沈颖 刘明虎 杨继峰 王泰旭
【摘要】针对长庆油田采油三厂新寨作业区吴二联井区部分管线结蜡、结垢严重,影响正常生产的实际情况,建议采用管线物理清垢技术,降低结垢厚度,减少压损。对于高回压油井,根据具体原因制定不同措施,盲目的放大管径的话,首先是一种浪费,而且管径变大后散热更快,结蜡现象更为严重。对于结垢严重的管线,建议对管线进行清垢。
【关键词】油井 高回压 清垢 管线
1 油井回压原因
通过调查分析看,油井回压高的原因主要有三点:一是集输时油温过低,管线结蜡严重;二是井组产液量高,现有管线集输困难;三是受采出液影响,管线结垢,致使井口回压偏高。
2 改造方案
(1)对于井组液量高的井采取更换管径的措施,或者再并上一条管线。
(2)目前我区块井组都是双管线流程,鉴于此种情况,可以将输油管线后1/3或1/2长度放大管径。
(3)对于管线结垢的井,利用物理清垢技术进行清垢。由于管线运行时间长及输油温度低的影响,有些管线结蜡、结垢较严重,有时一条管线扫完线三到五天回压就上升1MPa左右。部分管线受采出液的影响,也就是高含水井,经过加热炉加温致使加热炉出口10米左右长的管线结垢严重,导致油井井口回压偏高,对于高含水井建议在井口加阻垢剂,以减缓管线结垢速度。针对长庆油田采油三厂新寨作业区吴二联区块部分管线结蜡、结垢严重,影响正常生产的实际情况,建议采用物理清垢技术,对管线内部进行清洗,降低污垢沉积量,保持输油管线通畅。2012年吴二联区块共计15条管线进行了清洗,清洗后井口回压下降0.5~0.7MPa,减少了高回压管线频繁扫线的次数,节约了成本,减少了工作量,2011年冬天平均每10天要扫一次管线,冬天按照4个月算,扫一次管线特车费用将近0.6万元,2012年冬天平均每40天要扫一次管线,这样冬天可节约成本81万元,且大大节省了人力物力。
3 结语
(1)对于回压高的井首先应该提高输油温度,当有些井组的井的含水高或结垢时应该考虑在井口加阻垢剂,以减缓加热炉出口管线或加热炉盘管结垢,切不可盲目放大管径,如有必要放大管径,尽量在输油管线后1/3或1/2长度放大管径,因为管径放大相应的油温也可下降,可能使得管线结蜡更为严重。
(2)对于结垢严重的管线,建议采用物理清垢技术清垢。