李法海
(山西煤炭运销集团长治有限公司,山西 长治 046000)
福达煤矿8号煤层二采区工作面瓦斯浓度的升高,严重威胁井下安全生产和高产高效。福达煤矿针对本煤层与采空区瓦斯涌出的现状,从邻近层、本煤层、采空区、上隅角四个方面综合治理,降低了工作面瓦斯浓度。
福达煤矿80208工作面处于+1060水平,位于井田8号煤层二采区。工作面标高+929m~+991 m,回风顺槽高,运输顺槽低,平均落差28m。走向长度1273m(可采推进长度1091.5 m),倾向长度160 m,面积203680 m2。工作面按真方位角34°布置。8号煤层相对瓦斯涌出量25.08m3/t,绝对瓦斯涌出量23.74m3/min。矿井总进风量4671m3/min,矿井通风阻力1520Pa。8号煤层透气系数0.014 m2/MPa2·d,煤层百米钻孔瓦斯涌出量0.048 m3/min·hm,煤层百米钻孔瓦斯涌出衰减系数0.018d-1。原煤瓦斯含量7.82m3/t,残存瓦斯含量3.35m3/t。
瓦斯抽采泵站的分布及参数,如表1所示。
表1 瓦斯抽采泵站的分布及参数
高位抽放钻场间距40 m,每个钻场内按9°~11°向顶板裂隙带打深130 m的高位钻孔7个,呈扇形布置,孔径113 mm。老顶初次来压形成裂隙带后,随着采动影响,离层区内岩石破碎,促使采空区瓦斯向上运移及邻近层受压解吸瓦斯,钻孔抽放量增大。管道内混合气体流量平均24.5 m3/min,瓦斯浓度51%,高位钻场有效阻截了向工作空间运移的瓦斯,降低了上隅角的瓦斯浓度。
图1 邻近层瓦斯抽放简图
8号煤层透气性系数小于0.1m2/MPa2·d,属于较难抽放煤层,根据预抽经验,应采取密集钻孔抽放,预抽时间不小于180d。利用瓦斯抽放管路可在工作面回风顺槽打顺层抽放钻孔,对本煤层瓦斯预抽,钻孔间距2 m,钻孔深度80 m,封孔深度6 m,管路平均流量稳定在0.463 m3/min,瓦斯浓度稳定在18%~23%之间。本煤层的预抽,降低了煤层内瓦斯含量,从而降低了生产中瓦斯涌出量,保证了工作面的安全生产。如表2所示,见图2。
回采工作结束后,采空区内仍有大量瓦斯,若不及时对密闭的采空区进行抽放,就会导致大量的游离瓦斯涌向下一个采掘工作面,使其瓦斯含量增加。故在采空区密闭墙后安设抽放管路,使采空区瓦斯在负压下,经抽放管抽出。采空区密闭墙插管抽放瓦斯,是解决采空区瓦斯向外涌出的一项有效措施,但要密闭墙密闭性好,才能保证抽放瓦斯的浓度。密闭墙两端用普通建筑用砖砌成,里外围墙,厚度不小于0.5m。为保证密闭性,要将巷道四周墙壁挖出深约0.5 m的槽沟,将建筑用砖镶嵌进去,中间留有不小于2 m的空间再用黄土夯实,密闭墙总厚为3.0m,并将瓦斯管放在闭墙上部。未抽放前要用堵盘将瓦斯管外口堵严,以免向外泄漏瓦斯。
表2 高位钻孔与本煤层钻孔的抽放数据
图2 本煤层与采空区瓦斯抽放简图
由于风流在上隅角处的方向突然改变,风流流向外侧产生涡流流态,采空区内瓦斯受风流传播和扩散的双重作用,致使采空区涌出的高浓度瓦斯在此处积聚。故在采煤工作面上隅角安装的抽采管路距上隅角30 m时,将伸缩负压风筒与上隅角抽采管路连接,并将风筒伸向上隅角位置。在回采工作面液压支架移动前,要对上隅角加强支护,打设2~3根木支柱,防止上隅角顶板冒落,给上隅角抽放创造好抽放空间,后用汽包封闭上隅角,才可取得良好抽放效果。
福达煤矿从四个方面综合治理80208工作面瓦斯,降低了回采工作面的瓦斯涌出量和上隅角的瓦斯浓度,解决了瓦斯超限影响工作面回采进尺,提高了煤炭产量。这对高瓦斯矿井深部煤层的瓦斯治理是个宝贵经验。
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