高炉轴流风机的冗余自动控制系统

2011-11-11 01:33军,刘
重型机械 2011年5期
关键词:静叶停机组态

王 军,刘 鹏

(1.陕西龙钢集团炼铁厂,陕西 韩城 715405;2.天津赛瑞机器设备有限公司,天津 300301)

1 前言

轴流风机是大型高炉的关键设备,要保证向高炉提供足够的空气,以保证焦炭的燃烧。能否稳定运行取决于自动控制系统的可靠性和可用性。如果控制系统不够稳定可靠,造成误停机,将会直接导致高炉风口灌渣等重大生产事故和安全事故,其直接及间接损失是巨大的,尤其对于上千立方米大高炉。

2 系统结构

由于自动化系统日益庞大、复杂,单靠提高元器件的可靠性来满足要求是不现实的。还应从系统总体设计上对控制系统的稳定性及可靠性提高要求。系统结构如图1所示。

图1 系统结构Fig.1 Structure of system

该控制系统核心采用西门子S7-400H冗余系统,现场总线采用主-从通讯。CPU集成的DP端口作为主站DP Master,由高可靠性IM153-2接口模块、有源总线模块及标准300系列I/O模块组成从站Slave。PROFIBUS-DP是一种高速通讯总线,特别适合于装置一级自动控制系统与分散的I/O之间通讯。两台操作员站和PLC间的工厂总线采用两台西门子SCALANCE工业以太网交换机进行S7通讯,实现了四通道冗余通讯,任意一个节点或线路造成的网络故障均不会影响系统正常通讯。计算机和控制系统使用知名品牌大容量在线式UPS电源,并利用计算机串口对UPS电源实现在线监控及报警输出。

3 硬件系统

操作员站配备稳定性较好的品牌高端商务机,预装正版Windows Xp,同时配备两块西门子CP1613 A2网卡,以实现和PLC之间的S7冗余通讯、状态监控、数据采集、设备操作等功能。

控制器为西门子的冗余套装产品6ES7654,其中包含UR2-H 2*9机架一块、PS407 10A冗余电源模块两块、S7-414H控制器两块、通讯处理器CP443-1两块、同步模块四块、1M同步光缆两根、2M存储卡两块、后备电池4块等。实现了电源、控制器、监控层及现场级的冗余,大大提高了可靠性。

仪表方面,关键部位检测元件如轴振动、轴位移、转速检测、前置放大器、压力、流量、定位器、防喘阀等均采用 Bently、Rosemount、EJA、E+H、Fisher等品牌。

4 软件系统

在复杂的控制系统中,软件的故障往往高于硬件。因为软件存在的问题不易体现,所以一个完善的程序设计不仅仅是对编程软件的熟练应用,更重要的是还要考虑现场经验和应用。

操作员站使用了中文版WinCC6.2 SCADA软件,实现数据采集、设备状态监测和控制、实时趋势及历史曲线查询、报警检测等。WinCC是德国西门子公司处于世界领先地位的工控软件,是一个功能强大的监控系统,既可以用来完成小规模的简单应用,也可以用来完成复杂的工程项目。

控制系统使用SIMATIC Step7 5.4编程软件,实现硬件组态、现场通讯、数据采集、设备的启动、停机、连锁保护、报警等相关功能。

5 主要工艺

5.1 静叶控制

轴流风机主要依靠调节静叶角度来改变向高炉的送风流量及压力,流量检测由一台差压变送器完成,经过温压补偿、开方后换算为送风量。给定风量由工艺来决定,人工输入。现场的静叶伺服阀驱动静叶油缸,调节角度来改变送风流量,静叶实际角度由位置变送器反馈至PLC,构成一个小的PID定位控制系统。在机组转速未达到额定速度时,静叶处于关闭状态为14°,当转速稳定后,系统自动发出静叶释放命令,静叶释放至22°并保持。当系统投入自动后,将使其处于自动操作状态,并可在手动和自动之间转换。

5.2 主要保护逻辑

当系统检测到风机逆流后,将按照以下顺序动作:首先发出喘振预报1s后,如风机仍然逆流,则将防喘阀打开至一个预设角度,降低风机负载3s后如持续逆流则风机进入安全运行,此时防喘阀全开进行放风,静叶回到22°,5s后如没有变化则认为出现了严重故障,风机发出停机信号。系统安全运行(逆流)流程如图2所示。

图2 安全运行(逆流)流程Fig.2 Flow chart of safety running

6 提高可靠性的措施

6.1 供电系统

控制系统包括操作员站、PLC、现场自动化仪表、汽轮机电磁阀、汽轮机油动机、风机静叶伺服阀、防喘振阀、阀门定位器等供电均采用大容量在线式UPS提供的AC220V和冗余DC24V电源。UPS电源输入侧交流双回路供电并可自动切换,并在低压系统母线侧安装一套自启动装置,当电网瞬间失压掉电时能自动重合闸迅速恢复系统供电,以上措施的采取能最大程度保障供电的可靠性和连续性。

6.2 合理接地

由于PLC是以微处理器为核心,综合了计算机、自动控制、通讯技术的通用工业控制装置,其内部为大规模集成电路,虽然适用于工业环境,但仍然易受电源、变频设备等引起的电磁干扰,而良好的接地无疑是较为理想的解决办法。本风机控制系统现有系统接地和计算机接地,实测接地电阻均小于1 Ω,机架之间采用粗软铜线进行等电位连接,并引入接地母排。

6.3 硬件组态及配置

除可以实现模块热插拔外,对能引起保护停机的重要连锁信号(如三取二的润滑油压力开关、动力油压力开关、真空度低、喉部差压等)采用分散组态,原设计将三个压力开关点组态在同一模块的连续通道上,如果该模块出现意外将可能导致误停机。在系统安装调试过程中对其重新组态,将信号分别组态在三个不同从站的模块上,分散了风险。其他的开关量和模拟量信号都进行了相应修改。现场AI/AO信号大多为4~20 mA,为消除电磁干扰可能带来的危害,模块不供电,全部组态为四线电流,除使用屏蔽电缆并合理敷设外,都增加了隔离器或配电器。

6.4 故障处理程序

采用结构化编程,生成通用性的FC和FB,根据需要调用。下载相应的组织块,如OB70、OB72、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB87、OB121等,确保非致命性内部或外部故障时CPU能做出正确的响应,杜绝误停机,减少故障。

埋敷在汽轮机和风机轴瓦的热电阻用来实时检测轴瓦温度,在到达报警值和停机值时发出控制信号。由于长期受油液浸泡,一旦热电阻断线或接触不良使阻值升高,系统将会认为是温度过高,从而发出停机信号造成误停机。实际调试中,系统增加了热电阻断线检测功能,即设置两个实际中不可能达到的的温度上下限值,超出该区间,立即切断该信号的保护功能并触发断线报警。对于重要信号,采用多点检测,“联合表决”的方法,防止了单一信号回路造成的误动或拒动,并可在保证安全的前提下处理故障或更换元件。

风机运行过程中,难免会出现在线维修的情况,因控制线路复杂,连锁点多,极易产生操作失误,为避免这种情况出现,在操作员站中组态相应的连锁切除功能按钮,按温度、压力、机械量、接点信号等分类。同时组态相应的用户操作权限、报警记录及操作记录,便于日常维护和管理。

7 结束语

风机自从2008年底投运以来,运行稳定可靠,操作及维护方便,充分体现了冗余系统的先进性、开放性,完全满足高炉的生产需求。

[1] 天津电气传动设计研究所著.电气传动自动化技术手册(2版)[M]..北京:机械工业出版社,2008.

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