实施平面调整,挖掘尚店油田东四东五组油层潜力

2011-08-15 00:52:53项保珍
科技传播 2011年13期
关键词:开井厚层采出程度

项保珍

胜利油田有限公司滨南采油厂采油一矿,山东 滨州 256600

1 区块概况及油藏特点

1.1 区块概况

尚店油田尚一区主力油层东营组东四、五组油藏位于尚店油田西部,油层埋藏浅、储层及流体物性较好。动用面积2.8km2,地质储量661万t东四、东五单元主要开发层系为上下叠合的东营组Ed4、Ed5段,叠合含油面积2.8km2,地质储量661×104t,截至目前单元共完钻井79口,探井2口,其中投产油井55口,投注水井24口。有取芯井1口(尚4-23)。

1.2 油藏特点

东四砂层组沉积特征与东五砂层组类似,以反韵律为主,向湖盆中心方向,地层厚度增加,砂岩厚度减薄,反映砂体向湖盆中心尖灭。

东五砂层组为一套“进积”型沉积的砂体,Ed51、2小层分布范围最广,各小层呈“叠瓦状”分布。靠近突起以正韵律为主,逐渐过渡为复合韵律、反韵律。这是由于河道砂体入湖以后,河流作用逐渐减弱,而湖浪作用逐渐增强。砂体形态呈朵状,它是多条河流入湖形成的复合体。结合以前的分析,定为三角洲前缘相

从尚4-23井的岩芯看储层岩性为岩屑质长石砂岩,以细砂岩、粉砂岩为主,其次为粉细砂岩。孔隙度35.27%,渗透率733×10-3μm2,胶结类型主要为孔隙式,胶结疏松。粒度中值0.03mm~0.12mm,平均0.1mm;分选系数1.3;泥质含量6.5%~6.9%,灰质组分3.95%;碎屑磨圆度以次棱角状为主,结构成熟度较低。原始油层压力11.2MPa~11.6MPa,压力系数1.0;地层温度51℃,温度梯度2℃/100m,属常温常压系统。

2 开发形势及存在问题

2.1 开发现状

油层动用状况:根据油井碳氧比测试成果看,由于厚层内非均质性,层内动用也存在差异,普遍表现为厚层上部高渗层动用程度高。

根据历年的吸水剖面资料统计,均存在层内吸水差异大的特点,厚层内渗透性较好的上部吸水好,反映了厚层反韵律的沉积规律。

采出程度较高:东四东五单元含油面积2.8km2,地质储量661万t,可采储量205万t,目前累积采油量已达292万t,地质储量的采出程度为26.6%、18.9%,可采储量的采出程度58%、64.8%,地质储量的采出程度为20.7%,可采储量的采出程度62%.

能量保持和利用:根据2008年油井测压数据统计,目前Ed4、Ed5地层压力分别为 6.6、8.1MPa ,压力保持水平为57.9%、69.8%。

2.2 存在问题及潜力分析

1)油水井利用率低,动态井网对油层控制程度差,有全面完善动态注采井网的潜力

该单元总井65口,其中油井43口,注水井23口,目前油井开井35口,注水井开井13,油水井利用率分别为79、56.5%,油井、注水井中套破井较多。

现井网已不能适应开发需要。表现在:动态井网密度小7~8口/km2;注采对应率低56.7%;单井控制储量大12-21X104t;因此,有通过更新部分套破注水井、上返利用下层系老井、转注等工作,全面完善动态注采井网的潜力。

2)目前油井见水后液量没有得到有效提高,单元具有完善注水、提液增产的潜力

油井见水后,无因次采油指数随含水上升而下降,而无因次采液指数始终是随含水上升而上升,80%含水后将提高2倍以上,特高含水期将提高3倍以上,有利于后期提液增产。1993年~1995年间Ed4、Ed5共有9口井泵升级由56mm换为70mm大泵提液,位于构造边部的滨299、尚44-12提液效果好

3)单元含水呈现逐渐上升趋势,东四东五为大厚层油藏,目前一直采用动态调配或肪冲注水来控制油井含水上升,效果不明显,已不适应单元开发。

4)单元采收率明显偏低,有通过综合调整提高单元采收率的潜力

目前东四、东五单元现有采收率为33%,类比孤岛等同类出砂油藏采收率偏低。该单元自2000年以来开展了以大修、高压预充填防砂、层内补孔、注水调配等常规措施为主要内容的稳产措施共计42井次,采收率没有得到有效提高。目前由于井网平面不完善、油井单向受效含水上升快、注水驱油效率低,目前管理上采用保守的控制注水,油井液量无法提高,提高采收率有较大难度。

3 措施实施及效果评价

3.1 措施实施

1)新投油井3口,新投水井5口,油井转注12口;

2)大修扶停产油井6口,完善了东四东五的注采井网,大泵提液12口;

3)抽油机转电泵10口;

4)在东四东五水淹严重的高渗透区域开展水井调剖工艺实验,改善水驱效率。实施调剖6井次。

3.2 效果评价

1)井网由原来的反九点井网调整为现在的行列注水井网,油井开井数不变,水井开井数增加;

2)注采对应率大大提高:调整前动态井网下, Ed4、Ed5注采对应率分别为68.3%、40.8%,调整后注采对应率分别为96.8%、95.4%;

3)地层能量得到恢复:动液面由596m上升到400m,地层压力由6.7MPa上升为7.8MPa;

4)产量明显上升:单元日油能力由85吨/天上升到140t/d,单井日油能力由2.4t/d上升到4.5t/d。

通过综合调整,单元开发形势明显好转,在油井开井数减少的情况下,日液能力大幅上升,日油能力上升,单井日产油能力明显提高,地层能量稳定,动液面上升,注采比上升,自然递减率和综合递减率明显减缓。

4 结论

对于高渗透油藏开发,关键要合理布置井网。实践证明,通过调整后,取得了较为明显的效果,提高了区块的采油速度,稳定了地层能量,确保了油藏的稳产,减缓了产量递减,提高油气采收率,提高经济效益。

[1]张厚福,等.石油地质学[M].石油工业出版社,1999,9.

[2]戴彩丽,等.高含水期调剖堵水技术.

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