刘英锋,孙国梁
日照钢铁集团有限公司,山东日照 276806
2013 年3 月份5#高炉扩容技改完成,布袋除尘灰输灰方式技改为气力输灰方式,这是日钢16 座高炉首次采用气力输灰技术。气力输灰相比传统的机械输灰有着避免二次扬尘、节省维护费用、故障少、减轻岗位人员劳动强度等多方面的优点。
日钢气力输灰的系统主要由以下设备组成,布袋除尘器灰斗→DN300 气动卸灰钟阀(上)→DN300 气动卸灰钟阀(下)→DN100 电动耐磨球阀→DN125 输灰管道→大灰仓。输灰动力源为氮气包,压力约为0.6MPa,将除尘灰输送至大灰仓,并经过大灰仓上部布袋除尘器过滤后,通过放散管放空(氮气)。输灰氮气压力大小由调压阀组控制,正常输灰时压力约为0.1Mpa,氮气流量约为2000N·m³/h。如果输灰管道灰较多时,氮气压力会随之有一定量增加。
气力输灰方式所用氮气经过布袋过滤后直接排放到空气中,布袋的过滤效果直接决定了排放到空气的含尘量,一旦滤袋损坏失效会导致冒烟,严重影响环保。日钢气力输灰系统在2013 年3 月份刚投用时取得了良好的效果,岗位操作工劳动强度大大降低,整个输灰过程无漏点。但5#炉大灰仓投用不到半个月便出现故障,花板上方大量积灰,布袋箱体卸灰时出现大量溢尘问题,严重影响现场环境。公司对环保类问题处罚严重,一度导致布袋除尘系统不能正常卸灰,进而导致影响了净煤气粉尘含量,长时间超过了5 N·mg/m³。由于导致布袋漏灰的原因复杂,施工单位先后3 次更换布袋都在短时间内再一次损坏。
大灰仓设计及实际参数如下:设计煤气发生量210000 N·m³/h,实际200000N·m³/h;设计炉顶压力0.18MPa,实际0.19MPa;设计入口含尘量6g/ N·m³,实际13g/ N·m³;设计输灰氮气压力0.2Mpa,实际0.1MPa;设计 输灰氮气最大流量2500N·m³/h,实际2500N·m³/h;设计储灰体积29.5 m³,实际28.2m³;设计灰仓过滤面积154 m2,实际151 m2;设计储灰时间24h,实际12h。
对比可见煤气发生量、炉顶压力基本一致,氮气输灰压力虽然相差较大但不会对布袋的使用产生不利影响。经重力除尘后进入布袋箱体的入口含尘量13g/( N·m³),严重超出了设计值6g/( N·m³),该项问题主要是由于高炉扩容技改后,重力除尘器未作相应技改,除尘能力不足,根据现实情况再对重力除尘器作改动已不可能。
通过查看6 月份生产调度除尘灰统计报表,得到最大灰量约98T,平均灰量约70T。现场取灰样500ml 称量计算,得知除尘灰密度约为 613kg/m³。根据平均灰重量计算一天产生的除尘灰体积约为114m³,进一步计算大灰仓正常可储6 小时的灰量,完全达不到设计要求的24h 的储灰量要求,由此可见,5#高炉的除尘灰量严重超出了大灰仓承受能力,一旦卸灰过多,会导致大灰仓内积灰过多,当灰位超过进气口时,不仅布袋大灰仓空间变小,同时氮气会将大量的灰吹动起来悬浮于灰仓内,导致布袋压差过大,进而导致布袋漏灰。
为解决灰量大的问题,可采取增加大灰仓卸灰次数,减少布袋除尘箱体一次性卸灰个数的方法。通过计算和试验确定每卸两个箱体的灰,卸一次大灰仓的灰,同时要保证拉灰的车辆及时到位。
1)布袋过滤面积
布袋的过滤面积是影响布袋过滤使用效果的重要因素,过滤面积过小导致过滤风速过快,加快布袋的磨损。5#高炉大灰仓布袋数量118 条,直径160mm,原长度2000mm,根据计算布袋的过滤面积基本满足设计要求。为进一步确认是否为过滤面积过小所致,第三次更换布袋加长到2600mm,更换后不到一周再一次损坏。由此可确定过滤面积不是问题的关键。
2)花板的影响
5#大灰仓花板孔是气割割制而成,花板尺寸不规则,可能会出现花板孔漏灰问题。后期已确定采用冲压成孔的花板。排除花板孔影响的主要是保证安装质量,布袋安装前必须由岗位人员、工艺技师确认花板情况,安装过程中出现不规则的花板孔用磨光机打磨,用游标卡尺测量直径满足要求。安装完成后投用前再次确认。
3)布袋骨架选型
施工单位(5#高炉扩容技改承包单位)更换的布袋多次出现问题,布袋骨架存在压瘪现象,可见布袋骨架存在强度欠缺问题。布袋从表面无法分析材质,为保证布袋满足工况条件,参考布袋除尘箱体内使用的高温优质布袋,对布袋和骨架进行细致选型:
布袋采用氟美斯针刺毡,Φ160*2000(包含配套骨架),氟美斯针刺毡具有良好的透气性、耐磨性,并具有一定的耐酸碱性,是非常适合煤气除尘工况下使用的滤袋。同时要求除尘过滤后排空的含尘量≤10mg/m³,质保期为12 个月,质保期内损坏供货厂家免费赔偿。骨架保证与滤袋配套使用良好,并保证使用周期。单根骨架长度1980mm,带文氏管,骨架直径:160mm,每节骨架环与环间距为200mm,每个骨架筋数量为16 根,每根筋的直径范围:3.9mm ~4.1mm。材质:冷拔钢丝Q235;表面喷涂有机硅。
6 月底日钢由设备采购部根据技术协议采购布袋一批,并由专业更换布袋的人员对5#大灰仓进行了更换布袋。更换后严格对卸灰操作进行控制,自7 月初运行至今状况良好。净煤气粉尘含量控制在3N·mg/m³以下,同时也为日钢的综合治理工作起到良好的辅助作用。基于气力输灰技术在日钢使用的良好效果和成功经验,随后将对其它各高炉进行改造。