锅炉冷态启动过程中汽温倒挂问题的分析与对策

2013-10-08 07:31蔡国柱胡中庆李文华
浙江电力 2013年2期
关键词:油枪过热器磨煤机

蔡国柱,胡中庆,李文华,李 剑

(1.浙江浙能温州发电有限公司,浙江 乐清 325602;2.浙江天工自信科技有限公司,杭州 310014;3.浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014)

0 引言

微油点火技术是在锅炉启动时以煤代油为启炉提供能量,以达到锅炉启动和稳燃工况下节省用油的目的。微油点火改造后启炉时,因炉内传热分配比例发生变化,相应的运行参数会与改造前有所不同,出现启炉时升温、升压速率不同,过热器进、出口汽温倒挂(末级过热器进口汽温高于出口汽温)等情况。从已进行微油点火改造的锅炉运行情况看,微油点火改在最下层(A层)时汽温倒挂现象并不明显,但改在从下往上数第二层(B层)时会出现一定程度的过热器汽温倒挂现象。

温州发电厂二、三期4台300 MW机组锅炉完成微油点火技术改造后,在冷炉启动过程中一直存在较严重的汽温倒挂现象。为避免在启动过程中汽温倒挂过大而引起屏式过热器出口汽温超温,以及可能给锅炉带来的一些不安全因素,在冷炉启动时机组带负荷前需投入大油枪,同时降低微油点火燃烧器的出力。如此的运行方式导致启炉时微油点火技术无法得到充分应用,节油效率大打折扣。

1 设备概况及改造情况

温州发电厂300 MW机组二期3号、4号锅炉以及三期5号、6号锅炉均为上海锅炉厂引进美国ABB-CE公司技术生产,分别为SG-1025/18.3-M843和SG-1025/17.5-M869型的亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,配用中速磨直吹式制粉系统,单炉膛π型露天布置、固态排渣、平衡通风、全钢架悬吊结构,采用四角正反切圆燃烧、喷嘴摆动调温,燃用中等结渣性烟煤,现常用煤种为富动24、优混煤,设计煤种参数如表1所示。3号、4号机组分别于2001年4月和2001年9月投产,5号、6号机组分别于2005年3月和2005年7月投产。

表1 锅炉设计煤种参数 %

炉前布置5台HP-863型中速磨煤机,每台磨煤机出口4根煤粉管道接1层燃烧器,4台磨煤机就可满足锅炉最大出力(BMCR)负荷,其中1台备用。燃烧器四角布置,采用WR燃烧器和同心反切圆燃烧系统,共20只切向燃烧摆动式燃烧器,分5层布置。燃烧器自下而上依次为:AA,A,AB,B,BC,C,CD,D,DE,E,EF,OFA。

每台锅炉设有3层轻油枪,共12支,采用机械雾化,二级点火方式,燃用0号轻柴油,单支油枪出力1 000 kg/h。

2006年4月—2007年8月,相继对5号、6号、4号、3号炉进行微油点火改造。考虑到锅炉正常运行一般投用上4层燃烧器,为了能在低负荷工况投微油枪运行时减少切换磨煤机的工作量,将B磨所对应的B层燃烧器(从下往上第二层)改造为微油点火燃烧器,B磨改造后启动给煤量为10 t/h,微油枪设计出力为40~60 kg/h·支。改造后大油枪系统保持不变。

2 汽温倒挂现象

温州发电厂300 MW机组利用微油点火进行冷炉启动时,存在锅炉升压缓慢而升温较快的问题,锅炉启压后末级过热器进口汽温高于出口汽温。随着B磨给煤量的增加,末级过热器汽温倒挂进一步加剧,特别在汽机冲转至带30~40 MW负荷阶段,为了稳住锅炉蒸汽压力,增加了B磨出力,汽温倒挂现象更加严重,高达60℃以上,甚至出现屏式过热器出口汽温超温现象,而温州发电厂锅炉一、二级过热器减温水要在机组带30 MW负荷后才可投用,因而给锅炉运行安全带来一定隐患。为了控制启炉过程中汽温倒挂现象,运行人员会在汽机冲转前投入2~4只大油枪进行助燃,同时降低B磨出力,投入A磨运行。锅炉微油点火启动过程的汽温曲线如图1所示。

图1 锅炉微油点火启动相关参数

嘉兴发电厂一期300 MW机组锅炉与温州发电厂二、三期锅炉同类型,微油点火改造时也将B层燃烧器改为微油点火燃烧器。在微油点火启炉过程中同样出现了过热器汽温倒挂现象,但倒挂程度略好于温州发电厂,最高约30℃,主要原因是嘉兴发电厂一期锅炉减温水在机组带负荷之前即可投入,有效控制了过热器进口蒸汽温度,减小了汽温倒挂程度。另外,嘉兴发电厂一期锅炉燃用的神华煤挥发份较高,也有利于汽温倒挂的控制。

