发电厂烟气海水脱硫系统设计与应用

2011-05-29 05:59杨震力沈晓群
浙江电力 2011年1期
关键词:小孔吸收塔烟囱

杨震力,沈晓群

(1.舟山朗熹发电有限责任公司,浙江 舟山 316012;2.浙江海洋学院机电工程学院,浙江 舟山 316004)

舟山朗熹发电有限责任公司(舟山发电厂)现有装机容量为260 MW,是舟山电网主力发电厂,每年消耗标准煤60万t以上,所排放的SO2占舟山市总排放量的70%左右。为减少硫化物排放,利用发电厂位于海边的优点,在浙江省内首次对现有的2台机组配套建设海水脱硫装置。

1 海水脱硫工艺原理

与传统湿法烟气脱硫工艺相比,海水脱硫工艺的洗涤介质是海水而不是石灰石或碳酸钠等浆液。海水通常呈弱碱性,具有天然的酸碱缓冲能力及吸收SO2的能力,烟气大面积与海水接触,使烟气中的SO2溶于水,从而降低其含量。

舟山发电厂的烟气脱硫采用海水脱硫工艺,用海水作为脱硫剂,不设置气-气换热器(GGH),2台炉共用1座钢筋混凝土吸收塔,1座曝气池,脱硫效率≥90%。整套脱硫装置主要包括:烟气系统、SO2吸收系统、海水供应系统、海水恢复系统及与之配套的电气、仪表及控制系统,如图1如示。

从冷凝器过来的海水由升压泵升压后,通过喷淋系统在吸收塔里喷洒形成雾状液滴,与含有SO2的烟气充分接触、混合,可溶解的SO2被海水吸收形成亚硫酸根离子(SO32-)和氢离子(H+),吸收塔排出的海水依靠重力流入海水恢复系统。在曝气池中,利用曝气风机向吸收了SO2的海水中通入大量空气,使亚硫酸根离子(SO32-)和空气中的氧气(O2)反应生成稳定的硫酸根离子(SO42-),海水中的碳酸根离子(CO32-)和重碳酸根离子(HCO3-)则与氢离子(H+)反应, 海水 pH 值得以恢复。最后,将符合污水排放标准的海水排回大海。

在吸收塔中:

在曝气池中:

海水吸收SO2最终生成的硫酸盐,是一种无害物质,是海水中盐分的主要成分,对海水生物来说是不可缺少的。

2 脱硫DCS控制系统

2.1 控制方案的选择

脱硫系统控制方式有2种方案:一是采用独立的PLC控制系统,需单独设置PLC电子室、操作员站和工程师站;二是共用1,2号机组的DCS控制系统,可不设独立的脱硫控制室,相关操作和监视在集控室1,2号机组操作员站上完成。共用1,2号机组电子设备间和工程师站。

脱硫系统的烟气环节是锅炉引风机之后的烟道延伸,其控制直接影响锅炉运行的可靠性,采用与主系统相同的DCS,就便于与主系统之间数据共享、控制系统优化、减少运行人员,也便于维护。因此海水脱硫的控制系统采用了第二种方案,选用了与1,2号机组相同的NETWORK-6000分散控制系统(DCS),硬件构成由系统网络、人机界面MMI(包括操作员站和工程师站)、控制网络、分散处理单元(DPU)、I/O网络和I/O模件等组成,软件体系包括操作系统、组态软件(人机界面MMI组态软件和控制策略组态软件)和应用软件。支持完整的三级网络体系,即系统网络、控制网络、I/O网。

脱硫控制系统采用集中控制方式。1,2号机组的电子设备室设置1套FGD-DCS机柜,在爆气风机房电子室设置1套远程I/O机柜。不设独立的脱硫控制室,所有脱硫系统的相关操作和监视在集控室完成。

2.2 DCS控制网络

图1 烟气海水脱硫系统

整个网络采用客户站结构,每个操作员站都有数据库并具有数据处理能力,操作站正常运行不依赖于服务器或工程师站。操作员站、服务器、工程师站都采用工控机,工控机配置无特殊要求,操作员站和服务器采用Windows NT操作系统。工程师站采用Windows 2000操作系统,便于使用更多的应用软件,如CAD、光盘刻录、GPS对时等。服务器采用冗余配置,每台机组2对服务器共4台,分别对应锅炉和汽机控制层,如此分配可以使服务器负荷均匀、负荷率低,即使机组在非正常工况下,也不会由于数据大量交换而引起服务器死机。1,2号机组公用系统也分配1对服务器,服务公用系统的控制层。

2.3 脱硫控制系统的配置

为使脱硫系统不影响1,2号机组控制系统,保证机组安全、可靠地运行,将脱硫系统与1,2号机组控制系统分开,接入公用服务器中,但独立于现有公用系统控制网。在公用系统服务器中增加数据采集卡用于连接脱硫系统,通过公用系统服务器把脱硫系统数据发布到1,2号机组操作站,实现运行人员对脱硫系统的操作和监视。脱硫系统DCS与机组DCS联系的重要控制信号通过硬接线连接。除启停阶段的部分准备工作需由辅助运行人员协助检查外,脱硫系统的启动、停止、正常运行和异常工况处理均可在主体控制室内完成。

