16吨行车卷扬变频技术改造

2013-01-01 00:00:00吴章国
科技资讯 2013年1期

摘 要:通过介绍ACS800变频器与西门子S7-200PLC在轧钢厂成品跨行车卷扬上改造上的成功应用案例,对变频控制柜设计及变频器关键参数设置、主要电气元件选择、制动参数计算和PLC部分程序进行了充分说明。

关键词:卷扬 变频器 PLC 制动

中图分类号:U463 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)01(a)-0120-01

1 变频控制柜设计

变频柜组成:变频柜由电源进线空开、接触器、变频器、输出电抗器、制动电阻、可编程控制器PLC、中间继电器和仪表等通过电气连接组成。

变频器容量计算:P>=K1KPm/ηcosφ

式中:cosφ为电动机功率因数,约0.75;

η为电动机的效率,约0.85;

K为电流波形的修正系数,PWM方式取1.05~1.10;

Pm为负载所需要的电机轴输出功率,kW;

K1为容量补偿系数,取1.1~1.2;

P为所需变频器的容量,kV·A;

卷扬电机型号为YZR225M1—6,37 kW,根据公式计算可得变频器容量为70 kV·A。

变频器选型。

选用ABB公司的ACS800系列变频器,变频器型号:ACS800-04-0070-3+D150+P901,带直接转矩控制DTC。

输入:上升、下降、速度编码1档、速度编码2档、速度编码3档、复位。

输出:抱闸、故障、输出电压、输出电流。

PLC选型。

输入点11点:上升、下降、速度1档、速度2档、速度3档、速度4档、凸轮控制器零位、故障复位、上升限位、变频器故障、主电源接通。

输出点7点:上升、下降、速度编码1档、速度编码2档、速度编码3档、主接触器吸合、故障复位。

出于性价比的考虑,选用S7-200系列CPU224可编程控制器,14点输入,10点输出,已能满足要求。

电源进线空开选择:为了避免断路器的非正常跳闸,断路器的容量选用变频器额定电流的1.3倍,电磁脱扣整定值为断路器额定值的5倍,以便在过电流或短路事故时自动切断电源。

进线接触器选择:容量按变频器额定电流选用,选170 A。

输出电抗器选择:选用与电机额定电流相等(72 A),电感量为0.059 mH的输出电抗器。

中间继电器选择:选用OMRON的微型继电器MY4NJ—DC24V。

2 变频器设置

关键参数设置。

电机额定电压380 V;电机额定电流71.9 A;电机额定频率50 Hz;电机额定转速37 kW。

直接转矩控制DTC;识别时,应解开负载,只带电机进行优化识别。

1档的恒速值700 r/rpm;2档的恒速值750 r/rpm;3档的恒速值850 r/rpm;4档的恒速值950 r/rpm。

恒定速度的选择和取值DI3,4,5;速度1档,速度2档,速度3档,速度4档。

选择直流励磁功能=(起动转矩大)CNST/DC/MAIN,3;电机启动时预励磁时间500 ms。

加速时间(从0速到给定最大速度)0.65 s;减速时间(从给定最大速度到0速)1.2 s。

速度控制的比例增量31。速度控制的积分时间0.2 s。

加速时间(从0转矩到给定最大转矩) 1.0 s。减速时间(从给定最大转矩到0转矩) 1.4 s。

制动电阻的电阻值80 hm;定义电阻器的热时间常数60 s;最大连续制动功率值50 kW。

直流电压>极限电压且电机给变频器供电时工作AS GENERATOR。

制动器打开的延时时间0.1 s;制动器闭合的延时时间0.2 s。

定义制动器开始闭合时的速度值设定450 rpm。

电机制动器释放点上的起动转矩160%;停止时电机保持励磁重起时间55 s。

3 制动参数计算

3.1 制动电压选择

制动单元的电压选择范围从630 V到800 V都有进口变频器的参数选择可以适应于不同电压范围,在国内使用时,必须按国内的电网特点进行选择。

(1)制动电压必须足够高,不能因为电网电压升高喊而使制动单元误动作。

(2)制动电压应该足够低,尽量使变频器工作在额定电压附近,对设备安全运行有最大保证。

3.2 制动力矩计算

要有足够的制动力矩才能产生需要的制动效果,制动力矩太小,变频器仍然会过压跳闸。制动力矩越大,制动能力越强,制动性能越好。但是制动力矩要求越大,设备投资也会越大。制动力矩精确计算困难,一般进行估算就能满足工程要求。按100%制动力矩设计,可以满足90%以上的负载。对电梯、提升机、吊车,按100%;开卷和卷起设备,120%计算。

3.3 制动电流计算

I=P(制动电流安培数)=电机千瓦数。

即每千瓦电动机需要1 A制动电流就可以有100%制动力矩。

3.4 制动电阻计算和选择

制动电阻R=700(制动电压)/P(电机功率)

电阻功率Q=电动机功率P×制动频度Kc

3.5 制动单元安全极限

流过制动单元的电流值为700/R,这个电流不可以大于制动单元允许的最大电流。

综合计算,制动电阻最终选用8 Ω,50 kW。

4 PLC部分程序功能

主钩上升/正反速度1程序:

LD 主钩上升输入:I0.0

A 正反转速度1:I0.2

LD 主令零位:I1.0

O 上限位:I1.2

NOT

LPS

A M21.0;正转上升命令触发中间变量M21.0。

= M21.0

LPP

ALD

O M21.0

= M21.0

= M10.0

TOF T33, 2;T33,从上升到零位时,延时20MS时间作为下降沿用。

TON T35, 12;上升切换下降或下降切换上升时延时120MS复位对方置位信号。

主钩上升到零位时切换延时程序:

LD 主令零位:I1.0

A T33

ED

TOF T37, 200;T37定时器中的时间必与变频器说明书中42.09参数时间相对应,时间不应用超过45S-60S。

S M20.1, 2

5 结语

16 t行车卷扬变频改造后,系统可靠性大大提高了,而且满足了生产快节奏的要求。运行以来,故障率明显降低,电机寿命得到了显著延长。实践证明改造是成功的,值得进一步推广。

参考文献

[1]张建平,陈舜乾.变频调速系统在50/10t桥式起重机上的应用[J].设备管理与维修,2006(4):24.

[2]牛广君.PLC、定子调压装置及变频器在行车上的应用[J].科技资讯,2011(28).