招苏台河1986年决口洪水分析与推求

2012-09-19 11:09王荣昌
东北水利水电 2012年4期
关键词:决口过程线涵洞

王荣昌,于 洋

(1.辽宁省水文水资源勘测局铁岭分局,辽宁 铁岭 112000;2.辽宁省水文水资源勘测局本溪分局,辽宁 本溪 117000)

1986年7月28日至8月l招苏台河上游普降大雨,流域平均雨量124 mm,降雨中心的梨树站148 mm,7月29日河水猛涨,造成在辽宁省境内王宝庆水文站上游右岸几处决口跑水,决口的洪水经招苏台河以西的洼地在王宝庆水文站下游回归河道。故使实测洪峰减小(实测400 m3/s,调查计算后为586 m3/s,洪水总量增加2580万m3);实测水位流量关系线型改变。此次洪水为王宝庆1958年建站以来最大洪水,为此对该次洪水的调查、分析、计算成果将具有重要的实用价值。

1 测验河段勘查

王宝庆水文站位于招苏台河中游,流域的大部分面积在吉林省境内,集水面积2153 km2。在测流断面以上2250 m为平齐线铁路桥,铁路桥以西1000~2800 m处是一顺河流方向低洼地带,在这段洼地的铁路线上分别设有一涵洞和两座过水桥,决口的洪水全部由这两桥—涵通过,故作为推求决口洪水总量的过水断面。这两桥的上游2 km处有废水库一座(称太民水库,系土堤围成,多年无人管理)。招苏台河右岸较低,铁路桥以下有护堤,上游无堤,水量较大时容易决口。

2 洪水调查

1986年7月29日中午12时洪水由付家乡的张家桥村决口上岸,经由姜家村(姜家窝棚)引水渠流入太民水库,因水库已废很快被蓄满。在下午18时洪水冲开围堤6处、160延长米,水很快到两铁路桥,因桥孔及涵洞泄量有限,洪水被铁路路基阻隔,淹没区扩大很快;29日夜间老曲家店、单家桥村也先后进水,30日晨王宝庆、三家子屯也进了水,路基内蓄水是31日夜间开始消退的,水未退净时又来了水,第二次洪水上岸时间是8月3日3时,在6日16时蓄水基本排净。

水文站掌握的情况:7月30日18时桥上测流一次 Q1桥=20.1 m3/s,Q2桥=26.0 m3/s, 当时桥孔被淹没,水还在上涨;8月1日7时测桥前水深1.9 m,查得洪痕量深2.1 m;8月2日13时测桥前水深0.8 m;8月5日9点30分测桥前水深1.5 m,量得洪痕1.75 m。

3 资料分析判定

根据调查资料水库溃堤是29日18时,因溃堤水急量大,认为在18时开始桥前就蓄水、过流。由调查在31日夜间蓄水开始消退,根据实测水位、流量过程线分析,当决口来水开始小于桥涵的最大泄量时的时间,才是蓄水最高(洪痕)时间,所以认定在31日18时。

第一次泄水至第二次来水时的水深,是采用第一次泄水线延长方法与来水时间相交而定。第二次洪水上岸时间8月3日3时,按传播时间3 h,可在6时到达桥前,根据实测水位、流量过程钱,来水后又下落,故采用平均时间,认为12时以后桥前继续蓄水,6—12时来水量较小为持平。根据实测水位、流量过程线分析判定在5月0时来水与泄水基本相等,故为第二次蓄水最高(洪痕)发生时间。

