□ 高登岸
引言:由于汽包压力等级的不同,汽包内水中含盐量的不同,导致汽包内蒸汽的溶解携带能力的差异,因此蒸气密度处于动态变化过程中,如输入定值进行校验补偿,势必存在较大的差异,而水质分析法是通过对不同高度的水或蒸汽进行直接取样分析,根据含盐量判断水位值。
1.原理及计算
原理图如下:
计算公式如下:
其中:
ΔH:汽包水位,单位:米;
L:正压侧参比水柱高度,单位:米;
H0:水侧取样管中心线距离汽包零水位显得距离,单位:米;
ΔP:水位差压变送器来的差压值,单位:Pa;
2017年,广西新增城镇绿色建筑竣工面积约1760.012万平方米,竣工房建工程面积5497.54万平方米,城镇绿色建筑占新建建筑比重达32.015%,较2016年绿色建筑面积比重15.49%同比增长了16.525%。2018上半年,全区城镇竣工民用建筑面积约2652.24万平方米,折合节能量46.89万吨标准煤;城镇新增报建绿色建筑面积约1720.85万平方米,绿色建筑评价标识项目27个。
ΔP/g:水位差压变送器来的差压值,单位:mmH2O;
ρa:冷凝水的密度,单位:kg/m³;
ρw:饱和水的密度,单位:kg/m³;
ρs:饱和汽的密度,单位:kg/m³;
2. 影响测量准确度的因素分析
(1)公式中的变量ρs、ρa受汽包压力影响较大。压力不同时,对应的蒸汽溶解盐分的能力不同,压力越高,溶解能力越强,不同的盐分在相同压力下的溶解能力也不同。因此,对于不同机组,尽管压力等级相同,由于炉水含盐量的差异,必然导致蒸汽中溶解的盐量不同,对于同一台机组,由于炉水含盐量处于动态变化过程,仍然会导致蒸汽中溶解的盐量不同,ρs、ρa始终是变化的,所以不能通过查阅参考数据来引用,必须通过在线测量才有分析价值。
(2)公式中的变量ρa还受环境温度的影响。该管段的水样温度受环境影响较大,尤其是北方地区,工作环境高低温差达60~70℃。
(3)公式中的变量ρw受汽包压力和炉水温度影响较大。压力不同时,炉水中气泡的含量和比例不同,密度就会有差异;炉水含盐量处于动态变化中,含盐量的高低必然会影响炉水密度。与ρs、ρa同理,不能通过查阅参考数据来引用,必须通过在线测量才有分析价值。
主要是在机组冷态下,利用连通器的连同原理,进行汽包内零水位与汽包外就地水位计的零点校对。
1.分析原理
汽包内设置有真实水位取出装置,称之为取样缸。取样缸安置在受下降管和分离器影响较小的汽包端部。取样缸是一只直径为φ140×6.5长为533mm两段封闭的圆筒,取样缸上垂直均匀分布着10个取样点,内侧上下各开一只φ14mm的孔与汽包汽水侧相通,使其具有一定的阻尼作用,保证筒内水位平稳,其精确度在50mm以内。通过对汽包内引出的及时水样进行离子含量分析,根据汽、水对各种阴阳离子的溶解度的明显差异,判断汽包内的实际水位。
2.影响测量和分析的因素
(1)由于取样缸上取样点之间的间距为50mm,导致测量结果的精确度在50mm以内。
(2)受取样环境的影响较大。为了保证水样的代表性和即时性,将水、汽冷却装置设置在锅炉厂房内82米处的汽包端部2米处,该处的粉尘较大,对水样的测量值有一定的影响,但不影响分析和判断。
(3)分析仪表的准确度和精度对分析数据产生影响,该影响属于系统误差,不影响分析和判断。
(4)炉水含盐量的影响。要求在炉水含盐量较高时进行汽包水位分析和校验。含盐量高时,再进行数据化验和分析时,由于汽、水含盐量的差值较大,有利于提高分析和判断,同时还能够弥补(2)、(3)两项分析的不足。
2012年12月25日下午14:00至23:30进行汽包液位实验。其中22:00以后,机组负荷很低,汽包液位也不稳定。所以我们选取了14:00~至20:00这一段实验数据进行分析。分析项目为水样中的钠离子含量,以下是这一时段的实验数据。
数据分析:22:00以前的数据非常一致,其中-129mm的钠离子含量平均值是1.97μg/L,可以认定该点的组分完全是蒸汽;-179mm的变化最大,最小0.5μg/L,最大325μg/L,这说明该点处于水汽的分界点左右。-229mm处的水样最小钠离子含量22.7μg/L,其他值都比较大,说明该点大部分处在水测,仅仅偶尔露出水面。-279mm点则一直处在水面以下。22:00汽包液位上升至195mm处,四个取样点钠离子含量都比较大,并且基本一致,这说明在195mm的液位下,这4个点都处在液面以下。数据分析说明:
汽包液位实际控制在-249mm时,汽水分界线在-229mm至-179mm之间,大约高出监控值(单室平衡容器参比水柱补偿法)20mm~70mm;-129mm处的钠离子含量平均值1.97μg/L,远低于饱和蒸汽的钠离子含量9.6μg/L。这可能是#4机组蒸汽质量不好,汽轮机叶片积盐的原因。-129mm 处的取样点处在取样桶内,只有上下两个小孔和外界相连,并且该取样桶处在汽包封头处,相对扰动要比中间小得多,汽、水能够完全分离,因此蒸汽品质非常好。而饱和蒸汽的品质比较差,机械携带量相对较高,说明整个汽包的汽水分离效果并不好。分析原因:可能是汽包夹层开焊,上升管内的部分炉水没有经过旋风分离器直接进入汽包。
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水质分析法能够最大程度避免汽包压力、温度和含盐量变化带来的影响因素,由于取样点间距稍大,导致精确度不够高,虽然还不能应用于DCS的在线监控,但可以作为定期项目进行汽包水位的校验,有效保证汽包水位的真实性,提高设备安全性和经济性。