行效果:

1)选用选择性较强的捕收剂;能形成较脆泡沫、含水量大、有利于二次富集作用的起泡剂;同时添加分散剂,可使细泥不在其它颗粒表面附着覆盖而分散于浮选煤浆中。

2)采用分段加药,使浮选煤浆中药剂保持较低的合理的浓度,避免细泥无选择性吸附,以提高药剂利用率。

3)采取较低浮选煤浆浓度下浮选,用以降低浮选煤浆和泡沫层粘度。

4)同时使用絮凝剂和聚合氯化铝,可以将煤泥水中的粘土和细粒煤都除去,使煤泥水澄清。

实践证明,对于高灰、细泥的煤泥水,在不需要改变现有设备和工艺流程的情况下,通过调整浮选药剂和增加聚合氯化铝也可提高浮精煤抽出率,实现煤泥水澄清的效果。

〔1〕吴大为.浮游选煤技术〔M〕.徐州:中国矿业大学出版社.

〔2〕吴式瑜,岳胜云.选煤基本知识〔M〕.北京:煤炭工业出版社.

〔3〕王世民,赵选选.浮选工〔M〕.北京:煤炭工业出版社.

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