曾家斌,李 昂
(自贡电业局,四川 自贡 643000)
近年来,自贡电业局发生数起35 kV 主变压器因雷击过电压造成绝缘损坏故障,经试验及吊芯检查发现,发生故障的主要原因是由于绕组、主绝缘和引线等部位的绝缘问题引起的,薄弱的绝缘在系统短路时由于短路电流耐受能力不够导致发生故障以及雷电过电压引起的主变压器绝缘损坏事故。下面对一起35 kV 小型农村变电站主变压器因雷击造成绝缘损坏事故进行分析,制定改进主变压器防雷技术方案。
某35 kV 小型农村变电站,有1 回35 kV 进线,4 条10 kV 馈线,由单台主变压器供电。该主变压器容量6 300 kVA,于2008年12月出厂,2011年6月投运。2011年7月23 日03 时30 分,该站附近电闪雷鸣,风雨大作。当天13 时01 分,该站1 号主变压器重瓦斯、轻瓦斯保护及差动保护动作,主变压器高、低压侧开关跳闸,10 kV 母线失压,4 条10 kV馈线速断保护动作跳闸,全站失压。经现场外观检查,发现瓦斯继电器内积聚了500 mL 气体,初步判断变压器内部经受了严重的故障。事故时,该站为单线单变压器结构,主变压器负荷为2 300 kVA,35 kV 进线侧装有一组YH5WZ-51 型复合式绝缘氧化锌避雷器,主变压器低压侧母线桥处装有一组YH5WZ-17/45 型复合式绝缘氧化锌避雷器。变电站由两支与主网相连的针式避雷针构成防直击雷保护,其与主网接地电阻为0.38 μΩ。
1.2.1 雷电情况
通过该局建立的雷电定位系统终端,查询到如下数据:23 日03 时30 分至04 时00 分,半小时内该片区有6次不同程度的雷电,最强一次落雷位置的纬度为104.814 3,经度为29.389 0,雷电流幅值为-47.6 kA。使用全球定位系统GPS 测量得到变电站内主变压器处坐标位置为纬度104.812 9,经度29.393 8。考虑GPS 的测量误差,可以认为雷击于变电站附近。但未查询到雷击于站内或站外附近电力设备使外绝缘闪络的任何迹象,因而落雷应直击于变电站附近。但是在发生雷击时,并没有立即引起主变压器保护动作,说明在发生雷击时,传到主变压器内部的雷击电压强度不足以完全破坏绕组绝缘;故障延迟了9 个多小时之后在13 时01 分才发生,表明还有其他因素导致了事故的产生。
表1 主变压器高压绕组直流电阻值
表2 35 kV 1 号主变压器色谱分析报告
1.2.2 电气试验
事故后,测试主变压器高低压侧绕组绝缘电阻、介质损耗因数合格。高压绕组直流电阻线间最大差别值(0.632%)不大于三相平均值的2%;与交接相同部位测得值比较,其变化不大于2%(见表1),低压电阻无明显变化。通过常规高压试验数据判断:该主变压器35 kV 高低压绕组线圈没有发生严重的贯穿性集中故障、整体受潮或贯通性受潮,有可能产生过局部匝间短路故障。
1.2.3 油色谱分析
事故后,分别取气样和主变压器本体油样作色谱分析,结果如表1 所示。该主变压器色谱数据中,乙炔含量超出注意值5 μL/L,总烃含量接近注意值150 μL/L(见表2)。经三比值法计算得出该组数据的三比值为102,故障类型判断为高能量电弧放电。另外,色谱中含有大量二氧化碳及一氧化碳,尤其以二氧化碳为主,说明变压器内部曾经发生过强烈过热,导致纸或某些绝缘材料过热分解产生。
1.2.4 主变压器吊罩检查情况
图1 A 相绕组放电部位
图2 C 相绕组放电部位
24 日,现场对该主变压器进行了吊心检查。解开35 kV 绕组的外围屏,发现高压绕组存在多处明显放电痕迹。第一,C 相高压线圈自下往上第9 饼与第10 饼之间严重烧损,第10 饼绕组最外一根铜线纠结处明显变形,线圈上所包绝缘纸成散花状掉落于线圈底部,电气故障点位于第9 饼与第10 饼之间,有明显的放电痕迹,铜线裸露并有部分烧熔,但放电容量不大。第二,A 相高压线圈自下往上第3饼与第4 饼之间轻度烧损,最外一层铜线外绝缘纸脱落,线圈底部绝缘纸板上留有少量铜屑,铜线裸露并有部分烧熔。第三,在B、C 相引线上有多个放电电弧在绝缘纸上留下的黑色痕迹。
