余红
【摘要】针对杜84-兴H2044井组隶属于杜84兴隆台东区块在汽窜严重、水平井投产后产量递减速度快的矛盾,我们采取了以下的方法对井组实施治理,实施后杜84-兴H2044吞吐时该井未发生汽窜反应,同时该井在水平井投产后的递减速度明显减缓。
【关键词】水平井 递减速度 汽窜反应
1 概况
杜84-兴H2043-杜84-兴H2044井组隶属于杜84兴隆台东区块,杜84兴隆台东地理位置位于曙光采油厂西南部,东郭苇场内,构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡中段,构造形态为一北西向南东倾斜的单斜构造,地层倾角为2~4°,东南地层倾角最陡约为7°左右。主要生产层位为兴隆台的兴Ⅱ、Ⅲ组油层,井组油层埋深:738~808m、有效厚度:19.5m、孔隙度:29% 、渗透率:2080×10-3μm2 、原油粘度(50℃):92821m P a.s 、原油密度(20℃):0.96g /cm3,含油面积0.08km2、地质储量35.98X104t。
2 井组生产矛盾及原因分析
2.1 直井生产矛盾
井组直井主要存在汽窜严重、水平井投产后产量递减速度快的矛盾。2.1.1 井组汽窜严重
井组自2001年投产以来年均汽窜产量达到了221吨,2010年加密水平井投产后年汽窜产量达到了顶峰420吨。其中加密水平井投产之后,井组的汽窜产量明显上升由原汽窜产量250吨/年上升为420吨/年,增加了170吨/年,其中主要增加部分为水平井对直井的汽窜影响,2010年水平井共注汽4井次,受水平井注汽影响发生汽窜9井次,汽窜影响产量达到了165吨。通过调查我们发现加密水平井投产前井组直井累计采油10.93万吨,采收率达到26.7%,区域动用程度较高。
2.1.2 水平井投产后井组直井生产效果明显变差
加密水平井投产之后井组直井的递减幅度明显加速,2005年到2009年,井组直井年递减率平均为7.1%,加密水平井投产之后上升到17.3%,井组直井递减明显不符合递减规律。据调查加密水平井投产后油井井距由75m缩短为38m;单井控制可采储量下降。加密水平井投产之后井组区域采油速度加快,直井同水平井的对应层地层压力递减幅度大。
我们测试了杜84-37-67油井的分层压力,从测试结果来看,水平井投产前,该井上层地层压力为1.6Mpa,下层为1.8Mpa,而水平井投产之后测得分层压力显示上层地层压力基本无变化仍未1.6Mpa,下层地层压力降为了1.2Mpa,下降了0.6Mpa。通过小层对比水平井杜84-兴H2044油井对应杜84-37-67的生产层位正是该井的下层。
2.2 水平井生产矛盾
水平井主要存在水平段动用不均衡、水平井出水等矛盾。
2.2.1 水平段动用不均衡
水平井的水平段动用不均衡,导致水平段井温较高的区域同直井发生汽窜,造成能量外溢,水平井的生产效果不理想,通过统计,水平井前两周期的油汽比为0.3,而井组油汽比为0.4,对比下降0.1。
我们对水平井水平段油层的物性发育情况进行了分析,发现水平井水平段油层物性发育不均衡,如统计杜84-兴H2044周边邻井杜84-33-73、杜84-37-67油层物性,区域渗透率极差大,达到了2.6,杜84-兴H2044脚跟渗透率明显高于脚尖处。从杜84-兴H2044几周期的井温曲线也可以看出物性发育好的区域井温高,因此分析造成水平段动用不均的主要原因是平面上物性发育的差异。
2.2.2 水平井出水
杜84-兴H2043 于2010年6月投产,是杜84兴隆台的一口薄层挖潜水平井,该井第三周期末期含水突然上升,出水特征表现为三高一低:高液量:日产液36吨,高含水:含水97%,高温度:温度105℃,低矿化度:613.9mg/L。
杜84-兴H2043该井处于馆陶SAGD开发区域,周边共有5口SAGD注汽井,杜84-兴H2043出水矿化度613.9mg/l,水性与顶水相符,分析杜84-兴H2043出水水源为馆陶的注入水。
3 井组治理对策及效果分析
针对以上情况我们采取了以下的方法对井组实施治理
3.1 直井治理:明确了对应层优选措施治理
我们根据水平井的钻井轨迹剖面明确水平井同直井的对应层;绘制出水平井同直井的对应层关系示意图。依据油井井况对井组的直井优选调剖、选注、投球等措施抑制对应层的吸气,封堵汽窜通道。如杜84-37-67油井,在杜84-兴H2044首轮注汽时该井发生了汽窜,汽窜影响天数18天,汽窜产量97吨。
通过小层对比,该井同杜84兴H2044的对应层为22-25#层,同时井况良好,因此我们对该井实施了选注措施,选注14-20#层,避开对应层,实施后杜84-兴H2044吞吐时该井未发生汽窜反应,同时该井在水平井投产后的递减速度明显减缓。3.2 水平井治理
3.2.1 动用不均衡水平井治理:实施大剂量调剖
杜84兴H2044第三周期采油1174吨,注汽3700吨,周期油汽比为0.31,周期结束后测得井温发现井温波动较大,水平段温差达到了75℃,同时从井温曲线来看油井脚尖动用状况较差而脚跟动用程度较好,因此第四周期我们对该井实施了大剂量调剖措施,调整水平段动用状况,截止目前该井周期采油达到了2409吨,周期注汽量为3500吨,阶段油汽比达到了0.69,目前该井日产液26吨,日产油11吨,取得了明显的效果。
3.2.2 出水水平井治理
明确水源优选措施:针对出水井杜84-兴H2043于2012年2月作业找漏,在该井盲管的位置发现了漏点,漏点位置正好处于馆陶油层,验证了我们原先的分析。对漏点实施机械堵水后该井恢复了产能。
井组治理后效果:
(1)井组递减速度有所缓和;(2)井组汽窜产量下降;(3)水平井油汽比上升。
4 经济效益分析
经济效益=(吨油价格-吨油成本)×增油吨数-总投入=(2471-1221.2)×3510-3200000= 118万元
5 结论及认识
(1)针对水平井井组直井的治理主要是对水平井同直井的对应层的治理,明确对应层后优选措施能够有效的改善直井的生产状况。
(2)针对水平井动用不均衡及出水等矛盾需要从油藏特征分析入手,针对矛盾实
施大剂量调剖及机械堵水措施。
参考文献
[1] 陈培亮,冯大鹏,郭西水.水平井中心油管完井技术研究[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2011,(05)
[2] 周金应,万怡妏,侯雨辰.底水油藏水平井射孔最优水平段长度计算方法[J].断块油气田,2007,(06)