殷 波 童刚强
(天津地铁建设发展有限公司,300051,天津∥第一作者,高级工程师)
盾构出洞和进洞是地铁盾构施工的两个关键环节,同时也是盾构施工的重要风险源。如果处理不当,则容易出现漏水、涌砂、塌方等工程事故。当端头井周边地层条件较差时,需要对端头井土体的整体或局部进行加固处理。常用的土体加固技术有:冻结法、注浆法、高压旋喷桩、深层搅拌桩等。加固后的土体必须满足强度、变形可控性、稳定性和抗渗等方面的要求。
目前,冻结法在地铁盾构端头井加固、联络通道施工以及地下连续墙接缝加固中得到了广泛的应用。冻结法具有封水性、复原性、绕障性、适应性强,及强度高、施工方便、环保无公害等特点,是一种技术可靠、工艺成熟的方法[1]。冻结法是在人工制冷条件下,将土体的温度降到0℃以下,使土体中的水分和土颗粒冻结形成具有较高强度与承载力的“冻结帷幕”。冻结法有液氮低温液化气式和盐水式两种[2]。
天津地铁2号线东南角站——建国道站区间的进洞场地的主要土层为淤泥质土、粉土、粉砂、黏土、粉质黏土层。地层从上到下依次为:淤泥(厚2.7m)、粉土(厚1.2m)、粉砂(厚2m)、粉土(厚1.8m)、粉砂(厚3.3m)、粉质黏土(厚3.8m)。隧道掌子面土层主要是粉土和粉砂层。水位标高在地表下1.1~3.6m,主要靠大气降水及附近地表水补给,属孔隙潜水,随季节变化幅度为0.5~1.0m。场地内表层地下水类型为第四系孔隙潜水,赋存于第Ⅱ陆相层及其以下粉土、粉细砂层中的地下水具承压性,为微承压水。
建国道站端头井位置的地层地质条件复杂,盾构进洞过程中存在涌砂、涌水的风险。为保证盾构机进洞安全,防止泥砂及地下水涌入工作井,盾构进洞加固采用盐水冻结加固技术。
设计冻土墙平均温度为-10℃,冻土的容许抗压强度σ压=3.5 MPa,容许抗拉强度σ拉=1.8MPa,容许抗剪强度τ=1.5MPa。洞口采取板状冻结方式加固。冻结加固体在盾构进洞破壁时,起到抵御水土压力、防止土层塌落和泥水涌入工作井的作用。
2.1.1 水土压力计算
洞口的中心埋深为15.573m,当开洞直径为6.7m时,开洞口的底缘深度为18.923m。则按重液公式计算得到的洞口中心水土压力为:
P=0.013 H=0.2MPa式中:
P——洞口中心处的水土压力;H——洞口中心的埋深。
2.1.2 加固体厚度计算
1)假定加固体为整体板块而承受水土压力,运用日本计算理论计算加固体的厚度h为:
式中:
D——加固体开挖内直径,6.7m;β——系数,1.2;
K——安全系数,2.0。
则可计算得到冻土墙厚度h=1.73m。
2)运用我国建筑结构静力计算理论公式进行验算,圆板中心所受最大弯曲应力计算公式为:
式中:
μ——冻土泊松比,μ=0.27。
将h=1.73 m 代入可得σmax=0.357 MPa<1.8MPa。
3)沿槽壁开洞口周边验算加固体剪切应力:
根据以上计算结果并结合以往的施工经验,盾构始发洞口冻结壁厚度取h为3m,外圈维护冻结帷幕厚度取1.2m。
综合考虑施工场地以及洞口埋深的影响,采用盐水冻结加固的方法(见图1)。设置冻结孔共53个:外圈31个冻结孔深度为12.8 m,进入土层11m;内圈冻结孔22个,深度为4.2 m,进入土层3.4m。设置测温孔9个:洞门外圈2个,每个孔内布置5个测温点,测点深度分别为0m、5m、4m、3m、2m;其余7个在洞门内圈,每个孔内布置3个测点,测点深度分别为3m、2m和1m。另外设置泄压孔2个。冻结孔、测温孔、泄压孔立面布置如图2所示。
图1 冻结加固体剖面图
图2 冻结孔、测温孔、泄压孔立面布置图
积极冻结期间盐水去路温度由-15℃逐步下降至-30℃,为了保证盐水的顺利流通,本工程盐水采用CaCl2水溶液,含盐量控制在20%左右。冻结孔偏斜率α≤1%,则可得盾构进洞加固外圈冻结孔最大间距Lmax=1.1 m,内圈最大孔间距为1.2m。根据工程经验,冻土平均发展速度v=28mm/d,则加固冻土墙交圈时间t=Lmax/2v=22d,预计冻土墙达到设计强度的时间为35d。
