改善水驱开发效果提高注水效率

2013-04-07 22:48王晶宇大庆油田有限责任公司第二采油厂
石油石化节能 2013年1期
关键词:高含水水驱水井

王晶宇(大庆油田有限责任公司第二采油厂)

随着油田开发进入高含水期,经过长期注水开发,由于注入水的冲刷,油藏储层孔隙结构发生变化,在部分储层内油水井间形成了低效循环场,导致大量注入水沿高渗透、高含水优势通道无效或低效循环,使得油田注水量大幅度增加,很难再扩大水驱波及体积,油田每产出1t油就要平均采出6t水,因此提高注水效率是节能节水的主要途径。

1 有效注水,加大注水井节能措施

1.1 精细地质方案编制,加大高含水井区控水调整力度

为控制水驱高含水产液量的增长,控制无效注水,对某区块继续加大细分调整技术的应用力度,合理调整井间、层间注水结构。全年共对矛盾突出的236口注水井的264个层段实施了控水调整。调整后,日配注水下降2900m3,日实注水减少3410m3,累计减少注水13.73×104m3。井区连通469口未措施采油井,调整前后对比,日产水下降966t,综合含水下降0.20个百分点。

1.2 加强测试管理,努力提高注水质量

一是提高调配合格率,保证注水合格率,首先保证可调层调配合格率达到100%,同时做到可调层调配既合格又合理,保证注水质量。二是加大测试现场跟踪力度,实行测试现场三级监督制度,保证注水合格率。三是加强注水井管理,保持注水管网压力稳定,提高测试资料使用周期,保证单井注水平稳,加大洗井力度,确保注水井测试前洗井。

通过实施精细测试,缩短测调周期,大幅度提高注水方案符合率,使水驱分层注水率由2010年的89.6%提高到2011年的90.7%,分层注水合格率由2010年的86%提高到2011年的89.5%,减少超误差注水时间,严格控制了高含水井、层的注入量,增加了低含水井、层的注入量,提高了注水利用效率,减缓含水上升速度,整体上减少了无效注水和无效产出,在源头上实现了节能节水。

1.3 扩大周期注水应用规模,减少低效循环注水

周期注水是在现有井网条件下周期性地改变注入量,使地层中油水不断地重新分布和层间交换[1]。造成对油层的脉冲作用,在油层中建立不稳定的压力场。从而导致高、低渗透层段间产生一个附加压力差,通过油水交渗效应,改变油水垂向分布,促使原来未被注水波及到的低渗透储层、层带投入开发,提高了非均质储层的驱油效率,是层状非均质油层提高采收率的一种经济有效的方法。为减缓区块产量递减速度,控制低效注水量的增长,大庆油田第二采油厂自2003年开始进行周期注水可行性研究,先后对水驱3个区块78口基础井网注水井实施了周期注水调整,有效控制了基础井网的低效注水量,控制含水上升速度和产量递减速度,区块开发效果得到改善。累积少注水7.48×104m3,累积增油1.05×104t。

1.4 加大深、浅调技术应用力度,控制高含水井区产液增长速度

注水井浅调剖作为机械细分注水的补充,在一定时期内可有效地缓解注水层段内的层间矛盾,控制低效无效注水。针对含水上升较快井区、钻停恢复井区的注水井以及停注层恢复注水井,开展化学浅调剖工作。共计实施57口井,对比38口调剖注水井,调剖前后平均单井日注水量由95m3稳定到91m3,注水压力由9.21MPa上升到10.04MPa,视吸水指数由9.48m3/MPa下降到9.13m3/MPa。

根据吸水剖面计算,目的层日注水量由5210m3减少到2435m3,日减少无效注水1165m3,年均将累计控制低效注水13.5×104m3。

水驱深度调剖是另一项高含水开发后期改善油田开发效果的有效措施,它通过注入调剖剂,实现油层内部液流转向,从而减少无效循环,扩大注水波及体积。它相对于浅调剖具有调剖半径大、有效期持续时间长、改善剖面效果好等特点。

共计实施6口注入井,注入油层孔隙体积0.019PV,与调剖前正常时期对比,日产液降54m3,日产油增4.2t,含水下降0.9个百分点。

2 搞好采油井节能降耗措施

通过对采油井采取调参、转注、堵水等一系列措施,控制低产低效井从而达到节能降耗的目的。

2.1 调小参数改善供排关系

调小参数是以降低生产能耗和设备损耗[2],以及调整开发状况为目的的调整措施,针对供液不足、沉没度和泵效都较低的井,可通过调小参数来改善供排关系,达到供采协调。统计调小参数井51口,平均单井沉没度上升78.13m,调参后其检泵周期已延长42d,泵效上升1.7%。

2.2 转注改善水驱状况

采用不规则转注的注采系统调整方式,转注井7口,调整后油水井数比为1.2∶1,增加可采储量1.23×104t,水驱控制程度提高19.7%,最终采收率提高3.1%,能够较好的改善水驱状况的调整效果。

2.3 堵水改善差油层动用程度

对全井含水率较高且层间(或层内)差异较大的井采取堵水措施,改善差油层动用程度,控制无效注采,提高利用率。通过对5口采油井进行堵水措施后,平均单井日降液18t,日产油平稳,含水率下降1.2%,累计少产水5.14×104m3。

3 结论

1)通过对注水系统采取有效的节能节水措施收到的实效,表明注水系统节能节水仍有很大的空间。通过一系列措施适时调整区块的注采系统,可提高系统的效率,降低系统的耗能耗水。

2)油田开发节能降耗要从源头抓起,实现稳油控水,减少低效注入和高含水产出,提高采收率。对于不同特性的地层,有针对性地采取适合的措施,有效的控制无效水循环,在节能节水方面贡献明显。

3)油田注水开发中的节能节水是一项重要工作,要从油田地质开发、地面工艺、采油工程、井下作业等全方位予以考虑。

[1]洪海.周期注水改善水驱开发效果[J].石油石化节能,2011,1(5):13-15.

[2]姜秀梅,王健,刘海升.油井调小参数的原则与条件 [J].大庆石油学院学报,2007,31:37-38.

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