朱俊杰,李旭东
(上海市电力公司 检修公司变电运维中心,上海 200063)
500kV练塘站是上海电网的重要枢纽变电站,是特高压三华同步电网以及三沪直流在上海的落脚点。练塘站的投运,标志着上海500kV南半环网的全面建成,从而大大提高主网的输电能力,使主网结构更加坚强。
练塘站有3个电压等级:500kV、220kV和35kV。500kV采用3/2断路器接线,共有9串,目前有6回出线(枫泾2回、亭卫2回、泗泾2回)和2组主变。其中枫练5107线(以下简称5107线)和枫塘5117线(以下简称5117线)分别位于第4串和第5串,这两回出线承担枫泾至练塘潮流输送,是练塘站目前的主要电源线。
2011年3月12日和3月30日,由于一次设备原因,5107线和5117线相继发生单相永久性接地故障,保护动作行为正确,自动化后台显示无误。两次事故性质虽然相同(仅仅只是故障相别不同,前者为B相,后者为C相),但在开关保护动作方面存在明显差异。即使对于同一事故,如5117线路C相跳闸,故障录波器和保护装置所录波形存在明显不同。以上事故特征与差异,很值得运行人员对这两次事故进行深入比较和全面分析,用以提高运行人员在突发情况下的应急响应速度和处理事故能力。
5107线路对应的中开关为5042;5117线路对应的中开关为5052,开关保护装置均采用PCS-921。两次事故发生时,对应中开关保护的动作行为分别为:5107线发生B相故障时,线路保护跳闸后,开关保护并未跟跳故障相;5117线发生C相故障时,线路保护跳闸后,开关保护瞬时跟跳故障相。
开关保护单相跟跳需同时满足3个条件:一是故障相跳闸开入;二是同一时刻,故障相电流大于门槛值;三是跟跳本开关软压板投入。根据5042和5052开关保护整定单,两者的软压板均投入。初步判断:上述两次事故发生,可能是开关保护单相跟跳,满足条件2时才动作。
调取5042和5052开关保护装置内部波形图,如图1和图2中画圈所示。分析发现事故时刻的5042开关故障相(B相)电流为0.35A,5052开关故障相(C相)电流为0.649A。开关相电流启动的整定值均为0.4A,前者未达到整定值,而后者超过整定值,故5052开关保护C相瞬时跟跳,5042开关保护不跟跳。
图1 5042开关保护动作波形图
图2 5052开关保护动作波形图
5117线路事故中,故障录波器所录波形显示5052开关C相分闸位置在前,开关保护跳闸在后,如图3中画圈所示。
图3 故障录波器波形图
5052开关保护装置所录波形显示,开关保护跳闸在前,C相分闸位置在后,如图4中画圈所示。
图4 5052开关保护录波图
显然,对于同一事件先后顺序,图3和图4存在根本矛盾。对此矛盾,运行人员及时与厂家研发人员沟通,得知两张录波图中开关保护的含义不完全一致。前者是开关保护经继电器已出口至线路故障录波器;后者只是开关保护装置内部逻辑沟通,尚未经继电器出口,因此5052开关保护跳闸命令显得似乎更快。
5107线事故跳闸后,调取故障录波文件时,发现故障录波器频繁启动录波,在事故跳闸后生成了数百个录波文件。由于故障录波器只能存储100个文件,当超过100个文件时,会自动覆盖最前面的录波文件。可见,事故时刻的故障录波文件已被后续文件覆盖。
经分析,故障录波器频繁启动录波的原因是:枫泾2回线和亭卫2回线在同一铁塔上,当同塔4回线中的任意一线路停役时,其他运行线路会在其周围产生较大的感应电压,而且感应电压三相不平衡,会产生较大的3U0。5107线发生事故跳闸后,故障录波器上显示的3U0为27V,大于启动整定值16V。
为了避免此类异常再次发生,在征得华东网调同意后,现场采取临时措施,停用4回线路电压互感器的3U0压板。因此,3月30日,当5117线事故跳闸时,故障录波器没有发生频繁启动,运行人员成功调取故障波形图。随后,经华东网调同意,禁用500kV线路故障录波器3U0启动录波的功能,用上4回线路电压互感器的3U0压板。
练塘站是上海电网中首个在间隔层与站控层之间采用IEC 61850标准通信的500kV变电站,站内所有保护设备、测控设备、保护子站、自动化后台之间,均通过基于IEC 61850的双星形以太网快速通信;故障录波器之间单独组网,也是通过IEC 61850与保护子站通信。因此,通过保护子站,运行人员不仅可以直接调取保护装置的动作情况,还可以调取故障录波器的录波文件,提高了异常和事故情况下的应急响应速度。
实际情况和上述判断并不一致。第一次事故中(5107线路跳闸),保护子站无法调取相关信息。经分析,主要原因有两个方面:一是故障录波器频繁启动,产生大量录波文件,并上传至保护子站。同时,保护装置也上传事故报文,造成网络通信堵塞。二是保护子站硬件处理水平和报文解析能力欠佳,造成故障时刻装置死机。为此,一方面要求厂家及时升级保护子站的硬件和软件;另一方面制定保护子站的日常巡视制度。规定每天必须从保护子站中调取现场保护装置及故障录波器的相关信息,确认保护子站与保护设备、故障录波器之间的通信是否正常,装置运行状况是否良好。
采取上述措施后,第二次事故中(5117线路跳闸),运行人员通过保护子站快速调取相关故障波形。
事故发生时,运行分析常以故障录波器所录波形为主,而保护装置内部录波波形对于事故分析也起着重要参考作用。
5107线路跳闸时,第二套线路保护装置PRS-753正确动作,动作报告亦十分清晰,但事故后却查不到相应的故障录波记录。针对此异常,对保护装置录波原理进行分析,发现在保护装置保护启动时,会立即启动录波,当保护第三次动作或者启动元件返回时,满足录波结束条件,生成并保存录波文件;如不满足录波结束条件,则录波流程不结束继续等待。
经现场确认,保护装置启动元件返回条件中含有零序电压判据,即3U0大于5V时,启动元件不返回。由于5107线路在故障切除后,仍有较大零序电压(大于5V),启动元件无法返回,录波结束条件不满足,录波文件暂不生成,处在“等待结束”状态。
利用厂家专用软件,调取装置动作情况后,可以看出:保护装置启动元件在故障发生4天后(3月16日)才返回,并生成录波文件。5107线路恰恰是4天后改为线路检修状态,此时,显然满足3U0小于5V的条件,启动元件返回,录波结束条件满足,生成录波文件。由于此问题比较隐蔽,而且有赖于厂家专用软件调取,给事故后分析带来不必要麻烦,已与厂家联系,希冀能对该装置进行改进。
对两起由于设备原因引起的同一性质线路跳闸事件,从开关保护跟跳、故障录波、网络通信等方面进行分析和总结,提出以下几点建议,用以提高运行人员在突发情况下的应急响应速度和处理事故能力。
1)对故障录波图的分析,是判断故障的主要依据,所以在事故发生的第一时间调取故障录波图,能够大大提高运行人员处理事故的速度。
2)由于发生事故后会生成许多告警文件上传后台,此时变电站内的网络通信是否通畅,就显得相当重要,所以要加强日常对网络通信的巡视和维护工作。
3)对于不同厂家生产的装置,运行人员应尽量了解和熟悉保护装置的工作原理。