冻结孔施工的关键,一是要控制冻结钻孔的偏斜,二要确保冻结器安装的密封性能达到质量要求[3]。冻结孔施工较为复杂,其基本工序为:定位开孔及孔口管安装→孔口装置安装→钻孔→测量→封闭孔底部→打压试验。钻机选用MD-60A型锚杆钻机,钻机扭矩为3000N·m,推力25kN。冻结套管选用φ89mm×8mm 20#低碳无缝钢管,采用丝扣连接加焊接;测温管采用φ63mm×3mm无缝钢管。
冻结加固于2010年10月23日开钻,12月15日正式开机冻结运转。温度监测于12月20日开始,至12月26日盐水温度降到-20℃,至2011年1月6日盐水温度降到-25℃以下。图3表示的是冻结去路、回路温度变化以及去回路温度差曲线。冻结的前14天,温差维持在2℃,从第10天开始温差变为1℃左右。说明开始阶段土体温度较高,温度扩散较快,然后温差逐步减小到最后稳定,总体来说,冷冻管和土体之间进行正常的热交换。
图3 盐水去回路温度及温差图
图4表示1号和4号测温孔自2010年12月20号至2011年1月17号冻土体的温度变化情况。随着盐水温度的不断降低和冻结时间的延续,冻结区土体的温度也随之下降,冻土埋深较深的地方冻结效果更好。由于槽壁与外界空气有热交换作用,故测点较浅处的冻土温度下降相对较慢。
根据测温孔资料,1号测温孔1月11日全部降到0℃以下,此时冻结27d。该测温孔距冻结孔最近距离800mm,则冻结发展速度为29.62mm/d。当冷冻进行到1月17号时,所有测点最高温度为-6℃,最低温度为-15.4℃;盐水去路温度为-30℃。本工程采用冷冻孔间最大间距为1.2m,冷冻结管内径为44.5mm。冻土柱半径r2和冻结壁平均温度采用《建井工程手册》的公式进行计算,然后根据冻土柱半径和冻结管间距换算出冻结壁厚度[4]。
图4 冻土温度随时间变化图
式中:
T1——回路盐水温度;
r——测温孔距冻结管的距离;
r1——冻结管内半径;
T——测温孔温度;
Toc——按零度边界线计算的冻结壁平均温度;
Tc——冻结壁平均温度;
Tb——盐水温度,-29℃;
l——冻结孔最大间距1.2m;
E——外圈冻结壁厚度;
Tn——井帮冻结帷幕温度,-5.2℃。
将实测结果和设计参数代入式(1)、(2)、(3),计算结果见表1。结果表明,冻结到1月17号时,冻土平均温度和冻土墙厚度已经达到设计要求,具备了盾构进洞施工的要求。
表1 冻结参数实际值与设计值比较
根据冻土监测情况,冻结温度已达到设计温度。按规范进行钻芯取样,并对接收洞门进行水平探孔(长2m以上且上、中、下部均有探孔)检测。探孔后洞门无漏水现象,说明整体冻结效果较好,达到了预期的效果。
施工过程中为安全起见,延长积极冻结一周后才正式开始盾构进洞。为保证盾构进洞时的安全和冻结加固不因时间暴露过长而融化,冷冻施工与盾构进洞施工相互协调配合,冻结区推进过程中应严格控制推进速度和压力。在盾构进洞过程中洞门四周基本处于干燥状态,无漏水现象发生(如图5),说明冻结起到了良好的效果。
图5 盾构进洞效果图
针对天津地区土体含水量高、地层软弱等特点,采用盐水冻结加固技术能降低盾构进洞的风险,为施工安全提供了保障。在冷冻施工过程中应注意以下问题:
1)在破洞门第一层钢筋混凝土时,冷冻管还在积极冻结阶段,在破壁过程中要精心施工,不能损坏冷冻管、影响冻结施工。
2)由于洞门破壁时间较长,而且在拔冷冻管过程中使用热水循环,可能出现化冻现象,故应加强维持冻结,同时用PEF保温板做好洞门破壁面的保温工作。
3)盾构机在工作过程要产生大量的热量,并扩散到周边土体,使冻土融化、土体承载力下降,容易造成盾构机下沉。因此,盾构在进入杯状冻结体后,应尽快将盾构机推出,以减少盾构机在冻结体中的停留时间。
[1]郭瑞平.冻结法在地下工程施工中的应用[J].采矿技术,2007,7(2):47.
[2]李宏安,何满潮,雷军,等.液氮冻结法在盾构始发地层加固工程中的应用[J].市政技术,2008,26(6):539.
[3]周晓敏,苏立凡,贺长俊,等.北京地铁隧道水平冻结法施工[J].岩土工程学报,1999,21(3):319.
[4]覃伟,杨平,金明,等.地铁超长联络通道人工冻结法应用与实测研究[J].地下空间与工程学报,2010,6(5):1065.