周 帅 崔金榜 石慧宁 王胜利 周 灿
(中国石油华北油田采油工艺研究院, 河北 062552)
沁水盆地南部煤层气勘探开发的主要目的层是二叠系山西组的3#煤层和石炭系太原组的15#煤层。3#煤层厚度4.06~7.19m, 埋深300~1000m,含气量10.78~25.29m3/t。樊庄区块开发井主要有直井、丛式井和多分支水平井。
直井和丛式井排采主要采用抽油机举升系统,抽油机依据井深、载荷等选用3 型和5 型两种; 抽油杆选用D 级φ19mm; 管式泵主要有φ38mm、φ44 mm、φ56mm 三种。水平井排采主要采用地面电驱动螺杆泵方式排水, 螺杆泵由地面电机驱动, 泵体主要由顶部接头、多级泵、万向节、轴承四部分组成。
在煤层气井需要调整作业生产过程中, 由于以下原因经常发生停泵。一是煤层气直井在进入排采阶段后, 会产出煤粉颗粒及压裂支撑剂石英砂, 而管式泵对砂和煤粉的适应能力较差, 容易产生柱塞卡死、阀堵塞等现象; 二是在煤层气开发过程中,为适应产水量变化 (0~50m3/d) , 需要进行冲程冲次的调整或进行换泵作业, 难以实现排量变化范围较大条件下的灵活平稳控制; 三是作为有杆泵举升工艺, 存在着不平衡、不对中、杆管偏磨等现象,尤其是对斜井、丛式井、水平井的适应性比较差。
根据电潜泵具有排量变化范围大、扬程高、适应范围广 (可用于斜井和水平井) 的特点, 2007年华北油田采油工艺研究院和煤层气分公司经过联合攻关, 先后攻克了井底流压监测、自动控制等关键技术, 研制出了煤层气井电潜泵智能排采系统,在现场应用5 井次, 最长运行达到373 天, 表现出运行平稳及排量调节容易及节能等特点, 具有很好的推广前景。
电潜离心泵排采系统主要由煤层气井专用离心泵、潜水电机、压力计及液位开关、动力电缆、压力计电缆、绕丝筛管、扶正器、离心泵专用井口、控制柜等组成。
经过现场试验不断改进, 煤层气井专用电潜离心泵系统完井管柱如图1 所示。
电潜离心泵智能排采时根据煤层气井井底流压变化规律和排采规律, 地面人工预先设定井底流压变化调整值。控制系统根据井下压力计采集的流压变化情况, 采取“控制液面排水”法, 即通过控制流量, 使液面按要求以既定速度下降。在控制器上只要设定好液面下降速度参数后, 通过井下压力计, 控制器自动计算控制变频器调整电机转速, 使液面均匀的下降。控制原理如图2 所示。
在控制液面下降时, 采用定时调节的方式, 定时调节是在固定的时间点, 对当前液面和期望的液面作比较与调整, 实现对理想液面的定时追踪。
图1 煤层气井电潜离心泵管柱结构图
图2 智能控制原理图
变频控制系统如图3 所示, 主要由变频器、升压变压器、控制器、正弦滤波器组成。
图3 变频控制系统示意图
(1) 变频器: 变频器是一种用来改变交流电频率的电气设备, 它还具有改变交流电电压的辅助功能。变频器通过改变电动机电源频率来调节电机转速。
(2) 升压变压器: 由于电动机与变频器的距离比较远, 考虑到电机电缆上的电压损失, 这就需要用升压变压器对380V 的电源电压进行升压, 根据电机电缆的长度和电流的大小来确定升压变压器的档位, 保证电机端的电压处在额定电压范围内。
(3) 控制器: 可采用微控制器或PLC 作为控制器, 一是实现各种参数的实时采集, 二是根据下达的指令对液面进行控制。
(4) 正弦滤波器: 变频器输出电压是PWM(脉冲宽度调制) 波形, 电机需要长线传输时 (电机线缆超过50m) , 由于行波反射引起电机端电压叠加, 使电机绝缘破坏; 由于变频器的输出含有高频谐波, 增加了动力电缆以及电机的损耗; 极高的dv/dt 会引起数MHz 的辐射干扰。
正弦波滤波器由高频输出电抗器、RC 回路、共模电抗器组成, 通过在变频器输出侧加装正弦波滤波器, 将PWM 调制波滤成近似正弦的电压波形, 可以有效地抑制高频损耗和辐射干扰, 并使电机与变频器的线缆长至500m, 甚至是3km。
改进后的电潜离心泵变频控制系统主要具有以下功能:
(1) 软启动功能
变频控制系统采用变频器启动时, 随着电机的加速相应提高频率和电压, 起动电流被限制在150%额定电流以下。电机启动的全过程都不存在冲击转矩, 而是平滑的启动运行, 从而可以减少启动电流对电机绝缘的损害, 降低机械冲击扭矩对机组的破坏。
(2) 升压稳压功能
