影响丙烯腈装置长周期运行的因素探讨

2012-11-15 02:55霍凤华张平徐长明吉林石化公司丙烯腈厂
石油石化节能 2012年3期
关键词:阻聚剂列管丙烯腈

霍凤华 张平 徐长明(吉林石化公司丙烯腈厂)

影响丙烯腈装置长周期运行的因素探讨

霍凤华 张平 徐长明(吉林石化公司丙烯腈厂)

以丙烯腈装置为例,根据多年来丙烯腈装置的运行情况,对影响装置长周期运行的因素进行探讨,提出优化工艺操作、应用分散剂和阻聚剂、在线清洗技术的应用等措施,从而延长丙烯腈装置的运行周期,减少装置检修次数,为企业带来了显著的经济效益、环保效益和社会效益。

丙烯腈装置 长周期运行 影响因素 探讨

1 概述

吉林石化公司丙烯腈装置是吉化30×104t/a乙烯工程的配套工程,采用美国BP公司的工艺技术,于1997年10月建成投产,原设计规模6.6×104t/a,至2000年丙烯腈装置实际生产能力已达8×104t/a。为了满足下游装置发展需要,2000年公司对丙烯腈装置进行扩建改造,从8×104t/a改造到10.6×104t/a,并于2002年6月实施完毕。2003年新建成第二套丙烯腈装置(简称二丙),规模为10.6×104t/a,丙烯腈装置生产能力达到21.2×104t/a。2005年第三套丙烯腈装置(简称三丙)开始建设,2010年建成投产,丙烯腈装置总能力达到42×104t/a。通过这三套装置多年的运行情况来看,装置运行周期很难达到一年以上,运行到半年左右,反应气体冷却器E-8102就出现堵塞迹象,或者精制系统各塔塔板有聚合现象,严重时反应系统无法正常运行,精制系统产品质量不合格,造成装置被迫停车检修,因此,工厂一直在探索延长丙烯腈装置运行周期的方案。

2 影响因素及解决措施

2.1 反应气体冷却器E-8102

反应气体冷却器E-8102是丙烯腈装置中的一个关键设备,从反应器出来的反应气体必须经过E-8102冷却到一定温度后再进入急冷塔。反应气体在E-8102的冷却过程中,细颗粒催化剂、一些大分子聚合物及烃类物质反应生成的碳,逐渐附着在列管内壁上,慢慢形成垢层,堵塞E-8102列管,使列管流通面积减小。当列管堵到一定程度时,反应器压力逐渐上升,流速下降,副反应增加,反应效果下降,导致消耗上升,最后导致反应器无法正常运行,不得不停车对E-8102列管进行清洗,增加了设备检修费用。同时在装置停开车过程中也增加了原料及产品的损失,降低了装置的经济效益,因此可以说,反应气体冷却器E-8102是制约丙烯腈装置长周期运行的一个瓶颈问题。

2.1.1 优化工艺操作

1)适当降低反应器压力。在保证丙烯腈单收、转化率情况下尽量降低反应压力,保持反应气体流经E-8102时有较高的流速,减少反应气体中的催化剂及杂质在冷却器列管内壁结垢的几率。

2)适当提高出口气体温度。适当提高E-8102出口气体温度,减少有机物在E-8102列管内的聚合,设计控制温度为210~230℃,实际控制在220~230℃。

3)做好定期切换“U”管的工作。催化剂中的活性组分在反应过程中升华,并在“U”管壁上凝结,不但使反应器散热效果降低,同时也使催化剂中活性组分的浓度降低,而导致催化剂的选择性降低,相对增加了副反应速度,使聚合物的浓度相对增高,E-8102堵塞的可能性增大,不利于系统的长周期运行。所以,根据反应器的反应状况,每周对两组“U”管进行切换,充分保证催化剂活性组分的浓度,提高催化剂的选择性,相对降低副反应速度和聚合物的浓度,也降低了聚合物在E-8102管壁上的集结速率,从而延长了E-8102的运行周期。

4)平稳控制反应器压力。在装置实际运行过程中,尽量保证稳定的反应负荷和平稳的反应压力,这样可以确保旋风分离器入口气速稳定和分离效果,控制进入E-8102的反应气体中催化剂颗粒的浓度。

