龙江勇 杨艳平 陈永达 (大庆油田有限责任公司第四采油厂)
油田三次加密井动用特点研究
龙江勇 杨艳平 陈永达 (大庆油田有限责任公司第四采油厂)
油田水驱开发经历基础井网、一次调整、二次加密后,目前开始针对薄差层和表外储层实施三次加密调整,由于三次加密井开发的目的层岩性和物性较差,油层的纵向非均质性明显以及平面分布复杂等客观条件,决定了注水开发的难度越来越大。通过对油田某区块三次加密井油层动用特点进行深入研究,利用动、静态资料,深入分析油层发育特点,剖面动用状况,结合生产实际,从而达到有效减缓产量递减速度,提高经济效益,为今后开发此类油层提供技术借鉴的目的。
三次加密井 动用分析 提高效益
2008年某油田某区块陆续投产三次加密井,共分为两个区块I块、II块,井距为141×141 m五点法布井。目前共有油水井120口,其中油井72口,注水井48口。其中I块于2008年底陆续投产完毕,共有油水井71口,油井43口,注水井28口。目前,油井平均单井日产油1.9 t,综合含水率87.98%,平均沉没度366 m;水井平均单井注入压力10.4 MPa,单井日注水28 m3;月注采比1.14。
从区块射孔看,一方面,主要以射开表外储层为主,射开比例达到37.54%;另一方面,油井厚层射开比例较高,注水井表外层射孔比例较高。
从射孔厚度上看,有效厚度主要集中在表内薄层,砂岩厚度均主要集中在表外储层;另一方面,油井射开厚层明显比水井好,水井表外层射开层厚较油井好。从水淹状况看,主要开发有效层内的中、低水淹层。综上所述,三次加密井射孔特点是,油井射开厚层较多,其能量可以靠本区块二次及一次注水井提供;而注水井主要注入表外储层,也可以为本区块老井提供能量,油井动用比水井好。
据22口I块注水井2年同位素测试资料统计显示,累计层数动用比例为31.7%,砂岩动用比例为31.4%,有效动用比例为30.0%。共射开有效层98个,其中动用过36个,未动用过66个,见图1、图2。
1)好注好采连通方向多14个层,比例达到43.8%。这类层同位素剖面显示相对吸水量占全井平均在24.0%以上。
2)同层系无采出井点,但与一次井和二次井单方向连通较好11个层,比例为34.4%。这类层从同位素剖面看可分成两类:一类是是由于好注好采剖面跟踪一直吸水6个层;另一类由于好注差采早期吸水后期跟踪不吸水5个层[1]。
针对以上两类油层单元动用特点,本着保证剖面均匀推进原则,初期采取以停控为主的调整方法。对于剖面显示相对吸水量大于30%的这类层进行单卡停注,共实施细分停注4个层段。
3)注入井射孔同井网采出井均未射孔,基础井单方向射孔但距离较远,共7个层,比例达到21.9%,剖面表现早期吸水量较多后期跟踪不吸水,长期下去会形成高压层,是重点的套损隐患区。
针对该类型油层单元,本着停注原则,目前已对同井网和老井均未射孔的2个层段细分停注[2]。
由于水井投产初期注入压力不正常,重点解析2009年下半年以后的剖面资料。
1)注入井发育有效层,油井发育差,且平面分布复杂,受变差部位遮挡注采系统不完善,典型的好注差采,导致不吸水20个层,比例达到55.6%。这类油层需要在油井上进行油层改造,提高渗流能力才能动用。
2)好注无采1个层,比例2.8%。这类油层需要连通未射孔油井进行补孔后才能动用。
3)好注好采连通方向较多,但就是没有动用,共6个层,比例16.7%。这类井层有个共性特点,外在射孔层段底部,需要继续落实资料。
4)测试遇阻未测到9个层,比例25.0%。
统计22口井同位素资料显示,共射开表外层340个,其中动用过105个,未动用过235个。
排除早期由于注入压力低,封隔器不密封影响,重点分析2010年测得9口井同位素,资料显示动用过的42个层,未动用过95个层,并与2009年测试成果对比,见图3、图4。
1)差注好采36个层,比例达到85.7%。主要表现差注好采,连通方向较多。这类油层要在遵循均匀推进原则下保证注入能力,已对单层突进较快的4个层细分停注。
2)有注无采且吸水量较多6个层,其中有4个层已执行停注方案,2010年资料显示不吸水了;另2个层表现葡I42层有注无采却持续吸水,怀疑上窜主力层,目前已停注。这类油层是套损隐患层,必须停注。
1)差注同井网和一线老井均无采出井点,剖面一直未动用小层12个,比例12.6%。这类层需要连通油井补孔后才能动用。
2)差注同井网油层发育好未补孔造成无采出井点,但一线老井有单方向采出井点,但由于距离较远差注差采未动用,共12个层,比例12.6%。这类层一方面在注水层上通过酸化、压裂等措施进行改造,保证动用;另一方面需要优选同井网油层补孔或老井油层改造保证动用。
3)差注差采同井网连通方向较少且油井流压较高,造成未动用27层,比例28.4%。这类油层我们已及时放大油井生产参数,促使这类油层尽快得到动用。
4)注采系统较完善,但油层平均矛盾突出,主要受岩性尖没遮挡明显,平面矛盾突出,导致连通较差未动用22个层,比例23.2%。这类油层属于密井网仍控制不住型,需要根据实际情况对油层补孔,提高井网控制程度,保证油层动用。
5)注采系统较完善,连通较好,属于差注好采,但剖面资料显示不吸水,需要继续落实和分析不吸水原因共22个小层,比例23.2%。
通过2年的认识,针对各类油层动用特点,采取了厚层停控,差层增注,油井降低流压等综合治理措施,油层动用程度逐步提高。层数动用比例提高11.0个百分点,砂岩动用比例提高13.0个百分点,有效动用比例提高14.9个百分点,在油井产量上起到了明显效果,见表1。
按以往二次加密井开发规律,区块投产后第三年产量递减幅度较大,一般为15%~20%。从本区块开发生产运行曲线看,通过细致分析油层单元动用特点,针对性采取调整措施,使该区块在开发第三年时未出现明显递减加快的态势,递减幅度只有3.5%,有效地改善了区块开发效果。
表1 某油田某区块I块三次加密注水井吸水状况统计
2009年本区块累计产油3.0×104t,2010年按递减15%计算应产油2.55×104t,实际本区块2010年累计产油2.89×104t,累计多产油0.34×104t。按2382元/t市场价格计算,扣除成本826元/t,取得经济效益529.04×104元。
[1]刘春发.砂岩油田开发成功实践[M].北京:石油工业出版社,1996.
[2]隋军.大庆油田有限责任公司核心技术人才优秀论文集[M].北京:石油工业出版社,2009:379.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.005
龙江勇,2004年毕业于大庆石油学院,助理工程师,从事油田生产管理工作,E-mail:yangyanping@petrochina.com.cn,地址:大庆油田有限责任公司第四采油厂,163511。
2011-07-11)