○ 文/范 明
●为了保障冬季供应,塔河油田对凝析气藏进行综合治理,力求对症下药。 摄影/范 明
针对提高凝析气藏采收率的开发难题,塔河油田采油一厂油气藏专家与技术人员,“号脉”气井病因,开“良方”,把停产井变为生产井、低产井变为高产井,使油田递减得到有力控制。
冬天的南疆,寒风呼啸,往日灵动的塔里木河也铺上了一层坚冰。就在冰封的河道旁坐落着塔河采油一厂的AT开发区块。这里是塔河油田凝析气藏生产的主要阵地。虽然,凝析气藏的产量占塔河油田产量的比例较小,但对丰富油藏的管理和治理手段有着重要的意义。
为此,面对凝析气藏产量递减较大的不利形势,中国石化西北油田塔河采油一厂在塔里木会战中,打好“坐稳塔河”这张牌,2012年以来对AT1区块进行了气藏综合治理。通过分析研究,在该区气层发育特征、底水能量充足、水平段动用程度不均衡、区块整体采出程度低等方面取得了深刻认识,继而实施水平井挖潜5井次全部有效,实现了区块日产水平翻番、产气量大增、抑制自然递减幅度大的“新传奇”。
“再取一个吧,这个是专门送去化验密度的……” AT区块巡井线上,带线人李福宝给正在AT5-2井取样的吴勤芝说道。这已经是他们在这口井上取的第三个样了。由于该井气量很大,取油样非常困难。
在该区块中油组整体普查中,AT1-5H井的“近邻”AT5-2井在2011年6月上返中油组后,化验的油样密度值为0.84克/厘米,测定的气油比为826 立方米/吨。但在油藏分类中,凝析油的密度值为每立方厘米0.78克以下,而油藏的气油比则低于每吨700立方米。由此可以看出,该井产出情况介于油藏和气藏之间。 前期,AT1-5H因高含水达95.4%停产。
无独有偶。油藏技术工程师张湖陵拿出2012年7月测的资料介绍,AT1-5H井的“亲戚”AT1-12H在下油组上返中油组进行油气成分测试时,所得数据显示,该井具有油藏的特征。
因此可以判定,AT1中油组为带底油性质的凝析气藏。
概念上的变化,意味着给油井治病的“药方”截然不同。
“通过我们细致分析,重新取得了认识。由于底水凝析气藏与底水油藏出水规律基本一致,AT1—5H井储层平面及纵向上非均质较强,受底水锥进的影响,主要是基于底水脊进或窜进的高渗透出水特征,开发到一定程度后沿高渗条带水窜,呈现以点、线状水淹为主的水淹特征。因此,我们向厂领导提出了用乳化油做堵剂的堵水方案。”碎屑岩第二研究室负责人蒋思勇阐明道。
选择堵剂有讲究。乳化剂遇水会形成高黏的乳状液,对大孔道和裂缝形成物理堵塞,同时堵剂吸附岩石表面可改变润湿性,因而增加了出水层位油相渗透率,进入油层的堵剂会逐渐溶解于油中,在生产压差下随原油采出,使油层内流体流动能力增加,从而达到了“只堵水不堵油”目的。
2012年9月6日至10月6日,对AT1-5H井重新回采中油组实施堵水工艺后“起死回生”,初期日产液25.6立方米,日产油量9.8吨,日增气量6063立方米,含水61.5%。这一度被传为佳话。
“一口上千万元打出的气井,因底水锥进,几年的光景变成日产能力不足2吨的低产井。如今,西北油田分公司吨油单位完全成本已接近东部老油田的平均水平。治理低产低效井成为生产经营必须弥补的一个短板。”塔河采油一厂厂长程晓军这样感叹。
AT1-1H井是位于AT1区块中油组油藏构造较高位置的一口开发井,2006年6月投产以来,含水上升快,2009年开始,一直高含水生产,最高时达95%,致使日产油在1.7吨。
针对AT1区块凝析气藏产量递减快的原因,塔河采油一厂总地质师、高级工程师马洪涛说, AT1区块是一个典型的油气柱偏小的底水砂岩凝析气藏,储层非均质性较强,渗透率级差大,特别是水平井开采时,局部高渗段易受底水脊进的影响,极易快速水淹,同时严重抑制了低渗段的产出,从而造成产能锐减。
在水平段所处油气藏剖面图上看,该井生产层位4582~4710米处在水平段尾端和轨迹低点,且位于一夹层下部。由于轨迹低点是高渗段底水锥进,则形成了该井高含水。而在夹层上面的水平段前端4441~4471米,为低渗段。
根据油水的产出规律,受层段间的干扰,低渗段的潜力基本没有得到释放。
随后采油一厂和研究院技术人员紧密结合,精细地质研究,对AT1区块三叠系油气藏的构造断裂特征、沉积特征、储层特征、油水关系等进行了地质再认识,并采用数值模拟方法与油气藏工程方法相结合基础上,对剩余油富集规律及分布特征进行研究。
研究认为,目前剩余油富集区域基本上都在高部位和储量未控制区域。
针对AT1-1H井,经含油气饱和度测井,通过封堵工艺,可利用夹层的阻挡作用,解放剩余油相对“富裕”的井段。
油藏开发研究所副所长李军换个角度说,这就好比一个斜下的隧道,被一块反向插板分为前后两部分,可以进行封后采前,挖掘低产出层段潜力。
2012年5月,对AT1-1H井采取分段封隔和补充射孔措施,取得良好增产效果。该井4毫米油嘴自喷生产,日增油13.8吨,日增天然气2.4万立方米,含水39.7%。
2012年,该厂针对AT1区块底水能量充足、水平段动用程度不均衡、区块整体采出程度低等特点,在AT1-6等井夹层水平段层内挖潜3井次,累计增油4820吨,折合增收效益1683.3万元。
该区治理前后效果对比,日产油从50吨上升到100吨、日增气量6783立方米,含水由85.8%下降至74.9%,自然递减从38.8%控制到23.5%,谱写了塔河油田气藏治理的新传奇。
●凝析气藏擎起塔河稳产新支点。 摄影/范 明