周新文,王磊,唐丽霞
(金堆城钼业股份有限公司技术中心,陕西西安710077)
钼酸铵生产普遍采用“钼精矿焙烧-工业氧化钼—酸洗—氨浸—酸沉”制备四钼酸铵或"钼精矿焙烧—工业氧化钼—水洗—氨浸—蒸发结晶”制备二钼酸铵[1]。国内生产钼酸铵的原料工业氧化钼都是将品位为52%~57%的钼精矿氧化焙烧得来,焙烧设备可采用多膛炉、回转窑、反射炉[2]。金堆城钼业股份有限公司采用多膛炉焙烧57%的钼精矿制备钼酸铵生产所用高溶工业氧化钼,其钼品位达到63%,不可溶钼小于1%。而国外,例如Climax公司其焙烧制备钼酸铵专用的钼精矿品位高于58%。原料品位的提高,确保其最终产品钼酸铵品质的提升。鉴于此,我们试验了一种品位高于58%的钼精矿将其焙烧为工业氧化钼,再用该氧化钼制备钼酸铵。
试验选用品位为58.4%的钼精矿为原料,其化学指标见表1。
表1 钼精矿的化学元素指标 %
试验过程主要分为两步:钼精矿焙烧和钼酸铵制备。
钼精矿焙烧采用硅碳棒炉,在温度为550~600℃之间焙烧8 h。
钼酸铵制备试验[3,4]采用水洗—氨浸—酸沉工艺制备高纯四钼酸铵,所选用工艺参数为:水洗固液比为1∶3,温度为95℃,1 h;
氨浸固液比为1∶2,纯氨水浸出,浸出温度为60~70℃;
酸沉采用浓硝酸调酸值到2.0,温度60℃左右。
为了对比不同品位钼精矿焙烧所得工业氧化钼的差别,试验中选取了3种不同品位钼精矿进行了焙烧试验,表2为所得不同工业氧化钼的化学元素指标。
表2 不同氧化钼化学元素指标 %
通过表2可以看出,不同品位钼精矿焙烧的工业氧化钼元素杂质含量有很大不同,58.4%钼精矿焙烧的工业氧化钼的元素杂质含量最低,尤其钾的含量可以降到0.07%。
我们将58.4%钼精矿焙烧的工业氧化钼和57%钼精矿焙烧的工业氧化钼通过扫描电镜进行了形貌对比,见图1和图2。
通过图1和图2对比可以看出,58.4%钼精矿焙烧的工业氧化钼晶体形貌较好,为柱状晶体。
图1 57%钼精矿焙烧氧化钼
图2 58.4%钼精矿焙烧氧化钼
我们采用XRD主要对58.4%钼精矿焙烧的氧化钼和57%钼精矿焙烧氧化钼进行了对比,见图3和图4。
通过图3和图4对比可以看出,2种氧化钼都为斜方晶系氧化钼,从衍射峰的杂相峰看出58.4%钼精矿焙烧的氧化钼纯度较高。
试验以58.4%钼精矿焙烧的氧化钼和57%钼精矿焙烧氧化钼为原料,通过“水洗-氨浸-酸沉”工艺制备了四钼酸铵。表3为制备的四钼酸铵化学元素分析表。
图3 58.4%钼精矿焙烧氧化钼
图4 57%钼精矿焙烧氧化钼
表3 制备的四钼酸铵化学元素分析 %
由表3可以看出,以58.4%钼精矿焙烧的氧化钼为原料制备的四钼酸铵纯度有所提高,尤其金属K可以降到10 mg/kg以下,说明原料直接影响了最终钼酸铵的品质。
我们采用扫描电镜对2种四钼酸铵进行形貌对比表征,见图5、图6。可以看出,2种四钼酸铵形貌基本没有变化。
钼酸铵的质量受原料的影响较大,高品质的钼精矿焙烧所得的工业氧化钼可以制备纯度很高的钼酸铵,能够减轻在钼酸铵制备过程中除杂压力。通过比较品位大于58%的钼精矿和品位为57%的钼精矿焙烧的氧化钼,我们可以看出,高品位的钼精矿焙烧的工业氧化钼晶体形貌较好,其晶系没有改变,用其制备的四钼酸铵和普通的四钼酸铵晶体形貌基本没有变化。
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