创建节能创效型采油作业区的探索与实践

2012-11-01 02:48:06肖红伟刘锦玉王永栋
中国石油企业 2012年4期
关键词:作业区创效节约

□ 文/肖红伟 刘锦玉 王永栋

长庆安塞油田经过40年的高效开发,含水上升、递减加快、井筒治理难度加大等问题日益严重,节约生产成本、降低生产能耗迫在眉睫。近年来,长庆油田采油一厂王南作业区以成本控制为中心,以细节系统管理为手段,加强生产成本精细管理,加大节约新技术、新工艺的研发应用力度,不断挖掘内部资源潜力,着力创建“低投入、低消耗、低成本、高效率”节能创效型作业区。

强化文化建设 树立节能创效理念

观念决定行为,要树立节能创效理念,首先要端正广大干部员工思想认识。基于这一认识,作业区通过开展节能降耗、增收节支、技术创新等“五小”活动,不断培育“人人是节约使者,处处有节约空间”的节能理念,使全区干部员工充分认识到做好节能创效工作的重要性,明确创建节能创效型作业区的目标、任务,不断增强紧迫感、责任感和使命感,使增产节约、增收节支成为每位员工的自觉行动,养成人人都乐于节约一张纸、一度电、一滴水、一个螺丝的良好习惯,让节能创效活动真正的落到实处。

结合生产实际 建立节能创效制度

节能创效不仅要靠理念培育,更要靠制度的约束。根据采油厂有关管理办法和作业区生产运行现状,作业区制定出《王南作业区创建节约型作业区管理办法》,其中包含:资源节约管理办法、节电节水管理规定、成本分析管理规定等监督、考核奖励方面的制度和办法,从而形成责、权、利相统一的一系列约束与激励制度,使节能创效工作规范化、经常化、制度化。

在各班站相应建立专兼职节能创效岗位职责、管理制度、工作标准,建立业绩考核挂钩机制,将节能创效指标与原油生产、安全、环保等同对待,纳入各班站经济责任制考核之内,严考核,硬兑现。同时,以提高资源利用率为核心,以节能、节电、节水和资源综合利用为重点,将创建节能创效理念与措施细化落实到生产过程中的每个细节,加强制度完善,改进节约措施,形成人人节能、环环创效、事事节能、天天创效的良好格局。

细化节点控制 加大生产过程监管

按照标准成本管理规定,定期开展成本费用分析会,加强生产过程成本管理,及时寻找成本管理漏洞,制定切实有效的改进措施,切实做到时时讲效益,处处算成本。

通过建立《材料控制办法》、《物资管理考核细则》、《井站物料消耗登记台帐》等台账,加强物资使用过程跟踪。在每月28号,对各应急班物资储备消耗情况进行核查,从而准确掌握了井组—班站—作业区3个层面物资消耗情况,杜绝了积压浪费、材料利用率低、物料运转周期短等弊端。同时,严格执行生产用料 “三级审批”制度,即:作业区材料主管领导、应急班班长、材料员三级把关,层层审核,确保物有所用、用有所需。

在做好物资发放的基础上,按照“减量化、再使用、再循环、替代、效益最大化、效率优先化、意识自觉化”的节能创效原则,以成本控制为中心、细节管理为手段,以培育节约习惯为切入点,强化全员节约意识,实行生产用料以旧换新制度,积极开展修旧利废活动,力争将生产成本降到最低。

结合岗位实际,组织员工认真分析生产现状,开展全员节能创效查漏洞、摆不足、自我揭丑曝光活动,让“点滴之水汇成江河”的理念在员工的脑海中固化下来,在全方位强化管理上做文章,在设备工艺改造上动手术,在日常工作中捡“小芝麻”。通过平时节一点、省一点、降一点、抠一点、挤一点、挖一点、拣一点、攒一点的“八点”活动,从节电、节水、节气、节支、降耗、提效6个方面深挖潜力,广提合理化建议,为创建节能创效型作业区提供不竭之源。

