孙东亮,孔令信
(1.江苏华昌化工股份有限公司,江苏 张家港 215634;2.江苏运机输送设备制造有限公司,江苏 姜堰 225300)
埋刮板输送机是一种在封闭的矩形断面的壳体中,借助于运动着的刮板链条输送粉状、小颗粒状、小块状等散料的连续输送设备。与皮带输送机相比埋刮板机最大的优点是:能输送有毒、易爆、高温和易挥发飞扬的物料,对改善工人操作条件和减少环境污染等方面有独特长处。
在联碱法生产纯碱装置中,埋刮板输送机大量运用在输送纯碱上,而副产品农用氯化铵(简称湿铵)则全部采用皮带输送机。湿铵易挥发出强烈的刺激性氨气,在用皮带输送过程中很难密封,造成现场操作环境恶劣;而湿铵的流动性差、易架桥、腐蚀性强、易吸湿等特性,不适合选用普通的埋刮板输送机。这是联碱企业包括设计单位的难题。我公司在设备厂家的帮助下经过不断试用、摸索和改造,终于成功将刮板机运用到湿铵输送上,解决了这个难题。
在2009年,我公司在散装氯化铵系统试用了江苏运机输送设备公司的MS40刮板机,代替皮带机,串联使用。MS40刮板机为碳钢材质,不过长度很短,只有2.5m。(经过近1年的试用,除发现卸料困难、易腐蚀外没有发现其它问题。)2011年10月,经过公司研究决定:采用埋刮板机代替皮带机改善氯化铵包装操作环境和减少污染,先对联碱氯化铵包装三期系统进行改造。由于湿铵采用刮板机输送在国内没有先例,我们先与1台离心机匹配进行试验,负荷12~15m3/h,试用结果远不如我们预期,出现了许多问题:①运转噪音较大;②尾轴经常无故断裂;③头部料仓满料后严重返料,刮板机不能实现自动过载保护;④中部及头部卸料卸不干净;⑤刮板机负荷能力差,当2台离心机给料时,刮板机出现运转电流升高,头部链轮与链条有明显啮合不良的声音,最后跳停,根本达不到设计输送能力等。针对刮板机试用中存在的问题,我们对刮板机的相关部位进行了改进。
由于湿铵料层较厚,卸料过程中链杆正上方的料无法卸除。当2台离心机给料时,由于链杆上的料卸不干净,料被卷入头部链轮中,在刮板链条的压力下,料越积越多,导致链轮直径越滚越大,链条越转越紧,并且链条节距与链轮的齿距不能啮合,刮板机出现运转电流升高,最后跳停。刮板机负荷能力差。
在中部及头部卸料点处加装特制的卸料器,头部链轮处加装清扫器,保持头部链轮直径不会过大。
刮板链在运转时,分紧边与松边,松边刮板链与轨道、壳体摩擦发出噪音。尾轴经常无故断裂,原以为是尾轴材质或加工制作问题,但更换后还是断裂,后来发现是头部链轮积料导致链轮直径变大,链条拉紧,最终后轴断裂。
将螺旋张紧改为重锤张紧,刮板链基本保持悬空运行,与壳体不发生摩擦,所以基本没有噪音。刮板链在运转时上下链条均拉紧,保持一定的张紧力,并能随时补偿因头部链轮直径改变而引起的轮周长变动。
头部料仓满料后严重返料。由于固体物料无法压缩,刮板机及料仓为全封闭,没有自动卸料的地方,极易损坏刮板机。刮板机不能实现自动过载保护。
刮板机头部端盖改为用输送带皮做成帘布形式,既能密封又能在料满后自动推开挡皮卸料。料仓加装摄像头监控料位。
在改造过程中我们充分考虑了操作维护的方便和节约材料制作费用。比如使用混凝土作为配重,不但能满足现场腐蚀性强的使用条件还节省了改造费用。
改造后刮板机系统运行平稳,没有噪音。原来单台刮板机不能满足2台离心机的产量,现在能通过5台离心机的产量,完全达到并超过了设计能力。11kW电机满负荷电流稳定在15A,22kW电机满负荷电流稳定在30A。通过在刮板机上部增加的吸风口将氨气吸出并洗涤回收,包装机套袋口现场通过检测,完全达到国家职业健康卫生标准。整个装置宽敞整洁,操作维护检修的工作量大大减小。
在此基础上,先对联碱氯化铵包装三期系统进行改造,将离心机分离出来的氯化铵用3台埋刮板机串联输送至包装厂房,最长的一台输送距为27 m,倾斜安装,提升高度为7m。为解决氯化铵腐蚀和卸料难的问题,刮板机采用DMS形式,壳体宽度为400mm,壳体、轨道等材质采用304不锈钢,刮板链的链杆采用40Cr模锻链,刮板采用12mm厚304不锈钢板与40Cr链杆焊接,输送速度0.26 m/s,尾部采用重锤张紧装置,为保证传动系统稳定可靠,采用圆柱齿轮减速机,双排滚子链32A型,设计输送能力为60m3/h。
氯化铵三期包装改造项目2012年3月底完成。一、二期包装改造2012年7月完成。至今投用最早的刮板机已运行12个月,没有出现任何故障现象。
使用刮板机能更方便的实现对物料的控制,轻松实现多点卸料,自由控制物料流量的大小,无论是散装、吨袋包装还是小包装均能简单实现,最重要的还是没有泄漏和氨味。通过本次改造,取得了另一个收获是:如何降低埋刮板机的噪音有了简单的解决办法,就是将尾部螺旋张紧装置改为垂直张紧装置。不足之处是我公司为节约改造费用使用了304不锈钢材质,对刮板机的使用寿命有一定的影响,最好使用316L材料。另外对刮板链链杆的使用寿命我们正在进一步观察中。
通过对普通刮板机的改造,输送湿铵是完全可行的。使用埋刮板输送机可改善联碱厂氯化铵包装现场操作环境,实现清洁生产,希望向全行业推广使用。
[1] 余国综.化工机械工程手册[M].北京:化学工业出版社,2003