降低磨煤机润滑油站控制系统故障率

2009-06-05 03:59赵冬梅刘建芳
新媒体研究 2009年9期
关键词:远程

赵冬梅 刘建芳

[摘要]我厂磨煤机润滑油站,自投产以来由于在设计、安装和制造工艺等方面的原因,存在诸多问题。严重地影响磨煤机的正常运行,给机组安全运行带来重大隐患。针对这些问题提出解决的办法,现场实施后取得良好的效果。

[关键词]润滑油压 联锁 远程 PLC

中图分类号:TQ53文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0510019-01

由于工程设计时间短,磨煤机润滑油压低联锁保护控制系统在逻辑设计中存在一些问题。经过不断的研究,并参照同类型机组的运行经验,对我厂磨煤机润滑油压低联锁保护控制系统逻辑进行了修改和完善。改造后系统运行稳定。

一、存在问题

在机组的运行过程中,我厂磨煤机润滑油站控制系统由于基建安装、逻辑设计、调试和元器件本身原因存在的缺陷主要集中在以下几个方面:

1.高压润滑油泵无法实现远程启动;

2.DCS画面中润滑油压显示与就地压力表显示偏差大;

3.集控室DCS画面中显示磨润滑油压低,但是低压油泵未联启;

4.磨煤机跳闸而高压油泵不联启;

5.磨润滑油压低Ⅱ值而磨煤机未跳闸等几项重大缺陷。

二、优化方案

1.对高压油泵控制加装由DCS控制的自保持回路。如下图:

代号名称代号名称

Ka3 远程切换开关SB5 #1高压油泵停止

SB6 #1高压油泵启动SB7 #2高压油泵停止

SB8 #2高压油泵启动

2.在DCS中还需要对DEVICD模块的输出点连接上RSFIP模块,如下图:

由上两图可知,当DCS即DEVICE的OUT1发出指令时J3和J4动作,使KM3和KM4动作,那么#1、#2高压油泵启。

改造后实现了高压油泵的远控启停。缓解了运行人员的劳动强度。

(1)实地测量变送器与压力表安装位置的高度差,差值为9.6米,当润滑油温在40℃时,ρ=876kg/m²;

则:ƒ=ρgh=876*9.8*9.6=0.082Mpa;

F=F'+ƒ.所以,变送器量程迁移了+0.082Mpa。

(2)实施DCS监测点压力迁移,对模拟量输入功能块XAI的BIAS参数进行设置,值为0.082MPa。从而纠正了由于存在压差而引起的较大偏差。

3.4.5.确定磨煤机跳闸条件为:

(1)在制粉系统联缩投入的情况下,排粉机跳闸,联跳同侧磨煤机;

(2)当磨油站控制柜来磨油站故障信号时,停磨煤机;

(3)磨油站润滑油压低于0.1MPA时,停磨煤机;

(4)MFT动作时停磨煤机。

同时将DCS中“磨煤机保护”组态逻辑页中FIRST功能块参数NUM修改为数值1。如图所示:

由上图可知,Z1、Z2、Z3、Z4为上述4个跳闸条件,任意满足一个时磨煤机跳闸。从而保证了磨煤机跳闸联锁的准确无误。

三、结束语

经过这些改造措施,乌海热电厂磨煤机油站控制系统的故障率明显降低,提高了控制系统的安全稳定性。控制逻辑能够完全满足机组安全稳定运行的需要。

参考文献:

[1]XDPS工程师手册,上海新华控制技术有限公司.

作者简介:

赵冬梅,女,内蒙古人,毕业于内蒙古工学院,工程师,现从事电厂热控检修工作。

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