3 原因分析

微油点火是在锅炉启炉时以煤代油,由于煤与油的燃烧特性不同,引起微油点火冷炉启动初期炉内的传热分配与大油枪启动有所不同。炉膛水冷壁吸热有95%来自辐射,从炉膛的辐射公式来看, 决定辐射强度的 2 个关键因素是火焰温度和传热系数。用微油点火启炉时,煤的燃烬时间比燃油长,燃烧强度偏弱,相应的煤粉火焰会比较长,从而引起启炉初期火焰中心上移,随着磨煤机给煤量的增加,火焰中心上移会更加明显,同时由于微油点火燃烧器安装在B层,使火焰中心上移的影响更为突出。冷炉启动时,微油点火燃烧器产生的煤燃烧火焰温度比油火焰低,利用微油点火,在启炉初期燃烧器喷口处的煤粉火焰温度虽可达1 000℃左右,但随着火焰向炉膛推进,温度逐渐下降,炉膛内煤粉整体火焰温度约为600~850℃。另外,利用微油点火启炉,煤粉燃烧产生的大量飞灰充满炉膛,加之此时炉内通风比较弱,炉膛内非常浑浊,可见度差,飘浮在炉膛内的飞灰焦炭颗粒温度较低,且具有很强的辐射吸热能力,阻碍了煤粉火焰对炉壁的辐射传热。以上原因导致炉膛下部辐射吸热减少,更多的热量传到炉膛上部或对流受热面,导致微油点火启炉时锅炉升压慢而升温快,出现汽温倒挂现象。

4 解决措施

根据以上研究分析,为减缓温州发电厂300 MW机组微油点火冷炉启动过程中出现的汽温倒挂现象,需要提高微油点火燃烧器煤粉燃烧强度,控制煤粉火焰的中心,加强炉膛下部的辐射传热比率。根据各台机组的具体情况,采取了以下调节措施:

(1)在微油点火冷炉启炉时,尽可能给B磨提供高挥发份、高热值、低水份的燃煤。高挥发份、低水份燃煤有利于微油点火时加强煤粉燃烧,提高煤粉的燃烧强度和火焰温度,强化炉膛下部的传热。

(2)在微油点火燃烧器许可范围内适当提高微油枪出力,增强微油点火燃烧器的引燃能力,促进煤粉燃烧。在提高微油枪出力时,应密切关注微油燃烧器的壁温情况,以防燃烧器烧损。

(3)在微油点火启动时,适当关小微油燃烧器所对应的磨煤机出口风门挡板,以提高煤粉细度,加强煤粉燃烧,有利于提高煤粉火焰温度、煤粉燃烬和火焰中心的控制。

(4)合理控制启炉时磨煤机一次风的投用,中速磨启炉时可以把一次风量控制在50 t/h左右。一次风量的降低不但可以提高煤粉细度,还可以延长煤粉在微油燃烧器高温引燃区的停留时间,有利于煤粉引燃和燃烬。另外,运行条件允许时可尽量提高磨煤机出口一次风温度,以提高一次风风煤混合物的温度,加强煤粉燃烧。

(5)调整二次风的配风方式,合理控制二次风总风量。过多的二次风量会降低燃烧区域的整体火焰温度,减弱高温烟气在炉膛底部的辐射传热,所以在保证锅炉安全运行的前提下,尽量减小启炉初期的二次风总风量,把锅炉运行总风量控制在45%~55%,满足运行所需即可。调整二次风配风方式,当锅炉启压后,提高微油燃烧器上方的BC和CD层二次风风量,减小炉膛上部DE,EF,OFA和炉膛下部AB层的二次风风量,延长煤粉火焰在炉膛下部的停留时间,防止火焰中心上移。

温州发电厂5号炉微油点火冷炉启动时,对配风方式和油枪出力进行调整,从点火到带40 MW负荷的整个过程不投大油枪,仅用微油点火完成,取得了较好的效果,汽温倒挂现象得到有效控制,最高倒挂温度小于35℃,较以往有了明显改善。启炉过程相关数据曲线如图2所示。

图2 5号炉微油点火启动调整后运行参数

5 结语

温州发电厂300 MW机组锅炉微油点火冷态启炉时出现末级过热器汽温倒挂现象,主要是由于微油点火启炉时投用燃煤,相对于燃油,煤粉燃烧具有燃烧强度低、燃烬时间长、火焰温度低等特点,导致启炉时火焰中心上移,炉膛下部辐射吸热比率减小,而微油点火改造在B层(从下往上数第二层)更加剧了火焰中心上移。

结合锅炉具体情况,提出了启炉时调整煤质和启动磨煤机运行参数、微油枪出力、二次风配风方式等具体措施来控制汽温倒挂现象。从调整后5号炉的启动情况来看,不投大油枪、仅利用微油点火完成启炉过程,汽温倒挂得到了有效控制,微油点火技术也得到了充分应用,取得了较好的效果。

[1]容銮恩,袁镇福,刘志敏,等.电站锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,1997.

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