赵东升(大庆油田有限责任公司第六采油厂)
油田注水系统节能技术应用
赵东升(大庆油田有限责任公司第六采油厂)
在油田生产中,注水系统年耗电量占生产总耗电的40%以上,是节能工作的重点部位。为降低系统能耗,提高系统效率,应用了注水泵涂膜、减级和前置泵变频等节能技术,对部分设备和管线在实施措施前后进行了监测。经数据检测、对比可知,泵涂膜能有效提高泵效,泵减级可明显降低注水单耗,前置泵变频能有效调节泵管压差,多元复合除垢可消除管网压降。通过分析评价证明,该注水系统节能技术应用效果良好,能有效提高系统的运行效率,降低系统能耗。
油田注水 注水泵涂膜 泵减级 前置泵变频 多元复合除垢
注水是陆上油田的主要开发形式,能有效补充地层能量,提高采收率[1]。喇嘛甸油田开发建设30多年来,经历了基础井网、加密井网、注聚井网等油田建设阶段。地面工程为了满足开发的要求,根据不同井网对水质的要求,形成了普通污水、深度污水及聚驱污水注水系统等3套系统、4套井网。注水系统年耗电量占全厂生产耗电的40%以上,是节能工作的重点。为了分析注水节点能耗,查找重要耗能部位,对注水系统能耗情况进行了分析。油田注水系统的能量损失主要集中在机泵能耗、泵管压差、管网压降、井管压差等几个节点[1],综合节电潜力约为4 500×104kW·h。
为降低系统能耗,提高注水系统效率,“十一五”期间喇嘛甸油田共实施了四大类节能项目。
1.1 注水泵涂膜
为了提高注水泵效,降低注水泵过水阻力,对注水泵的叶轮等部件进行了涂膜处理。
对于部分涂膜的注水泵进行了跟踪监测。以单台注水泵为例,2008年6月进行了泵涂膜。2008、2010年分别对该泵进行了跟踪检测,测试数据见表1。
由表1可知,该注水泵在涂膜以前检测平均泵效为74.17%,涂膜后检测平均泵效为76.40%,泵效提高了2.23%。经现场统计,注水泵在涂膜后泵效可上升2%~3%左右。
表1 注水泵测试数据
经济效益:以该泵为例,泵效提高了2.23%,年可节约用电35.6×104kW·h,节约资金20.4×104元。
技术建议:据现场调查,注水泵运行10年以上效率开始下降,可将该技术应用于运行10年以上,泵效较同排量泵低3%左右的注水泵。
1.2 注水泵减级
当离心泵平均泵压比注水干线压力高出2.0 MPa以上时,阀门节流造成的能量损失会很大[2]。为了降低泵水单耗,控制泵管压差在合理范围内,对注水泵进行了注水泵减级处理。
对部分减级的注水泵进行了跟踪监测。以单台注水泵为例,2008年6月进行了泵减级。在注水泵减级前后分别对该泵进行了检测,测试结果见表2。
表2 注水泵测试数据
由表2可知,该注水泵在减级前泵管压差为2.6 MPa,泵水单耗为5.81 kW·h;减级后,检测泵管压差为0.4 MPa,泵水单耗为5.61 kW·h,压差下降了2.2 MPa,单耗下降了0.2 kW·h,泵效提高了6.45%。
经现场统计,注水泵在减级后泵管压差可降低到0.5 MPa以内,单耗可降低0.1~0.2 kW·h。
经济效益:以该泵为例,单耗下降了0.2 kW·h,年可节约用电62.19×104kW·h,节约资金35.5×104元。
技术建议:可将该技术应用于泵压与注水管网压力拟合度不合理、泵管压差超过1.5 MPa的注水泵。
1.3 前置泵变频装置
要连续调节注水泵的流量、压力等运行参数,且使泵仍在高效区运行,只能用变频调速的方法来实现[3]。为了降低注水单耗,实现注水泵连续调节,保证泵优化运行,安装了前置泵变频装置。目前已有2套装置安装完毕,投入运行。以1套为例,安装前后检测结果见表3。
表3 前置泵变频装置安装前后数据对比
由表3可知,安装前置泵变频装置后,泵管压差下降了1.53 MPa,泵机组单耗下降了0.2 kW·h。
经济效益:以该泵为例,单耗下降了0.2 kW·h,年可节约用电45.2×104kW·h,节约资金25.8×104元。
技术建议:通过变频调速改变了离心泵的特性曲线,使性能曲线向下平移,降低了泵管压差,并且在一定程度上提高了泵效,从而达到节能的目的[4]。可将该技术应用于泵管压差超过1.5 MPa且来液量不稳定的注水站。
1.4 多元复合除垢
为了解决实际生产中管线、设备结垢严重的问题,降低注水管线的管损值,对17.32 km注水管线进行了多元复合除垢。
对除垢后的注水管线进行了现场检测。以注水管线为例,该配水间于2008年11月进行了管线除垢。在进行多元复合除垢前后分别对管线管损值进行了检测,其结果见表4。
由表4可知,注水管线管损压力由原来最高的3.7 MPa下降到了0.5 MPa,管线内表面光滑,垢厚度为0.2~0.3 mm,管线除垢率为95%。
表4 配水间试验对比
经济效益:以该站为例,平均管损值下降了2.1 MPa,总注水量为20 m3/h,总管线长度为3.45 km,年可节约用电10.1×104kW·h,节约资金5.76×104元。
技术建议:在对管线除垢时,若按管线长度1 km计,可将该技术应用于管损值大于2.32 MPa的管线。
(1)通过对注水系统进行潜力分析,表明注水系统节能空间仍然很大,依靠现有的技术手段可有效提高系统的运行效率,降低系统能耗。
(2)节能技术规模应用是降低能耗的必要保证。目前注水系统节能技术已经成熟,需要不断扩大成熟技术的应用规模,以进一步降低注水系统的能耗。
(3)节能技术规范应用是降低能耗的必要手段。可通过现场检测和技术研究等方法,摸索节能技术的使用规律,规范使用行为,使节能技术的应用有的放矢、有据可依。
(4)完善节能技术管理是降低能耗的必要途径。节能技术对工作环境有一定要求,在生产中应针对其技术特点,制定相应管理方法,充分发挥其节能效果;对于互补性强的节能技术,可将其组合使用,保证实现系统节能。
[1]鹿桂华.油田注水节能技术研究与应用[J].油气田地面工程,2002,21(1):1.
[2]彭刚.胜利油田提高注水系统效率配套技术[J].油气田地面工程,2004,23(6):2.
[3]王莉.杏南油田注水系统变频调速节能降耗分析[J].油气田地面工程,2000,19(5):2.
[4]蒋新.注水泵机组的调速技术与节能[J].油气田地面工程,2008,27(6):1.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.02.014
2011-03-20)
赵东升,2006年毕业于大庆石油学院,助理工程师,现从事节能测试评价工作,E-mail:zhaodongsheng1@petrochina.com.cn,地址:大庆油田第六采油厂规划设计研究所,163114。