张克林,张 威,王元安
(1.长江三峡经济技术发展有限公司金安桥监理部,云南 丽江 674104;2.金安桥水电站有限公司中心试验室,云南 丽江 674100)
金安桥水电站大坝混凝土生产系统由大坝下游左、右岸拌和系统和厂房混凝土拌和系统组成。右岸拌和系统由两座拌和楼组成,1号楼为4×3 m3自落式拌和机,生产能力为240 m3/h;2号楼为2×4.5 m3强制式拌和机,生产能力为320 m3/h。最高月生产混凝土强度13.5万m3。左岸拌和系统由两个拌和楼组成,3、4号楼均为2×4.5 m3强制式拌和机,生产能力均为320 m3/h。最高月生产强度15万m3。高温季节月生产出机口为12℃的温控混凝土可达10万m3。厂房混凝土拌和系统由2×3 m3强制式拌和楼组成,生产能力为120 m3/h。
拌和系统生产工程所需所有混凝土,包括常态混凝土、碾压混凝土、坝基处理微膨胀混凝土、压力管到管底高流态混凝土、抗冲磨硅粉混凝土、门机大梁预制混凝土、坝顶结构和闸室结构混凝土、预应力混凝土锚锁等。
为准确执行混凝土配合比,保证混凝土料对号入仓,制定了相应的金安桥水电站工程混凝土配合比管理措施,实施效果较好。
承包人试验室可根据现场的实际情况对混凝土生产配料单予以调整:①当砂的细度模数超出控制中值时,每变化±0.2,相应增减砂率±1%;②骨料含水量需从拌和水中扣除;③根据天气变化,可适当增减坍落度。坍落度每变化±1 cm,拌和用水相应增减2.5 kg/m3,保证水灰比不变;④可根据拌和物和易性适当调整砂率,砂率每变化±1%,用水量相应调整±1.5 kg/m3;⑤根据骨料的超逊径含量,作适当调整,保证各级骨料的标准比例;⑥保持外加剂的稀释浓度,稀释水量需从拌和水中扣除;⑦根据施工现场的气候变化,动态控制碾压混凝土机口VC值,炎热及大风天气控制出机口VC值为1~3 s,一般为2~5 s,以仓面可碾性和仓面泛浆为原则;⑧碾压混凝土用砂的石粉含量实施精确控制至19%,不足时外加石灰岩粉 (以石灰岩粉等量代砂)补足。
(1)在混凝土浇筑前28 d,根据设计图纸及有关文件的要求,对承包人报送的混凝土配合比设计及试验成果进行审批。
(2)任一仓号开盘前2 h,审签承包人按设计图纸及文件要求提出的混凝土标号,以及按经监理部审批的混凝土设计配合比,根据原材料检测情况、施工要求的级配、坍落度或VC值等提出的混凝土施工配合比。
(3)当配合比开出后24 h仍未开盘搅料而要延期使用时,需监理工程师 (试验)重新签证。
(4)改变混凝土的入仓方式,配合比也须变更,且需监理工程师 (试验)重新签证。
(5)改变级配,虽然标号相同,配合比也须变更,且需监理工程师 (试验)重新签证,不能直接调整配合比参数。
拌和楼混凝土生产前的控制要点主要包括:拌和楼运行质量保证体系是否已经建立;拌和楼计量器具是否鉴定;设备投产前是否按批准的配合比进行最佳投料顺序和拌和时间试验;配合比是否审签;各种材料准备是否满足要求。
1.2.6 寒暑假期生活状况 问卷学生普遍回答在家放松休息,每天的生活都是吃吃睡睡、看电视、玩游戏、会亲友;少数学生帮助家长做家务、干农活或做点社会兼职;个别学生利用假期到驾校学开车、外出旅游,学习看书和进行体育锻炼的学生是极少数。
在混凝土生产中,主要的战略控制要点有:原材料质量,包括骨料含水量、含泥量、超逊径量,砂的级配、细度模数、含水量和石粉含量,要根据材料的变化及时调整配合比;外加剂的浓度,确保外加剂配料准确;拌和时间和配料精度;混凝土的均匀性、和易性;混凝土含气量、坍落度和VC值;混凝土出机口温度。
2.3.1 原材料质量与检测要求
(1)骨料含水量。砂子小于6%,小石小于1%,每4 h检测1次,雨雪后等特殊情况加密检测。根据含水量的变化调整配料单的用水量。
(2)砂的细度模数。常态混凝土为2.4~2.8,碾压混凝土为2.2~2.9,每天检测1次。
(3)砂的石粉含量。常态混凝土为6%~18%,碾压混凝土为19%,每天检测1次。当砂的细度模数超出控制中值0.2时,应调整配合比的砂率。
