黄晔
摘 要:文章主要是结合工程案例对主变风冷失电引起主变跳闸故障分析,得出一些事故原因,然后提出相应的解决措施,供相关工作者考交流。
关键词:主变风冷;主变跳闸;故障原因
中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)20-0103-02
1 故障概况
2013年8月220 kV野岭站#1主变风冷电源空开跳闸,引起#1主变非电量RCS-974G保护冷控失电动作,并发信号上传变电站监控系统及监控中心。#1主变高压侧负荷233 A,油温53 ℃,数据处在正常范围。
监控中心监控机显示,#1主变非电量保护装置异常动作,60 min后,野岭站#1主变油温高动作,造成#1主变的251、151、351开关跳闸,251、151、351开关在分位。后台机及保护屏柜RCS-974G保护装置面板显示:冷控失电、跳闸二非电量跳闸、油温高、RCS-974G异常告警信号灯亮。因#1、#2主变并列运行,事件未造成负荷损失。
2 检查情况
2.1 设备检查情况
①检查野岭站#1主变风冷380 V电源Ⅰ段空开合位、Ⅱ段空开分位。跳闸前#1主变冷却器全部5组风扇投入运行。
②检查野岭站#1主变风冷380 V电源Ⅱ段电源电缆绝缘合格(大于20 MΩ),将野岭站#1主变风冷电源切到380 V电源I段空开运行正常,测量野岭站#1主变五组冷却器风扇全开负荷电流为65 A,各组风扇运转正常。
③220 kV野岭站#1主变非电量保护RCS-974G冷控失电经油温高动作跳闸正确。
2.2 技术原因分析
2.2.1 测量风机正常运转时负荷电流
风机正常运转时负荷电流测量如表1所示。
2.2.2 空开配置情况
#1主变风冷380 V电源Ⅱ段空开额定电流80 A/40 ℃(图1),型号为施耐德(北京)低压电器有限公司的NS100/160/250 N/H/SX。
①空开特性试验。环境温度下试验条件如表2所示,用热风枪对空开进行加热试验条件如表3所示。
②现场实测。#1主变投入5组风机同时运行,每分钟监测空开三相输出电流、电压,同时监测风机运行状况,第一次测试33 min后空开跳闸,第二次测试50 min后空开跳闸,整个测试过程电流、电压无异动,风机无异常,跳闸后立即测试空开抽屉内温度达60 ℃。
3 事件原因和性质
①直接原因。#1主变风冷设备空开跳闸致使风冷设备全停,导致#1主变油温超过75 ℃并持续20 min,主变非电量保护动作出口跳闸。
②间接原因。主变“冷控失电”后,地调未能及时通过负荷调整减缓主变温度升高,主变跳闸风险未能得到及时控制。风冷设备空开在额定环境40 ℃时承载电流为80 A,因空开运行在密闭的铁箱环境中,运行时内部温度达60 ℃,导致空开动作性能改变,在没有超过额定承载电流便跳闸。
4 暴露问题
野岭#1主变风控PLC缺陷,致使在风冷380 V电源Ⅱ段空开跳闸后无法自动切换至Ⅰ段,丧失自动切换电源功能。低压室内散热不好,低压屏柜内380 V风冷电源空开的运行环境温度过高,动作性能改变,在没有达到额定电流时便跳闸。
5 修复及处理
用500 V兆欧表对风冷控制箱电缆摇绝缘,确保电源电缆及风控回路无短路;更换主变PLC装置,确保主变风冷系统自动投切运行;将野岭站主变冷却器调整为正常3组运行,并告知运行人员主变风冷电源及冷却器全停信号告警的设备风险;在野岭站低压室安装空调,并协调厂家进行低压屏通风改造;更换380 V电源空开,将空开按设备最大启动电流的1.5倍进行选择更换。
6 结 语
此次的故障是多个小事件、小故障串联在一起而引发的事件,维修工作看到的是个点,运行巡视看到的也是个点,跨专业对待问题有不同的缺失,因此检修及巡视工作还必须多做沟通,才能避免小故障引发的大事件。
参考文献:
[1] 赵玉会.一起风冷系统问题引起主变跳闸事件分析[J].河南科技,2013,(7).