赵本禹 路 松
解台抽水站位于徐州市贾汪区解台闸下660m处京杭运河不牢河南岸,是江苏省江水北调工程的第八级翻水站,也是国家南水北调东线工程的重要梯级站。该站安装36ZLB-100型立式轴流水泵,配用JSL14(TH)-10立式异步电动机22台套,泵站总装机容量6160kW,设计流量50m3/s。
该泵站采用湿室型泵房结构,分上下两层,上层为电机层(厂房),下层为水泵层(进水池)。机组采用一列式布置,配电设备采用一侧式布置。泵房宽11.1m,总长80.86m,分4块底板浇筑。泵房西端设检修间,东端设中心控制室。泵站采用开敞式进水池进水,各进水池之间由隔墩分隔,各水泵机组均为单独进水。出水池与泵房分建,平面布置呈“Π”形,为减少出水管长度,出水池紧靠站身,两者底板分置于土基上,水泵采用铸铁管导出水,拍门断流。为防止杂物进入泵房,在进水侧距水泵4.25m处设拦污栅。
解台抽水站是江苏省南水北调的重要梯级泵站。担负着向不牢河解台闸上翻水调水的重要任务,为不牢河沿线工农业生产、航运、发电提供可靠的水源保证,同时还担负徐州市区生活用水及向微山湖补水的任务。自1984年投入运行以来,已累计运行85万台时,抽水76.5亿m3。1989年江苏发生百年罕见旱情,解台站连续运行348天,翻水8.6亿m3,解除了徐州地区近280万亩农田旱情。2002年,为保证徐州地区的工农业和城镇居民生活用水及微山湖生态用水,连续运行308天,翻水8.9亿m3。解台站的调水大大缓解了徐州地区水资源严重匮乏的局面,保证了京杭运河这条黄金水道的常年通航,改善了运河沿线和徐州市湖西地区300万亩农田的灌溉条件,为保证市区居民生活、工业生产和徐州发电厂用水发挥了显著作用,取得了明显的社会效益和经济效益。
解台站自建成至今已运行近20年,从目前运行情况看,该站存在问题较多,效率逐年下降,效益日益降低,机组完好率难以达标。水泵汽蚀十分严重,经检查发现,在平均运行3400台时情况下,叶片汽蚀深度达15~18mm,严重的甚至造成穿透、断裂。汽蚀面积达170~810cm2不等,占叶片单面面积的30%~80%。水泵叶轮室内壁严重汽蚀侵蚀,侵蚀范围在整个圆周内,宽度达100~150mm,并有40%的机组被穿透而无法使用。由于严重汽蚀影响,造成机组的振动加剧,噪音增大,螺栓松动,效率下降。同时,缩短了大修周期,增加了泵站维修工作量,平均每台大修间隔时间为3405小时,汽蚀严重的仅有1926小时。至1998年7月,共大修机组111次,严重影响了泵站的正常生产。每年都因主泵损坏更换叶片、叶轮外圈、导叶体、轴承等部件耗费大量人力、物力和财力。据统计,建站18年来共更换叶片761片,导叶体116只,喇叭管119只,水泵轴55根,橡胶轴承475只,直接维修费用在400万元以上。
表1 6#、17#、19#机组检查情况
当液体在泵内流动时,若局部压力低于一定值,在液体内的杂质、微小固体颗粒或液体与固体接触面的缝中存在的气泡或汽核,会迅速生成为人眼可见的气泡或汽泡,为简化起见,把汽核、气核统称为气核。气泡流称为空泡。气核进入低压区生成为空泡,空泡随液流到达压力较高的区域时,受到周围液体的压缩,并经过反弹膨胀,直到最后破灭。这一过程称为汽蚀。