为保证在脱硫系统故障情况下主机组仍能安全运行,在操作台上分别单独设置1,2号炉旁路烟气挡板门紧急操作按钮,在脱硫DCS失控而不能打开旁路烟气挡板门时,可手动操作按钮打开。电气系统监控(ECS)也纳入了脱硫DCS控制系统。

2.4 脱硫DCS控制系统功能

DCS控制系统功能包括数据采集和处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)和开关量顺序控制系统(SCS)。

控制系统功能总的设计原则为:当烟气脱硫系统(FGD)发生异常、故障或事故时,能通过联锁保护自动切除有关设备及系统;同时进行事故记录,并对异常参数或状态进行事故追忆;当锅炉主燃料失去(MFT)动作时,自动停止FGD系统的运行。

3 海水脱硫系统运行情况及存在问题

海水脱硫系统于2008年9月投运,2009年10月进行了大修,运行总体情况正常,但也发生过一些问题,经处理得到解决。

3.1 脱硫效率高带来厂用电量增加

2009年1-10月,1号机组脱硫投运率为99.77%,脱硫效率 97.15%;2号机组脱硫投运率97.15%,脱硫效率97.59%。说明海水脱硫系统可利用性很高,实际效率高于90%的设计值,虽对环保有利,但因为脱硫效率提高,SO2溶于海水量增大,使海水的酸性增大,为了使海水达标排放,必须开大曝气风机的风量,从而使厂用电增加。对此进行运行调整,发现若脱硫效率太高,而曝气风机风量开大后海水pH值仍不能达标时,可停运1台海水升压泵,略降低脱硫效率,使海水排放达标。实际证明运行1台海水升压泵,脱硫效率仍能达到95%,说明原来设计的裕量较大。

3.2 喷淋管小孔堵塞引起脱硫效率下降

2009年4月发现脱硫效率下降,最低至89%,停用脱硫系统进行检查,发现吸收塔内的喷淋管小孔有堵塞现象,经处理后脱硫效率恢复正常,8月20日再次发生同样问题,进行了相同的处理。

喷淋管小孔容易堵的原因是小孔太小,海水的脏物容易堵塞小孔,针对这种现象,在新建机组的海水脱硫系统中,建议增大喷淋管小孔,并在小孔外加装雾化片,以解决小孔容易堵的问题。

3.3 净烟气烟道积水

脱硫系统投入运行后,发现原设计的排水口较容易堵塞。经分析,其原因是净烟气的排烟温度接近海水温度,净烟气湿度大,造成净烟气烟道及烟囱底部凝结大量海水,而海水中又混有大量的灰份,且排水口口径较小。解决方法是加大排水口的口径,在排水口处加装法兰,有堵塞时拆除法兰人工疏通,另外增大排水引出管的坡度,增大水和灰的排出流动性。

3.4 烟囱防腐

机组投运不久发现,旁路烟道与烟囱接口、净烟道与旁路烟道接口处及烟囱本体均有不同程度的渗漏现象。在脱硫系统大修时检查发现烟囱内的防腐涂层有弓起与开裂现象。分析原因是,当烟气不经脱硫系统时,烟气温度超过100℃,而脱硫后的净烟气温度只有10℃~30℃,经过冷热烟气的变换,防腐涂层和烟囱本体热胀冷缩,两者变化速率不一致,从而引起防腐涂层的弓起与开裂。此外由于结构问题,烟囱牛腿处容易侵入酸水,也容易造成腐蚀。由于问题尚未很好解决,在烟囱防腐未处理好前,为了烟囱的安全,净烟气通过临时烟囱排放。

3.5 吸收塔水位测量变送器容易堵

吸收塔水位测量采用压力变送器,测点安装在吸收塔底部,在脱硫系统大修时发现吸收塔底部积灰严重,测点容易被堵住,因此采用变送器测量液位的方法不适合吸收塔水位测量,需要寻找新的测量方法来解决该问题。

4 结语

烟气海水脱硫系统工艺简单,使用天然海水和空气,不需要添加任何化学物质,无废弃物排放,排水参数达标即可直接排入大海,投资及运行费用低,建设周期短,控制方案简单,运行维护方便,系统脱硫率可达90%以上,减少污染效果显著。在沿海地区,烟气海水脱硫系统具有广阔的应用前景。

[1] 郝吉明,王书肖,陆永琪.燃煤二氧化硫污染控制技术手册[M].北京:化学工业出版社,2001.

[2] 白贤祥.海水脱硫系统及其与传统脱硫工艺的对比[J].华中电力,2002,15(4)∶56-58.

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