乔 兵 张大雷 柳 娜
(1.烟台市水利建筑勘察设计院 山东烟台 264001;2.烟台市胶东地区引黄调水工程建设管理局 山东烟台 264001)
门楼水库位于烟台市福山区门楼镇西南2km处,内夹河下游,是一座防洪、城市供水、灌溉、养殖等综合运用的多年调节大(2)型水库。水库控制流域面积1079km2,总库容2.44亿m3,兴利库容1.264亿m3,死库容0.1亿m3。下游防洪保护区内有烟台市福山区、芝罘区、烟台经济技术开发区的28万人口,0.53万hm2耕地,以及兰烟铁路等重要基础设施。
水库于1960年11月底建成,据大坝安全鉴定,主坝上游坝壳和坝基砂相对密度分别为0.36~0.47、0.62,在地震设防烈度Ⅶ度条件下,存在液化的可能,影响大坝的安全。水利部大坝安全管理中心以坝函[2007]2563号文对门楼水库安全鉴定成果提出了核查意见。其中,主坝上游坝壳抗震加固是门楼水库除险加固的重中之重。
根据地质勘察资料,主坝上游坝壳由含砾细砂—中砂填筑,砾石含量约 15%~20%。含砾细砂—中砂平均干容重1.49~1.57g/cm3,湿容重1.58~1.67g/cm3,相对密度0.44~0.47,标准贯入击数为5~13击,属松散—稍密状态。
主坝上游坝壳砂在库水位以下呈饱和状态,粒径小于5mm颗粒含量质量百分率大于30%,其中粒径小于0.005mm颗粒含量质量百分率小于地震设防烈度的界限值16%。初判坝壳砂存在地震液化的可能,按标准贯入试验法和相对密度法进行复判。
2.2.1 标准贯入试验法
根据《水利水电工程地质勘察规范》,采用公式计算临界标贯击数值。计算及判别结果见表1。
2.2.2 相对密度法
根据《水利水电工程地质勘察规范》,当饱和无黏性土的相对密度不大于液化临界相对密度0.70时,判为可能液化土。判别结果见表2。
从表1、表2判别结果看,主坝上游坝壳砂多属松散—稍密状态,综合评价为可液化土,必须进行抗震加固。加固范围为桩号0+050~1+050坝段,长1000m。
门楼水库死水位 20.5m,河底高程 13.0m,由于水库向烟台市区供水,为保证城市供水安全,施工时库水位不能降得太低。根据城市供水要求,确定施工控制水位为23.0m,水深10m。为此,坝壳抗震加固不可能单独采用一种方法来实现,必须是一种综合的加固处理方案。
表1 主坝砂壳震动液化评价表(标准贯入试验法)
表2 主坝砂壳震动液化评价表(相对密度法)
对水下坝坡坝壳加固,提出了 2个加固方案:一是在坝前修筑一道13m高1000多米长的土石围堰,并作防渗处理,将围堰内的水排除、清淤后,坝坡采用振动碾压方法进行加固;二是对水下坝壳及坝脚进行抛石压重和振冲加固。经综合分析比较,水下坝壳加固方案为抛石压重和振冲加固相结合。
水上坝壳加固可行方案有振动水冲法和振动碾压法两种。通过对2个方案进行技术经济比较,其工程投资比较接近,振动碾压方案虽然较振冲加固方案施工期需要较大的施工场面,工程量大、工序间相互有一定的干扰,但其施工工艺简单、技术可行、施工质量易保证、工期短、投资略省。为确保工程加固质量,确定施工控制水位以上的坝壳抗震加固方案为振动碾压法。
本着施工方便、节省投资的原则,设计中拟定了若干个抛石压重体断面,并经抗震动力稳定分析,确定抛石压重体为复式断面,设二级平台。底部一级平台顶高程为23.5m,顶宽18.40m,外边坡 1∶1.0,压重体外坡脚距坝脚水平距离不小于 8.0m;顶部二级平台顶高程为 25.00m,顶宽10.0m,外边坡为 1∶3.0。压重体设计孔隙率为25%,干容重为20kN/m3。
4.2.1 振冲加固范围和深度