解台站设计选型时,选用了36ZLB-100型轴流泵。水泵厂为满足流量要求,将该泵转速提高至590r/min,配280kW10极电动机。由于转速的提高,水泵的nD值达505,而一般轴流泵系列nD值应在435以下,nD值偏大是该站水泵汽蚀的主要原因。水泵转速提高后,使水泵内的水力损失急剧增加,水泵效率大大下降。提速后的水泵设计扬程H=5.5m,实际扬程达到H=5.8~6.3m。因此,提速后的36ZLB—100型泵设计扬程远低于水泵长期运行的实际扬程。水泵在偏离设计工况下运行,加大了流液进口冲角,使叶片背面产生旋涡发生汽蚀。
进水池的宽度、悬空高、后壁距等参数均未按优化参数组合,造成进水池内有漩涡、回流现象。原水泵喇叭口悬空高Z达1m,Z/D(D为喇叭口直径)为0.83,超过最佳范围。解台站设计流道底板高程22.5m,叶轮中心高24.02m,喇叭管悬高1.0m,设计下游最低抽水位25.5m,叶轮中心临界淹没水深为1.5m,水泵中心距半园形后壁圆心0.83m,后壁距X高达2.33m,X/D为1.94。后壁距的增大,使水泵后部形成回流空间。试验观测表明,当后壁距从0.5D增大到1.25D时,所要求的临界淹没深度增大近4倍,使水泵汽蚀更加严重。
按泵站设计规范7.1.1.2条规定,弯道终点与前池进口之间直线长度应大于水面宽度的8倍。解台站进水池宽度80m,进水流道内水流表面流态紊乱,形成涡流和回流,造成水力损失增加,把大量的气体带入泵体,加剧了水泵的汽蚀。很显然,150多米长的引水河是远远不能满足要求的。
解台站设计叶轮中心高程为24.02m,叶轮中心临界淹没水深为1.5m,因此解台站设计下游最低运行水位25.5m。由于用水高峰时强行开机,迫使水泵运行在最低下游水位以下。低水位运行,使水泵进水池水流紊乱,漩涡加剧,进水口压力下降,减小了汽蚀余量。
前池内杂草、污物严重,已成为泵站引水中的一大难题。解台站位于大运河南侧,由于航运交通繁忙,抽水时,大量的杂草、污物进入拦污栅前,原设计清除杂物工作十分困难,严重时使拦污栅前后水位差高达0.5m,最多达1m以上,使泵室水位低于运行水位,淹没深度达不到水泵运行的要求,更加剧了水泵的汽蚀、振动。
1.调整叶片角度。将叶片角度由0°改为-2°。
2.改换叶片材质。将铸铁叶片改为4只铜质叶片(改装机组为6#机)。
3.加长水泵轴颈、降低喇叭管进水高度。将铸铁叶轮毂,导叶体改为钢板焊接件,水泵轴颈由原设计110mm增至120mm,喇叭管悬高由1.0m降至0.65m。
4.改善进水流态。在进水流道喇叭管后加设ω型导流墙,高度为1.5m。导流墙用钢板焊接而成(改装19#机组)。
经过一段时间试运行后,分别对原机组和改造的机组进行了性能测试。从测试结果分析来看,三台机组扬程基本一致,6#机组稍高;流量17#最大,6#和19#基本一样;输入功率17#机最大,19#机最小,只有17#机的72.5%;装置效率19#机最高,达54.19%,而6#和17#机明显低于19#机组。
对6#、17#、19#三机组又进行了检查,检查情况如下:
由检查结果可知,6#机与19#几运行台时相差约1000台时,6#叶片为铜质,叶片汽蚀情况比19#机好,但叶轮外圈汽蚀情况要比19#机严重的多。17#机运行台时于19#机接近,但叶片和叶轮外圈汽蚀情况都比19#严重。
综合测试和检查的结果可以看出,19#机的性能要比其他两台要好得多,安装ω型导流墙,对延长机组寿命,减轻管理上的负担,提高水泵的效率,提高泵站的经济效益,有较大的经济价值,是一项较好的措施,从而也可以看出改善水泵的进水流态,对改善水泵汽蚀性能有较大作用。另外,改善叶片材质对提高汽蚀性能也有较大效果