韩守刚,李 伟,刘 涛,王锦程 (胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257051)
王华东 (江汉油田分公司清河采油厂,山东 寿光262714)
坨142区块水质沿程污染分析及治理措施
韩守刚,李 伟,刘 涛,王锦程 (胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257051)
王华东 (江汉油田分公司清河采油厂,山东 寿光262714)
胜坨油田坨142区块位于济阳坳陷东营凹陷坨-胜-永断裂构造带胜利村构造东翼,该区块由于水质污染造成注水井欠注严重,单元动态注采对应率降低,地层能量不断下降。针对该区块注入水水质存在的问题,对水质沿程污染进行了研究,确定了造成水质沿程污染的主要原因,并制定了治理保护措施,水质沿程污染状况得到明显改善。
注入水;水质污染;沿程;细菌;治理
胜坨油田坨142区块含油面积4.22km2,地质储量1071×104t,平均渗透率为220×10-3μm2,采出程度26.31%,目前开油井50口,开水井33口,日注水5888m3,累积注采比0.73。由于水质不达标,地层后期堵塞严重,注水层段合格率只有34%。为了提高注水开发效果,提高注水井井口水质达标率,对坨142断块注水地面系统沿程水质变化情况进行了研究,依据研究结果,制定了治理措施,水质沿程治理工作取得了良好的效果。
按照渗透率分类,坨142区块注水水质应为B2级,但是实际注水水质在C级以下[1]。由于注入水水质不达标,造成该区块地层堵塞,单井平均注水压力由投产时的5.2MPa上升到目前的10.5MPa,注水启动压力由注水开发初期的4.5MPa上升到目前的8.7MPa,吸水指数由初期的5.2下降到目前的2.1。水井欠注造成单元动态对应率降低,地层能量不断下降,坨142区块地层总压降达到13.88MPa,动液面由初期的828m下降到目前的1303m。
为了解决坨142区块由于水质造成的注水开发矛盾,对沿程水质变化情况进行研究,在坨142区块选定了X4井、X7井、X32井共3条水质检测线,对水质变化情况进行分析,结果见表1。
沿程水质化验数据显示,污水经坨二站内处理后,外输水中悬浮物含量达标率为97.8%,但外输至胜九注水站段悬浮物含量升高,至井口超标严重,地面注水系统沿程水质存在二次污染,外输水到井口悬浮物含量增加2~5倍。
图1 铁离子沿程变化情况
污水经过坨二站处理后,外输污水悬浮物达标,但在输送到胜九注水站的过程中,悬浮物含量明显增加,由铁离子变化曲线 (图1)可看出,该段铁离子含量也明显增加。坨二污水站至胜九注水站为1.6km钢制管线,2006年投产,投产时未作内防腐。裸管在污水的腐蚀作用下,产生Fe2+,继而产生铁的氧化物沉淀,表现在水中悬浮物的增加。因此,该段悬浮物增加主要是铁离子的影响[2,3]。
自胜九注水站到井口段,悬浮物继续上升 (图2),但铁离子含量变化不大。胜九注水站到井口管线为1986年投产,现场观察管线结垢情况比较严重,因此该段悬浮物增加主要是由于管线结垢造成的。
图2 悬浮物含量沿程变化情况
胜九注水站内有3000m3注水罐2座,按水量1.5×104m3计算,停留时间为6.7h。注水罐无排泥系统,且已有7年没有清灌,污泥的高度约有0.7m。在长期运行过程中,金属腐蚀造成管壁粗糙,腐蚀产物等形成了利于细菌繁殖的微小环境,同时菌体及代谢产物与水中油、有机残渣、粘土颗粒等在管壁附着,更加剧了腐蚀。以上各因素互相促进,导致注水灌内污垢沉积,罐底及管壁的沉积污垢形成有利于细菌繁殖的优良环境,造成水中细菌含量的增加[4,5]。表2为沿程污水细菌变化情况。
通过以上分析,污水水质沿程污染的主要原因如图3所示。
为了确定杀菌剂的最佳投加时间,对SRB菌在污水中的生长周期进行了研究。通过试验,发现使用冲击式杀菌处理,有效加药间隔3d左右。因此根据水质检测结果和细菌生长曲线,将站内杀菌剂投加的间歇周期由7d改为3d。
将目前缓蚀剂的投加点调整至滤后,且加药浓度由目前的15mg/L增加到20mg/L,但水量由原来的24000m3/d降到15000m3/d,药剂量由350kg/d减少到300kg/d。
表2 沿程污水细菌变化情况
坨二污水站至胜九注水站为1.6km钢制管线,投产时未作内防腐,导致管线沿程污染,因此对该管线进行了清洗和内防腐处理。
由于细菌在注水罐内滋生严重,对胜九注水站注水罐进行了清灌处理,并采用富锌底漆+玻璃鳞片重新做内防腐;采用PGT技术对注水站至所选注水井口管线进行清洗。
图3 悬浮物含量增加原因分析图
1)提高井口水质达标率,坨142区块沿程水质治理后,井口水质悬浮物含量由平均的15mg/L下降到5mg/L,含油由平均400个/ml下降到25个/ml。
2)改善了地层注水状况。因水质不达标造成的地层堵塞状况得到明显改善,地层平均注水压力由14MPa下降到11MPa。
3)降低了酸化增注费用。水质改善后酸化增注平均有效期由35d增加到257d,单井年酸化增注次数由6次降低到1次,坨142区块年节约酸化费用400万元。
[1]SY/T5329-94,石油行业碎屑岩油藏注水水质标准 [S].
[2]林孟雄,陈坤.鄯善采油厂油田回注水质劣化原因及对策 [J].工业安全与环保,2006,32(10):31~34.
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[4]鲁逸人,赵林,谭欣,等.新型杀菌剂处理油田回注水试验研究 [J].长安大学学报,2004,21(4):65~67.
[5]毕秀范.水处理剂在油田污水回注系统的应用 [J].工业水处理,2005,25(2):75~76 .
TE991.2
A
1000-9752(2011)06-0359-03
2011-03-25
韩守刚 (1981-),男,2006年大学毕业,工程师,硕士生,现主要从事注水技术管理工作。
[编辑] 萧 雨