5)开车过程中,散热水系统升温升压要缓慢,防止对E-8102产生热冲击。

6)在日常操作中,控制好氨比,减少醛和酮的生成,以免堵塞列管。

2.1.2 在线清洗技术的应用

该技术主要是通过在E-8102的上管箱中增设一个喷头,将硫铵固体颗粒喷射到管程中,通过定期喷射,减少列管堵塞的机会,延长E-8102的运行周期。目前,该技术已在国内部分丙烯腈装置应用,效果非常明显,但由于长时间喷撒硫铵,须对E-8102换热器管板采取特殊防护措施,以免管板因冲刷而腐蚀,丙烯腈厂已对该技术的应用情况进行了考察,拟采用该技术。

2.2 精制各塔塔板聚合

丙烯腈装置运行到后期,聚合物会在塔内逐渐积累,附着在塔板上,使浮阀升降受阻,需增大热量才能维持塔的运行,因此塔的釜温会升高,最后影响塔的分离效果,造成产品质量不合格,影响产品出库,装置被迫停车。采用以下解决措施。

1)向吸收塔T-8103及回收塔T-8104大循环系统中加入分散剂,分散剂可对聚合物进行分散,减少其在塔内积累,改善大循环水质,降低换热器因聚合物堵塞的机会,延长吸收塔及回收塔的运行周期。

2)通过向脱氢氰酸塔T-8106塔釜加入脱盐水,控制脱盐水量0.4%左右,既可保证产品中的水含量,又能减少丙烯腈在再沸器中的聚合,延长再沸器及塔的运行周期。

3)脱氢氰酸塔T-8106阻聚剂的加入量必须保证,量小时必须及时调整。

4)成品塔T-8107阻聚剂填加系统应恢复,这样可减少聚合,每次装置检修时,T-8107塔塔板聚合物都很多,严重时浮阀都不动作,这些都是丙烯腈聚合物,因此,阻聚剂的加入可以改变这一状况,延长塔的运行周期。阻聚剂填加系统恢复存在的问题主要是计量泵打量不稳,导致阻聚剂含量不稳,这样产品中间罐阻聚剂含量不易控制,因此必须选择合适的计量泵来改变目前存在的状况。

5)精制系统更换新型的阻聚剂,抑制塔及再沸器垢物的生成,延长精制系统运行周期。

2.3 四效蒸发系统换热器易堵

四效蒸发系统是通过加入蒸汽,控制一效蒸发器温度125℃来蒸发处理回收塔来的废水,凝液作为泵的封水,残液送入急冷塔T-8101系统。由于温度较高,废水中的聚合物会在蒸发器列管中聚合堵塞列管,随着列管堵塞,换热器换热效果下降,蒸发量减少,大部分废水变成残液送入急冷塔,最后送入废水焚烧系统,造成渣油消耗上升。因此,延长四效运行周期对整个装置来说意义非常重大。为此,广大技职人员根据多年经验,采取以下措施延长四效装置运行周期:

1)定期对各效循环泵的入口过滤器进行清理,提高蒸发器循环量。

2)定期对凝液泵过滤器进行清理,保证凝液量。

3)对四效蒸发系统进行改造,如图1。通过改造,一效、二效可单独切换下来,进行检修清理换热器,不影响四效系统的运行。

4)在蒸发器停车检修时,对除沫网进行检查,发现损坏或变硬及时进行更换或处理。

5)对蒸发器壳程,选择专业化学清洗公司进行化学清洗。

3 结论

1)分散剂和阻聚剂的应用,可以降低回收塔、四效蒸发系统和精制系统的结垢趋势,降低装置的蒸汽用量。

2)分散剂和阻聚剂的应用,延长了精制再沸器的运行周期,不仅提高了装置操作效率,而且减少了设备的清洗频次,提高了装置的安全保障。

3)通过优化操作及技术改造,能够延长装置的运行周期至1年以上,由原来的1年两次检修,缩减为1次。按1次检修10d,检修费用200×104元,每天丙烯腈产量为300t,每吨丙烯腈纯利润0.3×104元计算,每年可创利1100×104元,效益非常可观。

4)通过技术改造,装置检修次数减少,因装置检修带来的风险也减少,为装置创造了显著的经济效益、环保效益和社会效益。

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.03.005

霍凤华,2008年毕业于北京化工大学,工程师,从事化工生产工作,E-mail:jh-huofh@petrochina.com.cn,地址:吉林省吉林市吉林石化公司丙烯腈厂,132021。

2011-12-18)

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