根据坝体土料动力分析报告,上游坝壳23.50m 高程以上采用碾压加固,高程 23.50~17.00m范围内位于水下,无法进行碾压,设计采用振冲加固措施。振冲范围是桩号 0+050~0+950。
4.2.2 填料
根据 DL/T5214—2005《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》,振冲填料宜采用含泥量不大于 5%的碎石、卵石、砾石、砾(粗)砂、矿渣,或其他无腐蚀性、无污染、性能稳定的硬质材料。门楼水库主坝上游坝壳由砾细砂—中砂组成,结构松散,其相对密度值为0.46。填料选用碎石,并采用粒径为20~40mm和40~80mm二级配石子,两种石子的比例分别为 60%和40%,填料中含泥量不大于5%。
4.2.3 振冲孔布置
振冲孔距根据单位体积所需填料数量初步计算拟定,结合工程试验最终确定。根据计算结果,振冲孔采用梅花型布置,振冲孔顺坝轴线方向和垂直于坝轴线方向的孔距均为1.5m,共10排。
4.2.4 振冲器选择及参数
根据工程施工经验,选择75kW振冲器,型号为BJ75型。初拟施工工艺参数为:75kW振冲器加密电流80A,加密水压0.1~0.3MPa,至孔底时适当减小。提升速度每次0.2~0.3m,留振1.0m in。
图1 主坝上游坝壳抗震加固设计图
4.3.1 坝壳料选择
由于原坝壳砂料为含中砂细砂,无法进行压实,因此对坝壳翻压料有以下2种选择。一是将原坝壳砂料外运至弃土场,从料场采购符合标准的砂砾料上坝碾压;二是将原坝壳砂料部分利用与外购的砂砾料掺和后上坝碾压。经对2个坝壳料方案进行技术经济比较,方案2较方案1投资大,且原坝壳砂的利用率也不高,并需增加砂料掺和工作量,延长了工期,因此设计选用方案1,即坝壳料全部外购方案。
4.3.2 坝壳碾压参数设计
根据本工程特点,坝壳碾压采用机械化作业,利用100马力推土机配合135kN振动碾施工。采用从料场外购的砾砂进行压实,铺土厚度为40~60cm,碾压4~6遍,加水量为20%~40%,相对密度不小于0.75。坝壳碾压时,若遇砂料内夹有淤泥或大的石块应全部清除。施工前应通过现场试验确定其最优含水量、铺土厚度及碾压遍数,并根据试验情况进行适当调整,使其达到设计的相对密度值。
主坝坝壳加固设计断面及加固后坝体抗液化安全度分别见图1、图2。
图2 抗震加固后地震波作用下坝体抗液化安全系数值图
拆除的旧护坡石采用人工或机械运输就近抛投。场外料场及溢洪道开采的石料由自卸汽车运输,按设计断面尺寸分别从左、右岸抛投。为保证施工质量,水下每抛投一段,定期派潜水员进行水下检测。该工程共检测断面 36个,每个断面测点 18个,水上采用灌砂法检测抛石体干密度,检测结果均达到了设计要求。
工程施工前,根据坝壳地质情况分四个区进行了振冲试验。按照试验结果确定振冲施工参数如下:桩距 1.5m,排距 1.5m,填料方式为连续填料,加密水压 0.2MPa,加密电流 80A,加密时间 12~16s,单孔振冲时间 12~15m in。从振冲检测结果看,加固后的上游坝壳相对密度均达到了0.75以上,满足设计要求。
在高程23.5m开挖工作面,宽度为25.27m,开挖边坡 1∶1.5。开挖出的土料运至溢洪道右岸堆放,然后将从料场外购的砾砂,推平压实。施工前针对土料和机械的实际情况现场进行了碾压试验,确定每层铺土厚度不大于 0.5m、碾压遍数为 4~5遍,洒水量视填土含水量随时进行调整,经测试相对密度均达到了0.75以上。
门楼水库除险加固工程已经通过了竣工验收。经检测,主坝上游坝壳加固质量完全达到了设计要求。从施工到运行情况看,设计所采用的水下抛石压重、振冲,水上坝壳振动碾压的综合加固方案,完全适合本工程的实际情况,既节省了投资,缩短了工期,又保证了工程质量。