4 决口洪水量计算

4.1 点绘桥前蓄水水深过程线

根据调查、分析的资料点绘桥前蓄水水深过程线,见图1。

图1 桥、涵泄洪流量过程线图

4.2 桥、涵的结构形式

两座桥的结构一样,都是直角方墩。中间桥墩宽1.0 m,3孔无底坎,高1.8 m。只是第一座桥孔宽2.67 m。第二座桥孔宽3.67 m。

涵洞为钢筋混凝土结构,0.8 m×0.8 m方型涵管,管长8 m,横穿铁路路基(管出口被淹没)。

4.3 泄洪流量计算

1)桥的泄流量计算。按桥的形式,根据桥前水深,分别采用自由非淹没堰流、淹没宽顶堰流公式两种方法计算泄水量。

当桥前水深小于桥孔高1.8 m时,按自由非淹没堰流公式计算:

式中:b——桥孔宽,m;H0——桥前水深,m;m——无坎宽顶堰的流量系数,为总堰孔宽b与来水水面宽B0比值,查表而得。当桥前水深大于桥孔高1.8 m时,按自由淹没宽顶堰流公式计算:

式中:σs——无坎宽顶堰淹没系数。

7月29日至8月2日两桥非淹没段泄洪流量为:0,9.54,26.9,49.6,65.2,26.9,2.41,2.41,26.9,62.3,49.6,18.20,0 m3/s;两桥淹没段泄洪流量为 77.7,69.9 m3/s。

2)涵管的泄流量计算。根据调查涵管处地面高比两桥处要高0.4 m,所以也按淹没管流和非淹没堰流两种方法计算泄洪流量。当桥前水深大于l.2 m时,按淹没出流计算,公式为:

式中:μc——管系流量系数;A——管径面积,m2;Z——上下游水面差,m。

系数的采用与计算:

y=2.5n1/2-0.13-0.75R1/2(n1/2-0.1),n为管壁粗糙系数。

一般混凝土光滑壁取n=0.0125,R=d/4=0.8/4=0.200

损失系数由表中查得:∑ξ=∑ξ进+∑ξ出=0.5+1.0=1.5

淹没段涵管泄流计算:7月30日14时、18时、31日18时、8月1日7时、5日0时、9时30分通过涵洞泄流量分别为 0.77,1.22,1.44,1.34,1.16,0.77 m3/s。

当桥前水深小于1.2 m时,按非淹没堰流计算,与桥孔计算相同。7月30日0时30分、7时、8月2日8时、3日0时、21时、4日7时、6日0时、8时通涵洞泄流量分别为 0.04,0.53,0.53,0,0,0.53,0.22,0 m3/s。

4.4 决口洪水量计算

由两桥及涵洞的泄洪流量之和,点绘泄流过程线,见图2。

图2 桥前水深过程线图

根据流量过程线,用面积加权法求出逐日平均流量,利用日平均流量计算出7月29日—8月6日总水量为2580万m3;第一次跑水量1777万m3;第二次跑水量803 万 m3。

5 决口洪峰流量分析推求

因调查资料较少,峰值确定比较困难,本次采用图解法分析确定。

第一次洪水到达桥前时间是7月29日l8时起,根据水位流量关系图第二次洪水上岸到断面时的水位为107.02 m,对应于水位过程线时间为8月1日l时止,所以认为第一次跑水的时间共是55 h。在这段时间内的跑水量为1777万m3。

从水位流量过程线上分析,两次断面实测流量过程基本为三角形,所以也认为这两次的跑水过程为三角形。

图解法确定决口峰值量:根据跑水的时间55 h的洪水量是1777万m3,求其跑水平均流量值为89.7 m3/s。

点绘跑水时间~平均流量过程线图,在中心线的两边取平均时间连线交于中心线的流量即为最大峰量190 m3/s,使其相交三角形的水量与跑水量相等。

决口洪峰时间确定:由水位流量过程线分析洪峰出现时间为31日18时。

第二次跑水峰值的确定与第一次方法相同。

由过程线分析跑水时间定为8月3日12时(因12时以前有跑水但量不大,以后又落水,故取平均时间)至5月4日止,共计40 h;洪水总量力803万m3计算平均流量为55.8 m3/s;点图查得第二次跑水峰值为110 m3/s。

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