袁卫兵
(华能长兴电厂,浙江 长兴313100)
2009年6月18日,4号机B给水泵液力耦合器在运行中异常出现润滑油压持续降低,直至辅助油泵自启.致使该泵不能正常投运,失去正常备用状态,严重影响机组安全运行.
图1为润滑油系统流程示意图.
图1 润滑油系统流程图
图2为润滑油系统实物图.
图2 润滑油系统实物图
根据润滑油系统流程示意图,给水泵运行时CRT油压显示下降,有以下几种可能:① 润滑油滤网堵塞;② 过压阀调整不当或故障;③ 单向阀泄露;④ 润滑油泵出口耦合器内部管段漏油;⑤ 润滑油泵工作异常.
考虑到由于给水泵润滑油长期运行,容易产生杂质,如果润滑油滤网不及时清洗,将阻碍润滑油的正常流动,使CRT示值降低.所以首先对润滑油滤网进行清洗,投运给泵后,CRT油压示值持续下降现象稍有好转,但马上又持续下降,直至辅助油泵自启.滤网堵塞排除.
由润滑油流程图可知,如果过压阀卸油压力调整太低,将会使润滑油压力不到额定压力就经过压阀卸流至耦合器油箱,使CRT示值无法到额定压力.即对过压阀进行调整,但直至过压阀调整到最大压力,任然无法维持稳定、安全的润滑油压力,润滑油CRT示值任然持续下降,直至辅助油泵自启.随后又更换了新的过压阀.启动给水泵,油压持续下降直至辅助油泵启动的现象依然存在.过压阀调整不当或过压阀故障排除.
据流程图,单向阀泄露也有可能造成CRT示值降低,所以对单向阀进行了解体检查,无发现异常,更换新单向阀,启动给水泵,油压持续下降直至辅助油泵启动的现象依然存在.单向阀泄露排除.
如果润滑油泵出口至耦合器内部管段漏油,也会造成CRT示值降低.为了排查漏点,揭开耦合器大盖,开启辅助油泵,检查润滑油管路耦合器内部管段,没有发现漏油.润滑油泵出口耦合器内部管段漏油排除.
润滑油泵工作异常,将直接影响润滑油压CRT示值.经过上述排查,润滑油泵进口异常的可能性极大.
如图3,润滑油泵与工作油泵(液偶工作油动力原)在同一转轴上,垂直布置在耦合器内部,由耦合器通过涡轮蜗杆带动润滑油泵、工作油泵工作.润滑油泵为齿轮式.其进油口对称布置在齿轮油泵两侧.分别通过两根约50cm的加长管从液偶箱底部吸油.加长管与齿轮润滑油泵间法兰连接.工作油泵为叶轮式.在润滑油泵下部,进油口在油泵组底部,通过加长喇叭口管段从耦合器箱底部吸油.
2010年3月25日,再次解体#4B给水泵耦合器上盖,拆下连接润滑油泵进口两根吸油管,检查润滑油泵进口涡口,没有发现进口涡口有任何异物堵塞或异常,但发现吸油管与油泵进口连接法兰无垫床.查阅图纸,也无说明有垫床.
图3 润滑、工作油泵组图
如果润滑油泵进口与润滑油泵吸油管间密封效果不好,将造成润滑油泵吸入口静压降低.因为润滑油泵体进口与润滑油泵吸油管进口有将近50cm的落差.而润滑油泵中心线距油面尽20cm左右,且在给水泵运行时,耦合器箱内油位还会受到油流冲击扰动和高温油气干扰,加剧影响润滑油泵的进口静压,进而影响润滑油泵的正常工作(影响润滑油泵的出力).
如果润滑油泵进口与润滑油泵吸油管法兰密封良好,润滑油泵吸油管进口完全浸没在油中,并有超过50cm的静压,润滑油泵能正常吸入,在润滑油系统内其他附件均正常的情况下就能产生连续、稳定的油压和油流.在润滑油泵进口与润滑油泵吸入管法兰面加设密封垫是必要的.
经过处理,于2010年3月25日17时56分启动#4B给水泵空载试验,停运#4B给水泵辅助油泵后,于19时20分稳定在0.133MP的正常油压值.后又经多次定期切换,#4B给水泵的润滑油压均能稳定在正常的油压,#4B给水泵润滑油压经常性持续下降的故障终于彻底消除,确保了该泵安全正常运行.
[1]上海电力修造厂.DGT480180型技术文件[S].1985.