(4)粗骨料的超径应小于5%,逊径应小于10%,每班检测 1次;含泥量 D20、D40≤1%,D80、D150≤0.5%,每班检测1次。需根据超逊径含量变化调整骨料用量。
(5)外加剂浓度。大坝常态混凝土减水剂JM-2浓度为20%,质量比为1.100,引气剂ZB-1G浓度为3%,质量比为1.004;碾压混凝土减水剂ZB-1RCC15浓度为20%,质量比为1.103,引气剂ZB-1G浓度为5%,质量比为1.006;厂房混凝土减水剂SKY-2R浓度为20%,质量比为1.095,引气剂ZB-1G浓度为1%,质量比为1.003。每天检测1次。所用稀释水量需从用水量中扣除。
2.3.2 拌和物质量与检测要求
(1)温度。水的参考温度≤4℃,粗骨料参考温度≤3℃;出机口混凝土温度按设计允许浇筑温度减去5℃控制。温度每2 h检测1次。
(2)含气量。常态混凝土为3%~5%,碾压混凝土为4%~5%,每4 h检测1次。
(3)VC值控制在3~5 s,每2 h检测1次。
(4)坍落度要求见表1,每2小时检测1~2次。
表1 塌落度允许偏差
(5)拌和时间。大坝1号拌和楼自落式拌和机拌和150 s,加冰时增加30 s;2、3、4号拌和楼强制式拌和机拌和90 s,加冰时增加15 s;厂房强制式拌和机拌和75 s,加冰时增加15 s。每8 h检测不少于1次。
(6)称量误差。水、水泥、粉煤灰和外加剂的质量误差为±1%,骨料为±2%,每8 h检测不少于2次。
检测数据分析表明,混凝土拌和时间、原材料称量误差均符合质量控制要求;根据运输方法及钢筋情况的不同, 坍落度要求有 3~5、 5~7、 7~9、 15~18 cm 之别, 实测值分别为 3~5、 5.7~7.2、 9.3~9.7、15~18.7 cm,均符合要求;出机口混凝土含气量实测值为3%~4.3%,符合要求;出机口温度合格率98%;部分砂子饱和面干含水率 (控制值≤6%)偏大,拌和时在秤上调整。
根据DL/T 5113.1—2005《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》对本工程常态混凝土拌和质量进行评价的结果为:主控项目 (拌和时间)全部符合标准;一般项目中,称量误差优良,含气量优良,砂子饱和面干含水率合格,砂中石粉含量优良,砂细度模数合格,出机口温度合格,坍落度优良。
常态混凝土拌和质量总体评价结果为:主控项目全部符合标准,一般项目≥90%符合标准,混凝土拌和质量优良。
检测数据分析表明,混凝土拌和时间均符合要求;C9020和C9015混凝土出机口实测VC值分别为2.3~5 s和1~4 s,符合要求;采用砂浆密度分析法测定拌和物均匀性时,实测平均值为21 kg/m3,符合要求;出机口温度合格率90%;拌和物含气量实测值为3.8%~4.5%,符合要求;实测水胶比为0~±0.03,符合要求;拌和物颜色均匀,砂石表面附浆均匀,无水泥粉煤灰团块,刚出机的拌和物用手轻握能成团,松开后手心无过多灰浆附粘,石子表面有灰浆光亮感,符合要求。
根据DL/T 5113.1—2005《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》对本工程碾压混凝土拌和质量各项目的评价结果为:主控项目 (拌和时间等)全部符合标准;一般项目中,出机口VC值、均匀性、水胶比、拌和物外观均符合要求,出机口温度90%符合要求。
碾压混凝土拌和质量总体评价结果为:主控项目全部符合标准,一般项目≥90%符合标准,混凝土拌和质量优良。
(1)因玄武岩料场中局部地段含有绿泥石、熔结凝灰岩和火山角砾熔岩等成分,导致人工砂脱水十分困难,部分含水率超标,给碾压混凝土拌和带来了一定的困难。为降低砂的含水率,根据专家咨询意见及试验结果确定采取掺干砂的技术措施,经掺20%干砂后含水率基本合格,效果较好。
(2)部分用砂的细度模数偏大,需在拌和时调整砂率。由于玄武岩骨料硬脆、密度大,而砂中石粉含量偏低,为了提高碾压混凝土的可碾性,采用外掺石粉替代砂方案。一般外加石粉量为5%~8%,同时减去等量的砂用量。
(3)由于玄武岩骨料硬脆性大,在运输过程中增加了逊径含量,需在拌和楼调整配料量。