合理利用资源 加大科技创新应用

加大抽油系统调整,提高抽油系统效率。2008年作业区抽油机平均系统效率为19.35%,低于石油行业抽油机系统效率(应达到25%)的指标。鉴于此,作业区根据收集的油井参数,通过采取“能量最低机采参数设计”的方法,以能耗最低、年耗成本最低为标准,通过改变抽油机工作参数来降低电机的输入功率,从而改善电动机“大马拉小车”的高能耗状态,达到节能降耗的目的,使全区抽油机系统效率达到了25.3%。

优化集输系统,提高输油系统效率。针对集输系统运行效率低的问题,作业区主要通过“关、停、并、转、抽、换、用、管”等措施,优化设施布局,更换高耗能设备,减少设备台数,实现系统优化与节能技术综合应用的有机结合,提高系统效率。

发挥成熟技术,提高注水系统效率。2008年,节能监测中心对作业区注水系统测试结果为29.79%,行业考核标准应达到49%。在近几年,作业区主要通过污水回注、安装节能装置等手段,提高了注水系统效率。

充分利用资源,挖掘节能潜力。合理利用伴生气。目前,作业区实施套气回收194口,已建成投运王三倒、王七倒、王十一倒、54-017燃气发电站4座,日发电量达到2.93万度,全年减少外购电量663.05万度。下一步计划实施对王十五转、王十六转的套气进行回收,扩大王南轻烃厂的产能。

修旧利废,大力推广应用“五小”发明成果。充分利用现有设施,对井口水套炉进行了综合改造,使井口水套炉的功能由原来的单一原油加温,扩展到“油井热洗”、“污油池加温”、“驻井点取暖”、“井组伴生气管线伴热”等方面。目前,作业区共实施改造的加热炉有98台,可满足640口油井热洗条件,年可节约上百万元的修井费用和特车费用。

使用双极盘根密封盒。对原有盘根盒进行升级改造,实现换盘根免防空,有效地降低员工劳动强度,减少原油损耗。共计更换双极盘根盒680口,年节约原油损耗约81吨。

对井口加热炉火嘴进行改进。采用作业区员工研发的井口加热炉火嘴,实施“气”改“能”,改进井口加热炉火嘴31套,有效提高了加热炉热效。

使用防喷液压安全阀。改装后的液压安全阀能有效防止液压油外泄,避免了储油罐体被油污染;并使液压油更换周期由以前的8天延长至40天,单台年可节约柴机油上千元。同时,它还有不用整体拆卸液压安全阀就可除冰的功能,这样大大降低了冬季员工的劳动强度,减少了相应的安全风险。

使用防盗装置。充分发挥员工聪明才智,研制防盗装置,杜绝原油丢失。共计安装简易井口防盗装置776口,压力表接头419个,放空防盗阀362个。

精细注水管理 科学利用水资源

按照“分类型、分层位、分单元”的三分精细注水,对每个不同的注水单元制定一个符合地质特点注水政策,从而保证注水的有效性,避免出现无效注水的现象;加强套损井治理,定期进行封隔器验封,减少注水井窜层现象,使注入水进入目的层;针对8个应急班、1个倒班点、171个井站生活用水无法计量的现状,作业区加大了全区范围内节水宣传力度,制定了站点节水措施,控制生活用水;对倒班点生活污水系统进行了改造,增加了简易处理、过滤装置,将污水处理后通过注水系统进行回注,年累计节约清水4.38万立方米,价值11.82万元,节约特车运输费用38万元、污染排放费5万元。

作业区通过完善节水用水组织机构,规范供用水节水管理,实施目标控制、量化管理。按照采出水回注要求,2011年作业区污水回注率达100%,累计节约清水49.83万立方米。

通过开展节能创效活动,作业区各项技术指标都趋于合理,吨油成由厂下达的267.40元/吨,控制到258.17元/吨;原油液量生产综合能耗56.6(千克标煤/吨),采油(气)生产用电单耗101(KWh/t),生产吨原油新水量1.92(m3/t),采油系统效率24.2%,注水系统效率48.6%,输油系统效率44.8%,锅炉系统效率84%,加热炉系统效率79.6%,污水回注率100%,伴生气利用率68%,各大系统效率显著提升。作业区应急八班2010年获得集团公司“十一五”节电节水基层先进单位称号。

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