在2011年7月23 日03 时左右,该主变压器周围6次不同程度的感应雷电作用于进线及主变压器高压侧,造成进线避雷器计数器共动作计7次(其中A 相1次,B 相2次,C 相4次)。由于某次直击于变电站附近幅值比较大的落雷,在主变压器35 kV 侧过渡引线上形成渡头较缓的雷电感应过电压。此时雷电波沿导线两端行进,一侧经主变压器开关至35 kV 进线,由线路氧化锌避雷器动作放电;另一侧雷电波直接侵入变压器35 kV 绕组。在雷电波入侵的作用下,由于变压器绕组各匝间对地电容的分流影响,绕组中各部分的初始电压分布是不均匀的,愈靠近首端,匝间电位差愈大,电位梯度愈高。也就是说,当超过变压器全波冲击耐压水平的雷电波入侵主变压器时,首先损坏的应该是高压绕组的主绝缘或首端几饼线圈,而从故障部位来判断,却发生在线圈的接近尾端部,主绝缘没有放电痕迹,匝间短路时放电容量很小。这就足以说明,事故时并没有超过变压器全波冲击耐压水平的雷电波入侵到变压器的35 kV 线圈绕组,且主变压器原来存在局部绝缘薄弱点。在这些雷电冲击作用下,这些绝缘薄弱点产生局部放电并且自熄,使得放电处绝缘降低并在其外部绝缘纸上留下黑色的放电痕迹。由于上午该片区负荷比较低,该主变压器继续带病运行。到中午用电高峰到来时,该负荷高峰逐渐加剧了主变压器高压绕组绝缘薄弱点的恶化。13∶1',由于电流超过受损绝缘耐受临界值,主变压器内部高温过热,产生大量一氧化碳和二氧化碳,发生匝间电弧放电,致使线饼绝缘受到严重破坏,导致主变压器重瓦斯及差动保护动作造成事故发生。
针对事故的发生,提出技术反措并实施验证,才是进行故障分析、总结经验教训的目的,通过分析总结,提出如下几方面的防雷改进措施。
(1)为了避免主变压器高压侧过渡引线上雷电感应过电压对高压绕组主绝缘及匝间绝缘的影响,在雷击多发片区,应尽量在主变压器高压侧安装一组避雷器,充分保障主变压器在雷击情况下的安全运行。
(2)从主变压器事故吊芯情况看,高压绕组线圈有不同程度的变形及多处放电现象。对于这种SZ9 型产品,近年来因雷击而导致主变压器绕组变形匝间短路损坏的数量明显上升,应引起制造厂家的足够重视,除了从设计和制造工艺上严格把好质量关外,如有条件,35 kV 电力变压器应通过突发短路试验以考核产品的动稳定能力,提高运行的可靠性。
(3)结合大修应加强35 kV 电力变压器纵绝缘。SZ 9 型高压绕组应加强其层间绝缘,经过加强绝缘的变压器在冲击试验及运行中均未发生雷击损坏事故。
(4)应严格执行电力系统运行规程和调度规程,提高运行人员的技术素质,逐步使运行管理规范化。采取有效措施,减少近区短路的发生次数,加强配电线路及变电设备运行维护。运行中若发生变压器主保护动作或10 kV 母线出口短路,必须进行全面检查,尤其当查不到主变压器外部设备故障时,应对变压器进行电气试验及油分析化验,判断无问题后方可投运。严禁只根据外部迹象盲目将已存在故障的变压器再次投运。
重点分析一起由于雷电感应过电压诱发35 kV主变压器高压绕组绝缘降低,最终因当地用电负荷高峰到来而导致主变压器绕组匝间短路故障的原因。有针对地找出了事故所暴露的问题,并提出相应的改进措施,对35 kV 小型农村变电站主变压器防止过电压事故发生有一定实用价值。
[1]DL/T 596-1996,电力设备预防性试验规程[S].
[2]GB 7252-87,变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].
[3]操敦奎.变压器油色谱分析与故障诊断[M].北京:中国电力出版社,2010.
[4]李建明,朱康.高压电气设备试验方法[M].北京:中国电力出版社,2008.