由于煤层气井电潜泵井电机电缆的长度一般在500~800m 之间, 动力电缆上的压降比较大, 同时电网电压的波动范围较大, 加上受到井下气体、煤粉、砂等的影响, 使电机处于过电压或欠电压的状态, 最终都会导致电机电流升高, 极易烧毁井下电机。
升压变压器有425V、450V、475V、500V 四档, 根据现场的电源电压情况和井深, 选择合适的档位, 同时合理设置变频器, 控制变频器的输出电压, 以达到升压稳压的目的, 使电机工作在合适的电压范围内 (340~420V) 。
(3) 控制功能
①手动控制: 可根据现场的实际排采情况, 通过手动调节变频器的输出频率, 从而改变电机转速来控制电潜泵的排量。
②自动控制: 根据排采制度的要求, 设定液面的下降速度, 控制器按照下达的指令, 自动控制变频器的输出频率, 最终使实际的液面下降速度与设定值一致, 达到连续、平稳降液面的目的。
③远程控制: 通过安装无线数传通讯模块, 对电潜泵进行远程启停操作和运行参数的调节。
针对排采后期随着产水量的减少, 离心泵排量降低, 散热不良的情况增加了回流装置, 保证离心泵在小流量下的安全运行。具体做法是: 通过调节变频器的频率, 控制离心泵机组输出功率, 实现降液位、稳液位、低沉没度的运行, 产水量较低时(小于10m3/d) , 通过控制调节阀的开度来调节出水量和回流量的大小, 回流管的安装使得抽出的水一部分又回到了井下, 保证了井下机组具有较大的排量, 以满足潜水电机的散热要求, 同时使泵具有一定的携带煤粉的能力, 从而解决了高扬程、小排量的问题。
井底流压是预测煤层气井生产和流入动态的一个基本要素, 是进行有效人工举升设计的一个关键参数, 在闭环智能控制模型中, 也以井底流压的变化为调整基础。
系统主要包括: 井下设备 (压力传感器, 数据转换器, 依靠电缆供电并传输信号) 、井筒设备(铠装电缆、扶正器、电缆卡子、仪器卡座、仪器托筒) 和井口设备 (地面数据存储单元及微型蓄电池供电单元, 负责数据观察、数据存储并向电子压力计提供直流12V 电源) 。通过采取数字传输, 提高抗强电和变频器干扰能力, 整套控制系统正常运行。
液面控制采取液位开关技术, 在液面低于规定液面时, 自动断电停机。一旦液面高于液位开关,可以从远程或本地启动。
●电潜泵型号: QSDB110 - 20/800 或QSDB110- 20/550
●电源输入: 三相四线380VAC/50HZ
●输出电压: 380~480V (50Hz)
●输出频率: 0~50Hz
●适应井温: 40 ℃
●排水量: 0~60m3/d
●系统功耗: <7.5KW
●控制柜类型: 室外/落地
●压力测量范围: 0~10MPa
●压力精度等级: ±0.1%F·S (综合精度)
●温度测量范围: 0~50 ℃
●温度精度等级: 0.2%
●长期稳定性: ±0.3%F·S/a
●功耗: <20mA
●整体抗压强度: ≥30MPa
通过对电潜离心泵系统的不断完善改进, 目前已经能够适应煤层气井的排采要求, 系统的安全性和可靠性大大增强, 经过改进后的DB - 1、DB -2、DB- 3、DB - 4、DB - 5 五口电潜泵井运行平稳, 电潜泵系统的运行频率在35~50Hz 之间, 运行电流为10~14A, 排量调节范围达到0~50m3/d,而且变频器的输出电压稳定, 使电机工作在正常的电压范围内, 目前5 口井的运行情况如下表所示。
表1 电潜离心泵井运行情况一览表
由于煤层气井的产水量具有不规律性, 需要根据液面高度不断改变变频器的频率来调整电机的转速, 从而不断的调整离心泵的排量, 使液面连续平稳下降。该井采用变频电潜泵系统之前, 由于产水量比较大, 经过了较长的时间液面才降下来, 同时逐渐的产水量也开始降低。采用变频系统进行排采时液面出现一定的起伏, 说明产水量也是不断变化的, 同时随着液面的降低扬程也在不断增大, 通过不断改变频率来对液面的下降进行调整, 图4 为DB- 3 井的生产曲线。
图4 DB- 3 井生产曲线
将电潜离心泵智能排采系统引入到煤层气井后, 经过不断试验和改进, 提高了电潜泵系统运行的平稳性和控制性能, 通过现场应用可以得到以下结论:
(1) 采用变频控制系统后, 提高了系统效率,延长了机组寿命, 节能降耗。
(2) 增加回流装置, 改善电机的散热, 实现小排量、高扬程排采。
(3) 改进后的电潜泵系统的排量调节范围比较大, 控制性能比较好, 有利于实现平稳降压。
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